PERENCANAAN TATA LETAK RUANG PRODUKSI PABRIK GAUGE BARU PT ...
Transcript of PERENCANAAN TATA LETAK RUANG PRODUKSI PABRIK GAUGE BARU PT ...
PERENCANAAN TATA LETAK RUANG PRODUKSI
PABRIK GAUGE BARU PT. XYZ DI KARAWANG
Oleh :
Vera Verizal Rahmat
ID No. 004201405054
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Akademik
Mencapai Gelar Strata Satu
Pada Fakultas Teknik
Program Studi Teknik Industri
2017
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
Skripsi berjudul “Perencanaan Tata Letak Ruang Produksi Pabrik
Gauge Baru PT. XYZ Di Karawang” yang disusun dan diajukan
oleh Vera Verizal Rahmat sebagai salah satu persyaratan untuk
mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Teknik telah
ditinjau dan dianggap memenuhi persyaratan sebuah skripsi. Oleh
karena itu, Saya merekomendasikan skripsi ini untuk maju sidang.
Cikarang, Indonesia, 27 Januari 2017
Anastasia Lidya Maukar, ST., M.Sc, M.MT.
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS
Saya menyatakan bahwa skripsi berjudul “Perencanaan Tata Letak
Ruang Produksi Pabrik Gauge Baru PT. XYZ Di Karawang”
adalah hasil dari pekerjaan saya dan seluruh ide, pendapat atau materi
dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang
sesuai.
Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan jika pernyataan
ini tidak sesuai dengan kenyataan maka saya bersedia menanggung
sanksi yang akan dikenakan pada saya.
Cikarang, Indonesia, 27 Januari 2017
Vera Verizal Rahmat
LEMBAR PENGESAHAN
PERENCANAAN TATA LETAK RUANG PRODUKSI
PABRIK GAUGE BARU PT. XYZ
DI KARAWANG
Oleh
Vera Verizal Rahmat
ID No. 004201405054
Disetujui Oleh
Anastasia Lidya Maukar, ST., M.Sc, M.MT
Pembimbing Skripsi
Ir. Andira, MT
Ketua Program Studi Teknik Industri
i
ABSTRAK
Industri otomotif saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat salah
satunya yaitu dalam industri mobil dan sepeda motor. Dari tahun ke tahun jumlah
kendaraan yang diproduksi mengalami peningkatan yaitu dari tahun 2009 sampai
2014 dengan rata-rata kenaikan sebesar 8%. PT. XYZ adalah perusahaan otomotif
dengan produksinya make to order atau job order yang memproduksi alat
pengukuran massal berupa gauge yang dibutuhkan dalam proses produksi yaitu
divisi produksi dan quality. Proses produksi dalam pabrik manufaktur adalah hal
yang sangat diperhatikan. Oleh karena itu, perlu perancangan tata letak ruang
produksi yang baik agar proses produksi menjadi lebih efektif. PT. XYZ
membuka pabik baru di Indonesia, sehingga membutuhkan rencana perencanaan
yang baik. Laporan ini akan membahas rancangan tata letak dan fasilitas pabrik
baru PT. XYZ yang mengacu pada algoritma tata letak CRAFT. Dari perancangan
yang telah dilakukan diperoleh rancangan tata letak akhir dan melakukan
modifying consideration dengan total momen sebesar 21183,95 total cost sebesar
Rp. 6,675,370/bulan yang mengacu pada hasil CRAFT iterasi ke 5 dengan total
momen yaitu sebesar 13189 kg.m dan total cost sebesar Rp. 5,805,996/bulan.
Kata Kunci : Tata Letak, CRAFT, modifying consideration.
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya
sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya. Dalam
penyusunan laporan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk
serta dorongan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini disampaikan rasa terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga
kami dapat menyelesaikan laporan skripsi ini.
2. Kedua orang tua yang selalu mendo’akan dan senantiasa memberikan
dukungan spiritual, material dan kasih sayang nya.
3. Ibu Anastasia Lidya Maukar, ST., M.Sc, M.MT selaku Dosen Pembimbing
skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan
bimbingan dan arahan dalam penyusunan Laporan skripsi ini.
4. Bapak Winarjo, S.T selaku pembimbing di perusahaan yang banyak
membantu dan mengarahkan dalam penyusunan laporan ini.
5. Habil Farid, Pujo Laksono dan Indah Zulfa Medina yang telah banyak
membantu menyelesaikan laporan ini.
6. Sahabat-sahabatku, rekan-rekan Teknik Industri terimakasih atas
dukungan, canda tawa serta kekompakan kalian sehingga dapat
menghantarkan saya menyelesaikan laporan ini.
Atas segala bantuan dan dorongan dari semua pihak yang telah diberikan kepada
penulis, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya
serta membalas semua amal kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin.
iii
DAFTAR ISI
ABSTRAK ............................................................................................................... i
KATA PENGANTAR ............................................................................................ ii
DAFTAR ISI .......................................................................................................... iii
DAFTAR TABEL ................................................................................................... v
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ vii
BAB I ...................................................................................................................... 1
PENDAHULUAN .................................................................................................. 1
1.1. Latar Belakang Masalah ........................................................................... 1
1.2. Rumusan Masalah .................................................................................... 3
1.3. Tujuan ....................................................................................................... 3
1.4. Batasan Masalah ....................................................................................... 3
1.5. Asumsi ...................................................................................................... 3
1.6. Sistematika Penulisan ............................................................................... 4
BAB II ..................................................................................................................... 6
LANDASAN TEORI .............................................................................................. 6
2.1. Perancangan Tata Letak & Fasilitas ............................................................. 6
2.2. Tipe-tipe Tata Letak dan Ukuran Jarak ........................................................ 7
2.2.1. Tata Letak Berdasarkan Aliran Produksi (Product Layout) .................. 7
2.2.2. Tata Letak Berdasarkan Fungsi/ Macam Proses (Process Layout) ........... 7
2.2.3. Tata Letak Berdasarkan Lokasi Material Tetap (Fix Position Layout) . 8
2.2.4. Tata Letak Berdasarkan Kelompok Produk (Group-Technology Layout)
......................................................................................................................... 8
2.2.4. Jarak Rectilinear .................................................................................... 8
2.3. Tujuan Perencanaan dan Pengaturan Tata Letak Fasilitas ........................... 8
2.4. Process Flow Diagram ................................................................................. 9
2.5. Bill of Material (BOM) .............................................................................. 10
2.6. Systematic Layout Planning (SLP) ............................................................. 11
2.7. Route Sheet ................................................................................................. 12
2.8. From to chart .............................................................................................. 14
2.9. Tata Letak Dengan Bantuan Komputer ...................................................... 15
2.10. Algoritma Konstruksi ............................................................................... 15
iv
2.10.1. CRAFT............................................................................................... 15
BAB III ................................................................................................................. 18
METODOLOGI PENELITIAN ............................................................................ 18
3.1. Pengumpulan Data Awal dan Aktivitas ................................................. 18
3.2. Analisa Aliran Material .......................................................................... 18
3.3. Kebutuhan Luas Area ............................................................................. 18
3.4. Perancangan Layout ............................................................................... 19
3.5. Pemilihan dan Evaluasi Layout .............................................................. 19
