Viessmann Fachtagung 2011
Transcript of Viessmann Fachtagung 2011
-
8/18/2019 Viessmann Fachtagung 2011
1/19
© V i e s s m a n n W e r k e
2 7 . 0
3 . 2
0 1 1
G e e s t r a F a c h t a g u n g
V o r l a g e 1
Jörg Jungbluth
Viessmann Deutschland GmbH
Modernisierung inDampf- undKondensatanlagen
Gründe und RealisierungeinesDampfkesselaustausches
© V i e s s m a n n W e r k e
V o r l a g e
2
Warum Dampfkesseltausch ?Der Kessel ist doch noch “gut”
2 7 . 0
3 . 2
0 1 1
G e e s t r a
F a c h t a g u n g
Defekte/Havarien
Effizienzsteigerung /Kostenreduzierung wegen
hohem Verbrauch hohen Verlusten geändertem Nutzungsprofil
-
8/18/2019 Viessmann Fachtagung 2011
2/19
© V i e s s m a n n W e r k e
V o r l a g e 3
Meilensteine in der Kessel-EntwicklungVon älter zu modern
2 7 . 0
3 . 2
0 1 1
G e e s t r a F a c h t a g u n g
1962
2001
2011
Das System wird dem Kessel angepasst
Der Kessel wird passend zumSystem konstruiert mitmodernen Konstruktions- undFertigungsmethoden
© V i e s s m a n n W e r k e
Konstruktionsprinzipien Auslegung
Prüfstandversuche zur Absicherungder Auslegung
Simulation der Belastungen im Betriebszustand(Druck und Temperatur)
2 7 . 0
3 . 2
0 1 1
V o r l a g e
4
G e e s t r a
F a c h t a g u n g
Auslegung und Festigkeitsberechnung nach TRDund Verbändevereinbarungen
Anwendung anderer Regelwerke auf Kundenwunsch
ergänzend AD 2000
-
8/18/2019 Viessmann Fachtagung 2011
3/19
© V i e s s m a n n W e r k e
KonstruktionsprinzipienGrundsätze
Eckankerberechnung nach Vereinbarung 2003/1
Eckanker sind immer paarweise angeordnet.Die zulässigen Spannungen liegen deutlich unter dennach der Vereinbarung Dampfkessel zulässigen Werten.
Niedrige Spannung im Bauteil=> erhöhte Lebensdauer.
Ein Reißen der Eckanker ist bei Vitomax Kesseln unbekannt.
Besichtigungsanforderungen nachVereinbarung 2003/1 / DIN EN 12953
Ausrüstung mit ausreichender Anzahl anBesichtigungs- und Befahröffnungen, um imRevisionsfall an alle wichtigen Stelleninnerhalb des Kessels heranzukommen.Das führt zu den längstmöglichen Prüffristenfür die innere Prüfung (innere Prüfung alle 3Jahre in DE).
2 7 . 0
3 . 2
0 1 1
V o r l a g e 5
G e e s t r a F a c h t a g u n g
© V i e s s m a n n W e r k e
KonstruktionsprinzipienBetrieb
2 7 . 0
3 . 2
0 1 1
V o r l a g e
6
G e e s t r a
F a c h t a g u n g
Großzügig dimensionierter Dampfraum mit niedriger Dampfraumbelastung undintegriertem Dampftrockner sorgt für hohe Dampfqualität.
Stutzenausrüstung auf jeweiligeEinsatzbedingungen abgestimmt
Großes Kesselvolumenfür guteEnergiespeicherung undweniger Brennerstarts
-
8/18/2019 Viessmann Fachtagung 2011
4/19
© V i e s s m a n n W e r k e
KonstruktionsprinzipienKessel nur aus Stahl – keine Ausmauerungen
2 7 . 0
3 . 2
0 1 1
V o r l a g e 7
G e e s t r a F a c h t a g u n g
Wassergekühlte hintere Wendekammer (Werden Schamottsteine verwendet, heizen diese sich bis zum Glühen auf und wirken durchihre Abstrahlung auf die Flamme ein und haben eine erhöhte Wärmeabstrahlung desKessels zur Folge. Schamottsteine sind Verschleißteile und müssen regelmäßig inspiziertund ggf. erneuert werden.)