3.6. Generate Layout ..................................................................................... 19
BAB IV ................................................................................................................. 21
DATA DAN ANALISIS ....................................................................................... 21
4.1. Produk .................................................................................................... 21
4.2. Volume Produksi .................................................................................... 22
4.3. Bill of Material ....................................................................................... 24
4.4. Operation Process Chart (OPC) ............................................................ 26
4.5. Multi Produk Process Chart ................................................................ 30
4.6. Spesifikasi dan Dimensi Mesin........................................................... 30
4.7. Perhitungan Luas Area yang diperlukan ................................................ 39
4.7.1. Luas Storage ................................................................................... 40
4.7.2. Luas Warehouse .............................................................................. 46
4.8. Analisa Kuantitatif Aliran Material dengan From to Chart ................... 47
4.9. Perancangan Tata Letak Area Produksi ................................................. 51
4.10. Material Handling Cost ...................................................................... 52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ................................................................ 60
5.1. Kesimpulan ............................................................................................. 60
5.2. Saran ....................................................................................................... 60
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 61
LAMPIRAN .......................................................................................................... 62
v
DAFTAR TABEL
Tabel 4.1 Produksi Motor dan Mobil di Indonesia ............................................... 23
Tabel 4.2 Proyeksi Demand Periode April 2017 sampai September 2017 ........... 23
Tabel 4.3 Spesifikasi Material............................................................................... 24
Tabel 4.4 Spesifikasi Produk................................................................................. 24
Tabel 4.5 Indirect Material ................................................................................... 25
Tabel 4.6 Data dan Spesifikasi Mesin ................................................................... 31
Tabel 4.7 Perhitungan Berat Part.......................................................................... 31
Tabel 4.8 Berat Perpindahan Material ................................................................. 33
Tabel 4.9 Berat Perpindahan Material (Lanjutan)................................................. 34
Tabel 4.10 Berat Perpindahan Material (Lanjutan)............................................... 35
Tabel 4.11 Berat Perpindahan Material (Lanjutan)............................................... 36
Tabel 4.12 Berat Perpindahan Material (Lanjutan)............................................... 37
Tabel 4.13 Berat Perpindahan Material (Lanjutan)............................................... 38
Tabel 4.14 Detail Kebutuhan Luas Lantai Produksi ............................................. 40
Tabel 4.15 Perhitungan Jumlah Penyimpanan Raw Material ............................... 41
Tabel 4.16 Perhitungan Aktual RequirementRaw Material SKS3 ....................... 42
Tabel 4.17 Perhitungan Kebutuhan Indirect Material .......................................... 43
Tabel 4.18 Dimensi Quadro Pack untuk Setiap Produk ....................................... 44
Tabel 4.19 Dimensi Quadro Pack untuk Setiap Produk ....................................... 44
Tabel 4.20 Jumlah Tumpukan Produk dalam Rak ................................................ 45
Tabel 4.21 Total Luas untuk Storage .................................................................... 46
Tabel 4.22 Total Jumlah Produk Selama 1 Bulan + Lead Time ........................... 47
Tabel 4.23 Total Luas untuk Warehouse .............................................................. 47
Tabel 4.24Aggregate of Material Flow ................................................................. 49
Tabel 4.25 Aggregate of Material Flow (Lanjutan) .............................................. 50
Tabel 4.26 Matrix of From to Chart ..................................................................... 51
Tabel 4.27 Hasil Kalkulasi Proses CRAFT........................................................... 51
Tabel 4. 28 Jarak Antar Departemen..................................................................... 52
Tabel 4. 29 Perhitungan Total Cost....................................................................... 54
Tabel 4. 30 Koordinat Departemen pada Generate Layout .................................. 55
Tabel 4. 31 Jarak Antar Departemen pada Generate Layout ................................ 55
vi
Tabel 4. 32 Perhitungan Total Cost pada Generate Layout .................................. 58
vii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Flow Chart Systematic Layout Planning ...................................................... 12
Gambar 3.1 Diagram Systematic Layout Planning ........................................................... 20
Gambar 4.1 Plug Gauge Hole M10x1 .............................................................................. 21
Gambar 4.2 Pitch Gauge Hole M10x1 ............................................................................. 21
Gambar 4.3 Snap Gauge ................................................................................................... 22
Gambar 4.4 Bill of Material .............................................................................................. 26
Gambar 4.5 Operation Process Chart (OPC) Plug Gauge Hole M10x1 ......................... 27
Gambar 4.6 Operation Process Chart (OPC) Pitch GaugeHole M10x1 ......................... 28
Gambar 4.7 Operation Process Chart (OPC) Snap Gauge ................................................ 29
Gambar 4.8 Multi Produk Process chart ........................................................................... 30
Gambar 4.9 Tata Letak Lantai Produksi dengan Software CRAFT .................................. 59
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang Masalah
Industri otomotif saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat salah
satunya yaitu dalam industri mobil dan sepeda motor. Dari tahun ke tahun jumlah
kendaraan yang diproduksi mengalami peningkatan yaitu dari tahun 2009 sampai
2014 dengan rata-rata kenaikan sebesar 8%. Data kenaikan produksi kendaraan
yang mengalami peningkatan tiap tahunnya tersebut kemudian akan menjadi
acuan untuk membuat peramalan produksi alat pengukuran massal berupa gauge.
Jumlah produksi diperkirakan akan terus mengalami peningkatan untuk tahun–
tahun berikutnya, seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin banyak
dan semakin meningkat kualitas hidup dan pendapatan masyarakat Indonesia. Hal
tersebut berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan masyarakat dalam
memenuhi sarana penunjang (Gaikindo, 2015).
PT. XYZ adalah perusahaan otomotif dengan produksinya make to order atau job
order yang memproduksi alat pengukuran massal berupa gauge yang dibutuhkan
dalam proses produksi yaitu divisi produksi dan quality. PT. XYZ yang berkantor
pusat di Jepang akan membuka pabrik baru di Indonesia yang berlokasi di
Karawang untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar di Indonesia. Saat ini
kebutuhan pasar di Indonesia masih melakukan proses import dari Jepang yang
tentunya harganya relatif mahal, dan pemenuhan permintaan produk dari
konsumen mengalami sedikit hambatan karena produksi dilakukan di Jepang.
Pengiriman produk dari Jepang sampai ke Indonesia membutuhkan waktu kurang
lebih 1 bulan, namun jika ada kesalahan misalkan dalam hal pemberitahuan
import barang, proses bea cukai atau dokumen-dokumen yang kurang
lengkapmaka prosesnya akan lebih lama dari 1 bulan produk akan sampai di
konsumen.
Tempat yang dipilih untuk membuat pabrik baru yaitu Karawang yang dinilai
memiliki potensial untuk membuka usaha baru dan lokasi yang strategis.
2
Penilaian tersebut menjadi acuan untuk mengetahui layak atau tidak pabrik
dibangun di daerah Karawang. Hasilnya pabrik layak dibangun, adapun untuk
penilaian kelayakan sudah dilakukan sebelumnya oleh pihak yang sudah
ditentukan oleh perusahan yang berpusat di Jepang. Dengan diadakannya pabrik
baru di Indonesia, maka perusahaan otomotif dapat dengan mudah mendapatkan
alat pengukuran massal berupa gauge yang dapat mempermudah dalam proses
pengukuran pada departemen produksi dan quality.
Proses produksi dalam pabrik manufaktur adalah hal yang sangat diperhatikan.
Oleh karena itu, perlu perancangan tata letak ruang produksi yang baik agar
proses produksi menjadi lebih efektif. Tata letak ruang produksi yang sudah
dipilih akan menentukan aktivitas produksi yang berlangsung. Produktivitas
merupakan faktor yang penting yang dapat mempengaruhi proses kemajuan suatu
perusahaan.
Perancangan tata letak pabrik memiliki tujuan pada dasarnya adalah untuk
meminimalkan total biaya, antara lain menyangkut elemen-elemen biaya
diantaranya biaya yang dikeluarkan pada konstruksi dan instalasi baik untuk
bangunan, mesin maupun fasilitas produksi yang lainnya, material handling cost
(Biaya perpindahan material), biaya produksi, tenaga kerja, safety, storage, dan
warehouse (Wignjosoebroto, 2009).
Pencapaian tingkat produktivitas dalam perusahaan merupakan suatu indikator
tingkat efisiensi perusahaan dalam membuat kombinasi sumber daya pada titik
yang paling optimum. Mengingat produktivitas adalah salah satu aspek yang
menentukan keberhasilan suatu perusahaan, maka harus dilakukan usaha
dalamperencanaan peningkatan produktivitas secara baik dan sistematis. Salah
satu usaha peningkatan tersebut yaitu dengan membuat perencanaan tata letak
mesin-mesin produksi yang akan memberikan dampak langsung terhadap proses
produksi. Ketersediaan mesin pun akan menjadi patokan dalam pembutan tata
telat, sehingga perlu di perhitungkan dengan baik agar didapatkan layout yang
dapat meminimalkan ongkos produksi dan mengoptimumkan produktifitas.
3
Tata letak sangat berpengaruh terhadap tingkat produktivitas. Sehingga perlu
dilakukan perancangan tata letak yang baik dengan mengatur area kerja dan
fasilitas produksi yang paling ekonomis. Dimana tata letak yang baik yaitu tata
letak yang dapat menaikkan output produksi, mengurangi waktu tunggu,
mengurangi cost dalam material handling.
1.2.Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka diambil
suatu rumusan masalah yaitu:
• Bagaimana perancangan tata letak ruang produksi pabrik gauge baru PT. XYZ
di Karawang.
1.3.Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk
merancang tata letak ruang produksi pabrik gauge baru PT. XYZ di Karawang.
1.4.Batasan Masalah
Agar penelitian tidak menyimpang dari hasil yang diharapkan, maka
ditentukanlah beberapa batasan masalah, yaitu:
1. Data diperoleh dari PT. XYZ yang berpusat di Jepang.
2. Tidak dilakukan perhitungan biaya perbaikan tata letak ruang produksi.
3. Perhitungan biaya hanya dilakukan terhadap momen perpindahan material
dan material handling cost.
4. Perhitungan jarak menggunakan jarak rectilinier.
5. Mesin produksi sudah tersedia, tidak dilakukan perhitungan jumlah mesin.
1.5.Asumsi
Beberapa asumsi ditetapkan agar penelitian berjalan baik. Adapun asumsinya
antara lain:
1. Studi kelayakan bisnis sudah dilakukan sebelumnya, dan diperoleh hasil
bisnis layak dilaksanakan.
4
2. Produk yang digunakan untuk perhitungan yaituplug gauge hole M10x1, pitch
gauge hole M10x1 dan snap gauge.
3. Lokasi dan bangunan sudah ditentukan dengan lahan yang sudah dibatasi.
4. Peramalan untuk demand produksi dalam enam bulan kedepan yaitu dari
bulan April 2017 sampai September 2017 sudah ditentukan oleh pusat di
Jepang.
5. Tidak melakukan perhitungan jumlah mesin.
6. Tidak dilakukan perhitungan biaya investasi rak, pallet, trolly, forklift, panel
listrik dan relayout.
1.6.Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi 3 bagian pembahasan, yaitu:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan
penelitian, batasan masalah yang diambil untuk penelitian di PT. XYZ, serta
asumsi yang digunakan agar penelitian lebih fokus pada analisis pokok masalah
serta sistematika pada penulisan tugas akhir.
BAB II LANDASAN TEORI
Bab landasan teori akan membahas beberapa teori yang mendasari proses
penelitian serta referensi diantaranya yaitu teori tentang perancangan tata letak
dan fasilitas, Process Flow Diagram, Route Sheet, From to Chart, Tata letak
dengan bantuan komputer.
BAB III METODOLOGI PENELITAN
Bab ini akan menguraikan pembahasan dalam langkah – langkah sistematis yang
dilakukan pada penelitian agar diperoleh pemecahan masalah selain itu agar
tujuan penelitian dapat tercapai. Langkah-langkah sistematis tersebut dimulai dari
tahap penelitian pendahuluan, identifikasi masalah, perumusan masalah, studi
pustaka, pengumpulan data, pengolahan data & analisa, pembuatan kesimpulan
dan saran.
5
BAB IV DATA DAN ANALISA
Bab ini akan akan menguraikan cara pengolahan data yang sudah didapatkan
beserta dengan hasil akhir yaitu berupa perencanaan rancangan tata letak ruang
produksi pabrik gauge baru PT. XYZ di Karawang berdasarkan modifying
consideration dari hasil iterasi.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Bab kesimpulan dan saran akan menguraikan hasil dari pengolahan data beserta
pembahasannya, yang dilengkapi dengan saran – saran yang dapat diberikan pada
PT. XYZ.
6
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1. Perancangan Tata Letak & Fasilitas
Dalam dunia industri yang menjadi landasan utama yaitu tata letak. Fasilitas
pabrik memiliki kegunaan sebagai penunjang untuk kelancaran pada proses
produksi, hal tersebut merupakan pengertian dari tata letak. Pemanfaatan luas area
untuk menempatkan mesin dan beberapa fasilitas yang dibutuhkan dalam
perpindahan material dan penyimpaanan baik dalam waktu jangka panjang
ataupun sementara, jumlah pekerja yang dibutuhkan dan lain-lain. Mengatur
posisi mesin dan departemen di dalam suatu pabrik merupakan hal yang harus
diperhatikan dalam pembuatan tata letak pabrik (Wignjosoebroto, 2003).