© V i e s s m a n n W e r k e
KonstruktionBrennerdurchführung
Wassergekühlte Brennerdurchführung
Gleichbleibende Temperatur um Brennerkopf Dauerhaft niedrige NOx - Werte Keine Rückstrahlung, da keine Ausmauerung
2 7 . 0
3 . 2
0 1 1
V o r l a g e
8
G e e s t r a
F a c h t a g u n g
-
8/18/2019 Viessmann Fachtagung 2011
5/19
© V i e s s m a n n W e r k e
KonstruktionSchweißnahtvorbereitung und Rauchrohranordnung
Rauchrohranordnung:
spannungsarmraumoptimiertMindestabstände:Rohr/Rohr 25 mm
Rohr-Umlenkung 40 mm
2 7 . 0
3 . 2
0 1 1
V o r l a g e 9
G e e s t r a F a c h t a g u n g
© V i e s s m a n n W e r k e
Hochdruck Dampferzeuger für Sattdampf mit ECO*
2 7 . 0
3 . 2
0 1 1
G e e s t r a
F a c h t a g u n g
V o r l a g e
1 0
* Eco: wahlweise integriert, oben aufgesetzt, hinten angestellt
Vitomax 200-HSTyp M73
bis 25 bar (30 bar)0,5 – 4 t/h
Vitomax 200-HSTyp M75bis 25 bar5 – 26 t/h
Brennraumbelastung < 1,3 MW/m³
Kesselwirkungsgrad bis 95 % mit ECO
Großer Dampfraum, große Ausdampffläche, integrierter Tropfenabscheider für hoheDampfqualität
Weite Wasserwände und große Abständezwischen den Heizgasrohren
Mit belastbarer Kesselabdeckung
Mit wassergekühlter Vorderwand
-
8/18/2019 Viessmann Fachtagung 2011
6/19
© V i e s s m a n n W e r k e
Abhitzekessel für z. B. Gasturbinen
Geeignet für Abgase aus
folgenden Brennstoffen: Heizöl EL und Erdgas.
Einsatz von anderen Brennstoffen wie z.B.
Tierfett, Festbrennstoffe und Abwärme ausbelasteter Abluft.
Leistungsanteil aus der Abhitzenutzung: 10...30 % der Gesamt-Kesselleistung
max. Abgastemperatur der Abgasquelle: ~ 600°C
min. Abgasmenge der Abgasquelle(n): 1.000 Nm3/h
max. Abgasmenge der Abgasquelle(n): 10.000 Nm3/h (Summe d. Abgasquellen)
max. Höhe der Druckstöße der Abgasquelle: 500 mbarmax. zul. wasser-/dampfseitige Druckbelastung: 25 bar
Anzahl der Abhitzequellen: 1 oder 2
Mindest.-RL-Temp. erforderlich ? ja, wie beim konventionellen Kessel
© V i e s s m a n n W e r k e
Dampfkesseltausch in einer Brauerei
2 7 . 0
3 . 2
0 1 1
G e e s t r a
F a c h t a g u n g
Beispiel: Brauerei
V o r l a g e
1 2
Altanlage:
2 Dampfkessel mit 12 t/h bzw. 8 t/h
8 t/h-Kessel ohne ECO
Abgastemperaturen zwischen180°C - 200°C
-
8/18/2019 Viessmann Fachtagung 2011
7/19
© V i e s s m a n n W e r k e
Dampfkesseltausch in einer Brauerei
2 7 . 0
3 . 2
0 1 1
G e e s t r a F a c h t a g u n g
Beispiel: Brauerei
V o r l a g e 1 3
Neuanlage:2 Vitomax 200 HS M235 243 6 t/h,16 bar mit integriertem ECO 200 zurSpeisewassererwärmung