Perencanaan dalam penyusunan suatu fasilitas harus sesuai dengan fungsi dari
asset-aset yang ada. Industri manufaktur menghasilkan proses poduksi yang baik
dengan beberapa perencanaan fasilitas yang ditentukan (Tompkins, 2010).
Tata letak pabrik dengan perencanaan yang baik akan dapat menentukan efisiensi
produksi dan dapat memberikan kesuksesan kerja suatu industri. Setiap kesalahan
yang terjadi dalam perencanaan sebuah tata letak akan memberikan kerugian yang
sangat besar. Perancangan fasilitas produksi dilakukan dengan terstruktur karena
merupakan hal pokok pada aliran barang (Apple, 1990).
Perancangan tata letak pabrik memiliki tujuan pada dasarnya adalah untuk
meminimalkan total biaya, antara lain menyangkut elemen-elemen biaya sebagai
berikut:
• Biaya yang dikeluarkan pada konstruksi dan instalasi baik untuk bangunan,
mesin maupun fasilitas produksi yang lainnya.
• Material handling cost (Biaya perpindahan material)
• Biaya produksi, tenaga kerja, safety, storage cost, warehouse.
(Wignjosoebroto, 2003).
7
2.2. Tipe-tipe Tata Letak dan Ukuran Jarak
2.2.1. Tata Letak Berdasarkan Aliran Produksi (Product Layout)
Product layout adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur atau
menempatkan semua fasilitas produksi yang diperlukan didalam suatu departemen
tertentu. Dalam product layout, penyusunan mesin atau alat bantu mengikuti
urutan proses dari suatu produk.
Pertimbangan dalam memilih jenis tata letak sebagai berikut:
- Penentuan aktivitas inspeksi yang sedikit saat berlangsungnya proses
produksi
- Pembuatan produk memiliki volume yang besar dan prosesnya lama
- Hanya memiliki beberapa standar produk yang dibuat
- Terdapat keseimbangan yang baik antara operator dan peralatan produksi
- Operator yang akanmengendalikan mesin tidak harus memiliki keterampilan
yang khusus.
Keuntungan dari product layout ini pekerjaan dari satu proses ke proses yang lain
dilakukan secara langsung, sehingga dapat menurunkan work in processatau
barang setengah jadi dan waktu proses untuk satu produk menjadi lebih singkat.
Sedangkan untuk kerugian dari product layout yaitu kerusakan mesin akan
berpengaruh pada pada proses keseluruhan.
2.2.2. Tata Letak Berdasarkan Fungsi/ Macam Proses (Process Layout)
Tata letak ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk menempatkan
mesin atau peralatan produksi yang mempunyai tipe yang sama di gabungkan
pada satu departemen. Karakteristik dari process layout adalah sebagai berikut:
- Jumlah dan jenis produk memiliki perbandingan yang sangat kecil
- Produksi dilakukan berdasarkan job order
- Penempatan mesin dan peralatan dalam satu departemen.
Keuntungan dari metode tata letak ini yaitu dapat melakukan produksi lebih dari
satu produk atau bermacam-macam produk. Sedangkan untuk kerugiannya yaitu
barang stengah jadi akan meningkat dan membutuhkan area yang lebih luas untuk
penyimpanan barang setengah jadi.
8
2.2.3. Tata Letak Berdasarkan Lokasi Material Tetap (Fix Position Layout)
Tata letak ini berdasarkan material utama. Dimana material utama akan tetap
berapa pada posisi yang tetap, sedangkan mesin, manusia dan komponen
pendukung lainnya akan bergerak menuju material utama. Keuntungannya
material handling sangat kecil namun dibutuhkan operator yang snagat terampil
dan dapat bergerak cepat.
2.2.4. Tata Letak Berdasarkan Kelompok Produk (Group-Technology
Layout)
Tipe layout ini yaitu dengan mengelompokkan komponen yang sama berdasarkan
pada bentuk komponen dan pengelompokkan mesin dan peralatan menjadi satu
kelompok. Kelebihan dari layout ini yaitu mesin akan digunakan secara maksimal
karena adanya pengelompokan produk. Sementara kerugiannya yaitu dibutuhkan
operator denga kemampuan yang tinggi pada proses operasi produksi.
2.2.4. Jarak Rectilinear
Pengukuran dengan mengikuti jalur tegak lurus merupakan proses pengukuran
jarak rectilinear. Beberapa alasan penggunaan perhitungan jarak rectilinear yaitu
perhitungannya mudah, mudah dimengerti dan lebih sesuai dalam beberapa
masalah misalnya perhitungan jarak antar fasilitas dimana peralatan pemindahan
bahan hanya dapat bergerak lurus.
Dalam perhitungan jarak rectilinear dapat digunakan notasi sebagai berikut:
dij = |xi - xj|+|yi-yj|
Dimana:
Xi = koordinat x pada pusat fasilitas i
Xj = koordinat y pada pusat fasilitas j
Dij = jarak antara pusat fasilitas I dan j
2.3. Tujuan Perencanaan dan Pengaturan Tata Letak Fasilitas
Tata letak pabrik bertujuan untuk mengatur fleksibilitas material, aliran proses
produksi, kapasitas produksi, dan biaya. Sehingga proses produksi dapat berjalan
9
secara efektif dan efisien. Dengan membuat aturan tata letak yang baik, sehingga
akan diperoleh keuntungan sebagai berikut:
• Menaikkan keluaran (output) produksi
• Menurunkan waktu tunggu (delay time)
• Menurunkan proses pemindahan material
• Menurunkan work in process
• Proses produksi menjadi lebih singkat
• Menurunkan resiko kesehatan dan keselamatan kerja pada operator
• Pengawasan menjadi lebih mudah
• Menurunkan faktor yang akan menyebakan kerugian dan berpengaruh pada
kualitas bahan baku ataupun produk jadi
2.4. Process Flow Diagram
Process flow diagramadalah proses awal yang dilakukan sebelum proseskegiatan
produksi dimulai. Process flow diagram merupakan alat yang memiliki
fungsidalam identifikasi ataupun penentuan urutan/aliran proses yang memiliki
simbol berbentuk kotak, dan urutannyaditunjukkan dengan simbol tanda panah.
Dengan adanya diagram ini dapat diperoleh detail dari informasi proses yang
dilalui dalam proses produksi suatu barang. Adapun tujuan dari Process flow
diagram ini yaitu untuk memudahkan rangkaian proses serta mengetahui aliran
proses produksi dari komponen penyusun produk tersebut. Oleh karena itu, desain
sebuah flowchart harus dibuat secara ringkas, jelas, dan logis (Meyers, 1999).
Beberapa informasi yang bisa didapatkan dalam Process flow diagramadalah
waktu dan material yang dibutuhkan, dan mesin yang digunakan pada proses
produksi. Untuk mempermudah pengertian alur proses material didalam suatu
pabrik, analysis layout menggunakan beberapa variasi dari chart dan diagram,
diantaranya adalah Assembly Chart yaitu suatu chart yang menjadi bagian dari
bill of material. Pembuatan satu produk yang terdiri dari beberapa komponen
dapat ditunjukan dengan membuat assembly chart. Komponen tersebuat akan
dirangkai ini menjadi bagian suatu rakitan-bagian, dan aliran komponen ke dalam
sebuah rakitan.
10
Symbol –symbol dalampeta rakitan:
Nama part atau komponen dituliskan pada bagian kanan, dan komponen
rakitan ditulis pada bagian pojok kiri dalm lingkarang yang memiliki
ukuran 6 mm.
Simbol yang memiliki diameter 8 mm adalah symbol untuk proses
perakita atau assembly. Simbol ini digunakan untuk produk yang terdiri
dari beberapa komponen. Kode yang digunakan antara lain SA-1, SSA-1
begitu seterusnya dengan penulisan angka yang spesifik.
Kotak dengan kode I yang diberi nomor berarti Inspection atau
pemeriksaan.
Segitiga terbalik dengan kode S berarti Storage atau penyimpanan.
2.5. Bill of Material (BOM)
Daftar komponen yang dibutuhkan dalam merakit suatu produk lengkap
merupakan pengertian dari bill of material. Didalam bill of material terdapat
jumah dan nama dari komponen yang dipakai juga sumber dari material tersebut.
Pembagian jenis Bill of material (BOM) ada dua yaitu BOM tree dan BOM Table.
Level breakdown dalam penyajian bentuk skema untuk menyebutkan secara
lengkap kebutuhan material termasuk jumlahnya merupakan pengertian dari BOM
tree. Level breakdown pada setiap komponen yang digunakan dalam membuat
satu unit produk beserta jumlah yang dibutuhkan yaitu salah satu informasi yang
didapatkan dalam BOM tree, dapat diketahui komponen yang akan melewati
proses assembly.
Proses manufakturing suatu produk yang didalamnya terdiri dari gabungan
beberapa komponen merupakan pengertian dari struktur produk (BOM). Pada
BOM akan terdat beberapa level proses. Level 0 biasanya merupakan produk
akhir dari proses, kemudian level 1 komponen yang membentuk level 0 dan level
selanjutnya diperlukan jika pembuatan produk jadi mengalami beberapa proses
assembly. Teknik dalam pembuatan BOM akan dijelaskan di bawah ini:
11
1. Explosion, yaitu teknikpengurutan komponen dari produk jadi sampai
komponen atau dari level 0 sampai level selanjutnya.
2. Implosion, yaitu teknik penyusunan BOM dari komponen sampai produk
jadi.
Produk akhir akan diurutkan dari proses assembly sebelumnya. Pada proses
assembly terdapat beberapa komponen yang sudah di fabrikasi dari hasil konversi
bahan baku. Aliran proses tersebut adalah merupakan struktur produk. Fungsi dari
struktur produk adalah sebagai berikut:
1. Jumlah kompenen dalam penyusunan produk akhir dapat diketahui.
2. Komponen yang dibutuhkan dalam membuat produk akhir dijelaskan secara
rinci.
Bill of Material (BOM) merupakan urutan produksi suatu produk berdasarkan
master scheduling dengan urutan komponen yang sudah ditentukan. List
komponen dan material pada produk terdapat dengan rinci dalam Bill of
Material(BOM).
Format dari Bill of Material (BOM) terdiri dari:
1. Single-Level BOM, yaitugambaran komponen yang dibentuk dalam satu
level dengan produk akhir.
2. Multi-Level BOM, yaitugambaran urutan produk yang dimulai dari level 0
sampai level paling bawah.
3. Summarized BOM, yaitu BOM rincian jumlah dari komponen yang dipakai
dalam pembuatan produk akhir.
2.6. Systematic Layout Planning (SLP)
Systematic Layout Planning merupakan salah satu metode yang memiliki fungsi
daam mengatur tata letak area kerja pada sebuah pabrik dengan cara pendekatan 2
area kerja yang memiliki frekuensi dan hubungan keterikatan yang tinggi
(Heragu, 2008).
Systematic Layout Planning merupakan prosedur yang digunakan untuk
menguraikan langkah-langkah dalam proses perencanaan tata letak produksi yang
dikembangkan oleh Richard Muther (1986).
12
Pengaturan yang tepat akan memberikan kemungkinan hasil aliran material yang
efisien, dengan biaya yang sangat minimun. Berikut terdapat tahapan-tahapan
dalam pembuatan Systematic Layout Planning:
Tahap 1 – Menentukan lokasi
Tahap 2 – Membuat tata letak umum secara keseluruhan
Tahap 3 – Membuat tata letak secara detail
Tahap 4 – Mengaplikasika tata letak yang dipilih
Gambar 2. 1 Flow Chart Systematic Layout Planning
(Muther, 1986)
2.7. Route Sheet
Route sheet merupakan rincian dari setiap proses secara keseluruhan. Informasi
yang terdapat dalam route sheet ini adalah waktu yang dibutuhkan dalam satu
proses tertentu, kebutuhan mesin juga efisiensi dari mesin sehingga dapat
dilakukan perhitungan waktu secara aktual dalam keseluruhan proses produksi
(Meyers, 1999).
Pembuatan route sheet memerlukan data-data sebagai berikut:
1. Daya tamping mesin pada waktu standar.
2. Jumlah produk gagal dalam satu kali produksi yang ditentukan dengan
persentase.
13
3. Efisiensi mesin
Beberapa hal yang diperhatikan pada pembuatanroute sheet adalah sebagai
berikut:
1. Material/bahan yang dibutuhkan pada pembuatan produk.
2. Jumalah produk yang akan dibuat.
3. Kegiatan tetap atau permanen yang sudah diurutkan.
4. Alat-alat yang akan digunakan selama proses produksi.
5. Proses perakitan untuk komponen yang telah diproduksi.
Tahapan awal pada kegiatan proses produksi dengan menjelaskan secara rinci
proses berdasarkan efisiensi dan kebutuhan serta peralatan yang akan digunakan
adalah pengertian dari Master Route Sheet atau Routing Sheet. Selain itu dengan
peta produksi yang sudah ada maka diketahui jalan dan urutan proses dari
komponen yang akan membentuk suatu produk. Penentuan peta produksi tersebut
disajikan pada route sheet. Penentuan kualitas produk akhir yang terdiri dari lama
waktu selama produksi sangat penting dalam pengawasan proses produksi dengan
dibuatkan sebuat route sheet. Route sheet juga akan memaparkan secara urut
pemakaian mesin, proses operasi, daya tampung dari mesin dan jumlah alat yang
digunakan.
Untuk dapat merancang tata letak suatu pabrik, langkah selanjutnya yang harus
diketahui adalah waktu produksi dan jumlah kebutuhan mesin. Oleh karena itu
harus diketahui waktu proses untuk membuat produk tersebut. Dengan Routing
Sheet bisa diketahui urut-urutan mesin/peralatan yang dibutuhkan untuk membuat
kursi, sehingga bisa diprediksi kebutuhan dari bahan, mesin ataupun peralatan
yang digunakan. Tugas membuat routing sheet ini merupakan penjabaran dari
tugas merancang peta proses operasi yang ditujukan untuk mengetahui jumlah
kebutuhan bahan, mesin ataupun peralatan pada kapasitas dan efisiensi yang ada.