Senkung der Abgastemperaturen um70°C - 80°CEntfall der Kompensationsschaltung
Für den Zeitraum 2009 wurdenfolgende Einsparungen gegenüber2007 erzielt:Brennstoff: 20,8 %Wasser: 30,3 %
Abwasser: 30,3 %Strom: 19,0 %
© V i e s s m a n n W e r k e
Optimierung peripherer Komponenten industrieller Dampferzeuger
2 7 . 0
3 . 2
0 1 1
G e e s t r a
F a c h t a g u n g
V o r l a g e
1 4
-
8/18/2019 Viessmann Fachtagung 2011
8/19
© V i e s s m a n n W e r k e
Optimierung von Komponenten bei industriellen DampfanlagenReduzierung von Verlusten
Dampfkessel
TWA
CWA
Kondensattank
Mischkühler Absalzentspanner
Dampf
Kühlwasser
Kondensat
Rohwasser
Abschlammventil
2 7 . 0
3 . 2
0 1 1
V o r l a g e 1 5
G e e s t r a F a c h t a g u n g
Abstrahlverlust
Dampfverlust
Absalzverlust Abschlammverlust
Wasserverlust
Abgasverlust
Fegedampf / Wrasen
Brenner
Verschmutzung
© V i e s s m a n n W e r k e
Optimierung von Komponenten bei industriellen DampfanlagenVerlustgrößen mangels Wartung, Kontrollen etc. – subjektiv beeinflussbar
Dampfkessel
TWA
CWA
Kondensattank
Mischkühler
Absalzentspanner
Dampf
Kühlwasser
Kondensat
Rohwasser
Abschlammventil
2 7 . 0
3 . 2
0 1 1
V o r l a g e
1 6
G e e s t r a
F a c h t a g u n g
Dampfverlust
Verschmutzung Wasserverlust
-
8/18/2019 Viessmann Fachtagung 2011
9/19
© V i e s s m a n n W e r k e
Optimierung von Komponenten bei industriellen DampfanlagenReduzierung von Verlusten durch anlagentechnische Maßnahmen
Dampfkessel
TWA
CWA
Kondensattank
Mischkühler Absalzentspanner
Dampf
Kühlwasser
Kondensat
Rohwasser
Abschlammventil
2 7 . 0
3 . 2
0 1 1
V o r l a g e 1 7
G e e s t r a F a c h t a g u n g
Abstrahlverlust
Absalzverlust Abschlammverlust
Abgasverlust
Fegedampf / Wrasen
Brenner
© V i e s s m a n n W e r k e
Reduzierung von AbstrahlverlustenMögliche Maßnahme: Veränderung der Dicke der Wärmedämmung
Dampfkessel
Absalzentspanner
Dampf
Abschlammventil
2 7 . 0
3 . 2
0 1 1
V o r l a g e
1 8
G e e s t r a
F a c h t a g u n g
Abstrahlverlust
HD-Erzeuger 15 t/hp Absicherung 10 bar p Arbeit 8 bar η = 90 %6.000 Bh/a (75 % Teillast)Verbrauch 4.122 tHEL/a
-
8/18/2019 Viessmann Fachtagung 2011
10/19
© V i e s s m a n n W e r k e
Wärmeverluste durch veränderte Wärmedämmung
2 7 . 0
3 . 2
0 1 1
G e e s t r a F a c h t a g u n g
Mögliche Maßnahme: Erhöhung der Isolierung von 120 mm auf 160 mm
V o r l a g e 1 9
80 mm
120 mm
160 mm
spez. Wärmeverlust
172 W/m²
122 W/m²
97 W/m²
Beispiel 8 bar
25 W/m²
© V i e s s m a n n W e r k e
Wärmeverluste durch veränderte Wärmedämmung
2 7 . 0
3 . 2
0 1 1
G e e s t r a