14
Adapun tujuan dari pembuatan routing sheet antara lain:
1. Dengan mengetahui jumlah mesin maka dapat diurutkan aliran proses untuk
bahan baku pada setiap komponen.
2. Data yang diperlukan dalam pembutan tata letak pabrik
3. Perbaikan cara kerja
4. Pemanfaatan fasilitas produksi dengan mengetahui lama waktu pada seluruh
kegiatan.
2.8. From to chart
From to chart (FTC) adalah salah satu teknik dalam membuat rencana tata letak
pabrik berdasarkan aliran perpindahan material dengan menunjukan total berat
material dalam proses produksi. Perpindahan material dari departemen 1
kedepartemen yang lain dan dilakukan suatu analisa berdasarkan kuantitas
material adalah merupakan metode kuantitatif dari from to chart. Gambaran
jumlah operasi perpindahan material dalam seluruh proses produksi yang terdiri
dari perpindahan satu departemen ke departemen lain. Perpindahan material yang
terdiri dari penerimaan bahan baku ke proses fabrikasi, proses sampai perakitan
dan penyimpanan di dalam gudang. Jika aliran material memiliki jumlah yang
banyak maka from to chart sangat dibutuhkan dalam perencanaan tata letak
pabrik. Penyusunan proses kegiatan secara optimum dengan adanya keterkaitan
beberapa kegiatan maka hal ini sangat berguna (Wignjosoebroto, 2003).
From to chart memiliki beberapa keuntungan diantaranya:
1. Perpindahan bahan dapat dianalisa.
2. Aliran proses dapat direncanakan.
3. Efisiensi pola aliran diukur dengan benar.
4. Ketergantungan untuk beberapa aktivitas produksi
5. Mempersingkat jarak pada proses produksi
FTC dibagi menjadi 2 yaitu:
1. FTC In Flow = Jumlah koefisien biaya masuk pada suatu mesin dalam FTC.
2. FTC Out Flow = Jumlah koefisien biaya keluar pada suatu mesin dalam FTC.
15
2.9. Tata Letak Dengan Bantuan Komputer
Tata letak dengan menggunakan komputer dewasa ini sering diaplikasikan oleh
beberapa perancang. Teknik yang digunakan yaitu teknik garfik. Selain itu
aplikasi teknik analitik. Dibandingkan dengan teknik tradisional, terdapat
beberapa keuntungan yang didapatkan dengan menggunakan aplikasi komputer
(Heragu, 2008)
1. Perhitungan akan lebih cepat dengan menggunakan aplikasi computer.
2. Permasalahan yang kompleks dapat teratasi.
3. Penggunaan komputer akan lebih ekonomis. Tata letak akhir didapatkan dari
beberapa alternative yang muncul dalam sistem komputer. Aliran yang
muncul dari perencanaan dengan penyusunan menggunakan aplikasikomputer
merupakan suatu hubungan antar departemen yang bersifat kuantitatif.
Sedangkan metode pengembangan tata letak terdiri dari algoritma konstruksi
dan algoritma perbaikan.
2.10. Algoritma Konstruksi
Tata letak awal merupakan hasil dari pemilihan beberapa fasilitas yang akan
ditempatkan dalam posisi tertentu secara berurutan yang menghasilkan tata letak
yang baik. Pembentukan susunan beberapa departemen yang baik merupakan
hasil dari metode algoritma konstruksi.
2.10.1. CRAFT
Sejak tahun 1983 teknik CRAFT (Computerized Relative Allocation of Facilities
Techniques) bertujuan untuk meminimumkan biaya perpindahan material, dimana
biaya perpindahan material didefenisikan sebagai aliran produk, jarak dan biaya
unit pengangkutan. CRAFT awalnya dipresentasikan oleh Armour dan Bufa.
CRAFT merupakan contoh program tipe teknik Heuristic yang berdasarkan pada
interpretasi Quadratic Assignment dari program proses layout, yaitu mempunyai
kriteria dasar yang digunakan meminimumkan biaya perpindahan material,
dimana biaya ini digambarkan sebagai fungsi linier dari jarak perpindahan.
CRAFT memerlukan input yang berupa biaya perpindahan material. Input biaya
16
perpindahan berupa biaya per satuan perpindahan per satuan jarak (ongkos
material handling per satuan jarak/OMH per satuan jarak).
Asumsi-asumsi biaya perpindahan material adalah sebagai berikut:
1. Biaya perpindahan tidak tergantung (bebas) terhadap utilisasi peralatan.
2. Biaya perpindahan adalah linier terhadap panjang perpindahan.
3. Algoritma CRAFT melakukan pertukaran dua atau tiga departemen sekaligus.
Ongkos perpindahan material dihitung pada setiap terjadi pertukaran. Pertukaan
letak yang dipilih adalah posisi yang memiliki jumlah ongkos terbesar. Dilakukan
pertukaran secara terus menerus sampai disapatkan ongkos yang paling kecil.
Proses perbaikan tata letak menggunakan CRAFT. Tahapan perbaikan tata
letakdapat menggunakan rogram ini. Selain itu dilakukan satu evaluasi terhadap
pertukaran departemen.
CRAFT untuk selanjutnya mempertimbangkan perubahan antar departemen yang
luasnya sama atau mempunyai sebuah batas dekat untuk mengurangi biaya
transportasi. Tipe pertukaran dapat terjadi seperti berikut:
1. Pair-Wise Interchanges (Pertukaran 2 departemen).
2. Three-Way Interchanges (Pertukaran 3 departemen).
3. Pair Wise Allowed by Three Way Interchanges (Pertukaran 2 departemen
dilanjutkan dengan pertukaran 3 departemen).
4. The best of Pair Wise or Three Way Interchanges (Pemilihan yang terbaik
antara pertukaran 2 departemen dan 3 departemen).
CRAFT membangun sebuah tata letak akhir dengan perbaikan bagian dari tata
letak awal melalui beberapa iterasi sampai pada layout terakhir, dan tata letak
akhir ini diperoleh tergantung pada tata letak awal. Departemen dummy adalah
departemen yang tidak mempunyai aliran terhadap departemen lain tetapi meliputi
sebuah area spesifik. Departemen dummy antara lain dapat digunakan untuk hal-
hal sebagai berikut:
1. Mengisi bangunan yang bersifat umum atau tidak beraturan.
17
2. Menggambarkan area yang tetap di dalam fasilitas dimana departemen tidak
dapat dialokasikan, yaitu tangga elevator, ruang istirahat, tempat alat-alat
service dan lain-lain.
3. Menyatakan ruang ekstra dalam fasilitas.
4. Membantu dalam mengevaluasi lokasi gang dalam tata letak (Heragu, 2008).
Layout yang dihasilkan dari software CRAFT menampilkan jumlah momen yang
bervariasi, dan dapat dilakukan iterasi sampai didapatkan nilai momen yang
paling kecil. Momen merupakan jumlah perpindahan material atau frekuensi
aliran perpindahan dari departemen satu ke departemen lainnya dalam jarak
tertentu. Momen dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Mo = F x d
Dimana:
Mo = Jumlah momen perindahan material
F = Frekuensi aliran perpindahan material antar departemen
d = Jarak antar departemen (Apple, 1990).
18
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
Pada bab ini akan dijelaskan tahapan-tahapan metodologi penelitian yang dapat
dilakukan dalam memecahkan permasalahan yang ada di PT XYZ. Langkah-
langkah penyelesaian masalah menggunakan Systematic Layout Planning dapat
dilihat ada Gambar 3.1.
3.1. Pengumpulan Data Awal dan Aktivitas
Hal pertama yang harus dilakukan agar dapat menganalisa tata letak yang baik
maka diperlukan adanya pengumpulan data. Data-data tersebut yaitu desain
produk, volume produksi, spesifikasi produk dan material, mesin-mesin yang akan
digunakan beserta jumlahnya dan tata letak luas area produksi yang sudah
disediakan. Data-data tersebut berpengaruh besar terhadap hasil tata letak yang
akan dibuat. Berdasarkan jumlah mesin yang sudah diketahui sebelumnya,
selanjutnya dilakukan pembuatan tata letak dengan tahapan sebagai berikut.
3.2. Analisa Aliran Material
Analisa aliran material akan berkaitan dengan analisa pengukuran kuantitatif
setiap perpindahan gerakan material diantara departemen-departemen taupun
aktivitas operasional. Dalam menganalisa aliran material makan dilakukan
penggambaran aliran material dalam sebuah proses chart.
3.3. Kebutuhan Luas Area
Langkah berikut merupakan langkah penyesuaian. Dalam membuat tata letak
tentu sangat diperhatikan luas area yang diperlukan. Dalam hal ini, PT XYZ sudah
menentukan luas area yang tersedia untuk ruang produksi. Sehingga sangat
dibutuhkan penyesuaian area sebagai pertimbangan untuk menempatkan fasilitas
produksi dengan luasan mesin dan kelonggarannya.
19
3.4. Perancangan Layout
Dalam poin ini dilakukan perancangan tata letak dengan pertimbangan-
pertimbangan dan data-data yang sudah didapatkan sebelumnya. Untuk membuat
tata letak digunakan algoritma CRAFT berdasarkan analisa kuantitatif From to
Chart.
3.5. Pemilihan dan Evaluasi Layout
Langkah selanjutnya adalah langkah untuk membuat keputusan terhadap beberapa
usulan tata letak yang sudah dihasilkan dengan menggunakan algoritma CRAFT.
Evaluasi terhadap hasil tata letak pun dilakukan untuk memberikan keyakinan
bahwa keputusan yang diambil sudah memberikan alternatiftata letak yang
optimal dengan didasarkanmodifying consideration dari hasil iterasi.
3.6. Generate Layout
Dari tahapan-tahapan yang sudah dilakukan maka dibuatkan tata letak akhir. Tata
letak akhir akan disesuaikan dengan keadaan area produski sesungguhnya.
Diantaranya penempatan aliran listrik dan beberapa fasilitas yang sudah dirancang
sebelumnya. Tata letak ini akan direkomendasikan sebagai initial layout pada PT
XYZ.
Berikut adalah diagram langkah-langkah dalam penyelesaian masalah.
20
Gambar 3.1 Diagram Systematic Layout Planning
21
BAB IV
DATA DAN ANALISIS
4.1. Produk
PT XYZ adalah pabrik baru yang akan didirikan di Indonesia, tepatnya di
Karawang. PT XYZ berpusat di Jepang, perusahaan tersebut sudah banyak
memenuhi kebutuhan perusahaan di Indonesia untuk produk berupa gauge. Gauge
merupakan alat pengukuran massal yang sering digunakan untuk mengukur
produk mass production khususnya perusahaan otomotif. Adapun untuk produk
dari PT XYZ yaituplug gauge, pitch gauge dan snap gauge. Untuk lebih detail
dari produknya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
Gambar 4.1 Plug Gauge Hole M10x1
Gambar 4.2 Pitch Gauge Hole M10x1
22
Gambar 4.3 Snap Gauge
Gambar 4.1-4.3 adalah gambar produk yang akan diproduksi oleh PT XYZ dalam
6 bulan pertama yaitu pada bulan April 2017 sampai dengan September 2017
yang memiliki demand paling besar dari pada yang lain sehingga dijadikan acuan
untuk perancangan tata letak produksi. PT XYZ adalah pabrik dengan sistemnya
yaitu job order maka PT XYZ akan memproduksi produk sesuai kebutuhan atau
keinginan konsumen. Untuk 6 bulan pertama terhitung dari bulan April 2017
sampai September 2017 ada kurang lebih 10 produk dengan designyang berbeda,
3 diantaranya yaitu produk yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sementara 7
produk yang lain demand permintaannya sangat kecil yaitu berkisar antara 1
sampai 3 pcs per produk dalam tiap bulannya karena designnya sangat khusus
sehingga hanya dilakukan pemesanan oleh konsumen sekitar 1 tahun sekali.
Jumlah demand yang disebutkan berkisar 1 sampai 3 pcs tiap bulan adalah terdiri
dari beberapa konsumen.
4.2.Volume Produksi
Jumlah kendaraan mengalami peningkatan sebesar 8% tiap tahunnya. Sehingga
memberikan peluang terhadap PT XYZ untuk memdirikan abrik baru di Indonesia
guna memenuhi pasar. Data kenaikan kendaraan produksi otomotif (sepeda motor
dan mobil) di Indonesia yang diperoleh dari gaikindo mulai dari tahun 2010
sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
23
Tabel 4.1 Produksi Motor dan Mobil di Indonesia
No Kendaraan
(Unit)
Periode
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Mobil 464815 600628 838388 1076157 1200000 1950000
2 Motor 6525600 6957254 7298120 7345231 7771014 7800000
Jumlah 6990415 7557882 8136508 8421388 8971014 9750000
Presentase
kenaikan (%)
8,117787 7,655928 3,501256 6,526549 8,683366
PT XYZ akan memulai produksi pada bulan April 2017 agar dapat memenuhi
demand atau permintaan dari konsumen berdasarkan proyeksi yang sudah
ditentukan. Berikut adalah proyeksi yang sudah ditentukan oleh PT XYZ yang
berpusat di Jepangselama 6 bulan yaitu dari bulan April 217 sampai bulan
September 2017 untuk produk plug gauge hole M10X1, pitch gauge hole M10X1
dan snap gauge. Proyeksi demand tersebut merupakan peramalan permintaan dari
konsumen perusahaan otomotif yang ada di Indonesia untuk 6 bulan pertama.