F a c h t a g u n g
Mögliche Maßnahme: Erhöhung der Isolierung von 120 mm auf 160 mm
V o r l a g e
2 0
Mantelfläche Kessel 15 t/h: 73 m²Differenz Wärmeverlust: 25 W/m²
Energieeinsparung: 10.900 kWh/aEinsparung HEL: ca. 1 t/aEinsparung Kosten: ca. 500 €/a
Ergebnis:- geringere Isolierdicke möglich, aber Verbrennungsgefahr anMantelfläche
- Erhöhung der Isolierung möglich, aber mit geringem Nutzen, daMehrkosten beträchtlich sein werden:- größere Einbringmaße- Verlängerung aller Stutzen
HD-Erzeuger 15 t/hp Absicherung 10 bar p Arbeit 8 bar η = 90 %6.000 Bh/a (75 % Teillast)Verbrauch 4.122 tHEL/a
-
8/18/2019 Viessmann Fachtagung 2011
11/19
© V i e s s m a n n W e r k e
Reduzierung von AbsalzverlustenMögliche Maßnahme: Einsatz einer automatischen Absalzregelung
Dampfkessel
Absalzentspanner
Dampf
Abschlammventil
2 7 . 0
3 . 2
0 1 1
V o r l a g e 2 1
G e e s t r a F a c h t a g u n g
Absalzverlust
HD-Erzeuger 15 t/hp Absicherung 10 bar p Arbeit 8 bar η = 90 %
6.000 Bh/a (75 % Teillast)Verbrauch 4.122 tHEL/a
Annahme: Absalzrate: 10% manuell Absalzrate: 5% automatisch
© V i e s s m a n n W e r k e
Reduzierung von Absalzverlusten
2 7 . 0
3 . 2
0 1 1
G e e s t r a
F a c h t a g u n g
Mögliche Maßnahme: Einsatz einer automatischen Absalzregelung
V o r l a g e
2 2
Reduzierung der Absalzmenge durch automatische Absalzregelung :min. 750 kg/h (gegenüber manueller Absalzung)
mred x (h´9bar -h´SpW) x 6000 h/a x 0,75 750 kg/h x (762-420) kJ/kg x 6000 h/a x 0,75mB = -------------------------------------------------- = ------------------------------------------------------------ = 30035 kg/a
Hu x ήK 42700 kJ/kg x 0,9
Brennstoffeinsparung bei Einsatz einer autom. Absalzung: 30 tHEL /a
Mehrkosten autom. Absalzung ggü. manueller Absalzung: ca. 4.500 € (Brutto)
(Mehrkosten für Wasseraufbereitung unberücksichtigt)
HD-Erzeuger 15 t/hp Absicherung 10 bar p Arbeit 8 bar η = 90 %6.000 Bh/a (75 % Teillast)Verbrauch 4.122 tHEL/a
-
8/18/2019 Viessmann Fachtagung 2011
12/19
© V i e s s m a n n W e r k e
Reduzierung von Absalzverlusten
2 7 . 0
3 . 2
0 1 1
G e e s t r a F a c h t a g u n g
Weitere mögliche Maßnahme: Einsatz einer Osmoseanlage
V o r l a g e 2 3
HD-Erzeuger 15 t/hp Absicherung 10 bar p Arbeit 8 bar η = 90 %
6.000 Bh/a (75 % Teillast)Verbrauch 4.122 tHEL/a
Annahme: Absalzrate: 5% automatisch Absalzrate: 1 % mit Osmose
Weitere Brennstoffeinsparung bei Einsatz einer Osmoseanlage: 24 tHEL /a
Mehrkosten Osmoseanlage: ca. 15.000,- € (90 % Kondensatrücklauf)
© V i e s s m a n n W e r k e
Reduzierung von AbgasverlustenMögliche Maßnahme: Einsatz eines ECO
Dampfkessel
Absalzentspanner
Dampf
Abschlammventil
2 7 . 0
3 . 2
0 1 1
V o r l a g e
2 4
G e e s t r a
F a c h t a g u n g
Abgasverlust
HD-Erzeuger 15 t/hp Absicherung 10 bar p Arbeit 8 bar η = 90 %6.000 Bh/a (75 % Teillast)Verbrauch 4.122 tHEL/a
-
8/18/2019 Viessmann Fachtagung 2011
13/19
© V i e s s m a n n W e r k e
40 50 60 70 80 90 100 11089,0
89,5
90,0
90,5
91,0
91,5
92,0
92,5
93,0
93,5
94,0
94,5
95,0
95,5
96,0
Kesselleistung in %
K e s s e l w i r k u n g s g r a d i n %
Reduzierung von Abgasverlusten
2 7 . 0
3 . 2
0 1 1
G e e s t r a F a c h t a g u n g
Mögliche Maßnahme: Einsatz eines ECO
V o r l a g e 2 5
ohne ECO
ECO 200
ECO 100
Vergleich der Kesselwirkungsgradebei 8 bar Betriebsdruck mit integriertem ECO(Werte über alle Kesselgrößen gemittelt)
Einsparung ≈ 154 tHEL/a
Einsparung ≈ 207 tHEL/a
© V i e s s m a n n W e r k e
Reduzierung von FegedampfverlustenMögliche Maßnahme: Regelventil und O2 - Messung
TWA
CWA
Kondensattank
Mischkühler
Kühlwasser
Kondensat
Rohwasser
2 7 . 0
3 . 2
0 1 1
V o r l a g e
2 6
G e e s t r a
F a c h t a g u n g
Fegedampf / WrasenHD-Erzeuger 15 t/hp Absicherung 10 bar p Arbeit 8 bar η = 90 %6.000 Bh/a (75 % Teillast)Verbrauch 4.122 tHEL/a
Fegedampf ca. 1% derDampfleistung
-
8/18/2019 Viessmann Fachtagung 2011
14/19
© V i e s s m a n n W e r k e
Reduzierung von FegedampfverlustenMögliche Maßnahme: Regelventil und O2 - Messung
2 7 . 0
3 . 2
0 1 1
V o r l a g e 2 7
G e e s t r a F a c h t a g u n g
HD-Erzeuger 15 t/hp Absicherung 10 bar p Arbeit 8 bar η = 90 %6.000 Bh/a (75 % Teillast)Verbrauch 4.122 tHEL/a
Fegedampf ca. 1% derDampfleistung
Reduzierung Fegedampf auf ca. 0,5% der Dampfleistungdurch Regelventil und kontinuierliche O2-Messung
0,005 x mD
x (h”105°C
-h´13°C
)m
B= 6000 x ----------------------------------------- = 20,7 tHEL /a
Hu x 0,9 x 0,75
Reduzierung Fegedampf bis auf 0 % der Dampfleistung möglich
41 tHEL/a
© V i e s s m a n n W e r k e
Reduzierung von Verlusten durch den Brenner Mögliche Maßnahme: Drehzahlregelung Gebläse und O2-Regelung
Dampfkessel
Absalzentspanner
Dampf
Abschlammventil
2 7 . 0
3 . 2
0 1 1
V o r l a g e
2 8
G e e s t r a
F a c h t a g u n g
Brenner
HD-Erzeuger 15 t/hp Absicherung 10 bar p Arbeit 8 bar η = 90 %6.000 Bh/a (75 % Teillast)Verbrauch 4.122 tHEL/a
Verbesserung Wirkungsgrad durchO2-Regelung um ca. 1,25 % ca. 51 tHEL/a
Reduzierung Stromverbrauch durchDrehzahlregelung um ca. 40 % ca. 90.000 kWh/a (Strom)
-
8/18/2019 Viessmann Fachtagung 2011
15/19
© V i e s s m a n n W e r k e
Dampfkesselaustausch – Optimierung der Komponenten
2 7 . 0
3 . 2
0 1 1
G e e s t r a F a c h t a g u n g
Zusammenfassung für das Beispiel
V o r l a g e 2 9
Verlustart AbhilfeEinsparung ca. Kostenaufwand
ca. Amortisation
in tHEL/a in % in € in a
Abstrahlungbessere
Dämmung
1,0 0,02 nicht kalkulierbar ---
Absalzung
automatische Absalzung
30,0 0,73 4.500 0,4
Osmose 24,0 0,58 15.000 1,5
Abgas ECO 207,0 5,0 20.000 0,2
Fegedampf Regelung/O2 20,7 0,5 22.000 2,5
Brenner O2-Regelung 51,0 1,25 4.500 0,2
HD-Erzeuger 15 t/hp Absicherung 10 bar p Arbeit 8 bar η = 90 %6.000 Bh/a (75 % Teillast)Verbrauch 4.122 tHEL/aFazit: Es lohnt sich !
© V i e s s m a n n W e r k e
Dampfkesselaustausch – Möglichkeiten und Konsequenzen
2 7 . 0
3 . 2
0 1 1
G e e s t r a
F a c h t a g u n g
Zusammenfassung
V o r l a g e
3 0
Mögliche Einsparungen für eineGesamtanlage (z.B. Brauerei):
bis 20 %
KesselleistungMögliche Investitionssumme für Amortisation von 3 a
Bei 10 % Einsparung Bei 20 % Einsparung
1 MW 65 T€ 130 T€
5 MW 330 T€ 660 T€
10 MW 650 T€ 1.300 T€
15 MW 980 T€ 1.960 T€
20 MW 1.300 T€ 2.600 T€
-
8/18/2019 Viessmann Fachtagung 2011
16/19
© V i e s s m a n n W e r k e
Nur der Scheich wird reich …
2 7 . 0
3 . 2
0 1 1
G e e s t r a F a c h t a g u n g
… wenn wir nichts tun
V o r l a g e 3 1
© V i e s s m a n n W e r k e
2 7 . 0
3 . 2
0 1 1
C h a r t 3 2
G e e s t r a
F a c h t a g u n g
Wartung
IndustrieserviceIndustrieserviceGroGroßßkesselsystemekesselsysteme
-
8/18/2019 Viessmann Fachtagung 2011
17/19
© V i e s s m a n n W e r k e
TRD Mit der Verordnung zur Änderung der Betriebssicherheits-verordnung vom 18. Dezember 2008 wurde festgelegt, dass
zum 31. Dezember 2012 alle Technischen Regeln Ihre Gültigkeit
verlieren. D. h. spätestens bis zu diesem Zeitpunkt müssten die
neuen TRBS die alten Technischen Regeln ersetzen.
1.BImSchV Die novellierte BImSchV ist seit dem 22.03.2010 in Kraft.Industrielle Prozesse fallen unter die allgemeingültige Aussage,dass die Abgasverluste
-
8/18/2019 Viessmann Fachtagung 2011
18/19
© V i e s s m a n n W e r k e
Viessmann Pyromat
Alternativen:
© V i e s s m a n n W e r k e
Komplettprogramm für alle EnergieträgerÖl, Gas, Solar, Holz und Naturwärme
-
8/18/2019 Viessmann Fachtagung 2011
19/19
© V i e s s m a n n W e r k e
2 7 . 0
3 . 2
0 1 1
G e e s t r a F a c h t a g u n g
V o r l a g e 3 7
Jörg Jungbluth
Viessmann Deutschland GmbH
Modernisierung inDampf- undKondensatanlagen
Gründe und RealisierungeinesDampfkesselaustausches