Peramalan atau proyeksi tersebut didapatkan dari hasil perhitungan berdasarkan
permintaan sebelumnya dengan konsumen yang sama. Proyeksi permintaan bisa
dilihat pada Table 4.2. Adapun untuk menentukan demand yang diproduksi untuk
tiap bulan yaitu rata-rata demand dari proyeksi yang telah ditentukan selama 6
bulan.
Tabel 4.2 Proyeksi Demand Periode April 2017 sampai September 2017
No Produk
Periode Average
(unit Apr-
17
May-
17
Jun-
17
Jul-
17
Aug-
17
Sep-
17
1 PLUG GAUGE HOLE M10x1 115 115 115 117 123 124 118
2 PITCH GAUGE HOLE M10x1 80 80 80 80 84 84 81
3 SNAP GAUGE 87 87 87 87 87 87 87
Jumlah 202 202 202 204 210 211 205
24
Dari Table 4.2 dapat dilhat untuk produksi tiap bulannya yaitu sebanyak 118 unit
untuk produk plug gauge hole M10x1, 81 unit untuk produk pitch gauge hole
M10x1 dan 87 unit untuk produk snap gauge.
4.3. Bill of Material
Dalam menentukan bill of material tentunya dibutuhkan data berupa spesifikasi
material dengan material pendukung langsung ataupun tidak langsung, spesifikasi
produk ataupartyang kemudian dilakukan assembly sehingga dihasilkan produk.
Untuk spesifikasi material yang digunakan dalam membuat keseluruhan produk
dapat dilihat pada Table 4.3;
Tabel 4.3 Spesifikasi Material
Raw Material Number of Part /
Unit
Part Spesification (mm) Make /
Buy Width/Ø Length Thickness
SKS 3 1 70 100 20 Buy
SKS 3 1 20 100 20 Buy
SKS 3 1 40 80 25 Buy
S45C 1 20 2000 Buy
SKD 11 1 10 2000 Buy
Selanjutnya menentukan spesifikasi produk atau part yang akan diproduksi oleh
PT XYZ. Spesifikasi produk dapat dilihat pada tabel 4.4.
Tabel 4.4 Spesifikasi Produk
Part Name Number of
Part per Prod.
Part Spesification (mm) Raw
Material
Make /
Buy Width/Ø Length Thickness
11 Handle Plug Gauge 1 20 130 S45C Make
12 GO Gauge 1 9 50 SKD 11 Make
13 NOGO Gauge 1 9 40 SKD 11 Make
21 BasePlate 1 30 70 20 SKS 3 Make
22 Handle Pitch Gauge 1 20 140 S45C Make
23 Pin Gauge 2 9 40 SKD 11 Make
31 Bottom Gauge 1 60 90 15 SKS 3 Make
31 Upper Gauge 1 15 90 15 SKS 3 Make
25
Dalam proses produksi akan dibutuhkan indirect material. Indirect material
adalah material pendukung dalam proses produksi yang tidak menjadi bagian atau
part dari produknya. Indirect material yang digunakan dapat dilihat pada tabel
4.5.
Tabel 4.5 Indirect Material
Direct Material Make/Buy
compound steel Buy
Bolt L M5x15 Buy
Bolt inbush M4x5 Buy
Plastic Bubble Buy
Quardo pack Buy
Anti rust oil Buy
kawat heatreatment Buy
Pasir Sandblast Buy
Cairan Plating Buy
Setelah menentukan seluruh material yang dibutuhkan maka dibuat bill of
material sebagai pendukung proses produksi untuk mengetahui jumlah dari part
yang akan digunakan atau diproduksi dalam membuat satu produk utuh. Selain itu
Bill of Material dapat mempermudah proses produksi. Bill of Material dilihat
pada Gambar 4.4.
26
Gambar 4.4Bill of Material
4.4. Operation Process Chart (OPC)
Setelah membuat bill of material makan dibuatkan operation process chart.
Selain bill of material dibutuhkan juga operation process chart dengan tujuan
yang sama yaitu untuk mempermudah proses produksi. Dari operation process
chart dituliskan secara detail untuk setiap langkah proses produksi, meliputi
waktu proses, mesin yang digunakan dari awal proses sampai akhir. Aliran proses
produksi dapat dilihat pada Gambar 4.5-4.7;
Produk 1 (Plug Gauge Hole M10x1)
Produk 2 (Pitch Gauge Hole M10x1)
Produk 3 (Snap Gauge)
Plug Gauge Hole M10x1 (1)
11 Handle Plug Gauge (1) 12 GO Gauge (1) 13 NOGO Gauge (1)
Pitch Gauge Hole M10x1 (1)
21 Base Plate (1) 22 Handle Pitch Gauge (1) 23 Pin Gauge (2)
Snap Gauge (1)
32 Upper Gauge (1)31 Bottom Gauge (1)
Bolt inbush M4x5 (1) Bolt inbush M4x5 (1)
Bolt L M5x15 (1) Bolt L M5x15 (1)
27
Gambar 4.5Operation Process Chart (OPC) Plug Gauge Hole M10x1
Summary
Jumlah
21
1 0,5
Kegiatan Waktu (Jam)
19 36,5
1 1,5
Total 38,5
O-10
O-20
Cut to the length
130mm
Circular Saw
Make the fix size
Bubut
O-10
Ø9x4013 NOGO GAUGE (1)
SKD11
O-10
O-20
Ø9x5012 GO GAUGE (1)
SKD11
Cut to the length
50mm
Circular Saw
O-60
OPERATION PROCESS CHART
PLUG GAUGE HOLE M10x1
O-30
O-40
O-50
O-201'
1%
12'
0,25
1'
1%
0,25'
1'
1%
1'
S Stroage1,5'
Ø20x130
11 HANDLE PLUG GAUGE (1)
S45C
0.25'
1'
1%
1'
1%
0,25'
2'
O-30
O-40
O-50
Make flat, hole,
screw
Milling Manual
Sandblasting
Sandblast
Plating Black
Plating
O-40
O-30
O-50
O-60
Cairan plating
Pasir sandblast
12'
0,25'
1'
1%
1'
Make the fix size
Bubut
Hardening
Heattreatment
Sandblasting
Sandblast
Grinding Cylinder
Cylindrical
Make flat and fix
size
Universal
Cut to the length
40mm
Circular Saw
Make the fix size
Bubut
Sandblasting
Sandblast
Grinding Cylinder
Cylindrical
0,25'
A-10Assembly all parts
P-30
InspectionI-20
Packaging
0,5'
0,5'
0,5'
Pasir sandblast
Kawat heatretment Kawat heatretment
Pasir sandblast
Hardening
Heattreatment
Make flat and fix
size
Universal
Bolt inbush M4x1
Compound steel
Compound steel
Compound steel
Compound steel
Plastik buble, uardo pak
28
Gambar 4.6Operation Process Chart (OPC) Pitch GaugeHole M10x1
Summary
Jumlah
20
1 1,5
Total 40,5
1 1
Kegiatan Waktu (Jam)
18 38
O-10
O-20
make the raw size
Milling Manual
Hardening
Heatreatment
O-10
Ø9x4023 PIN GAUGE (2)
SKD11
O-10
O-20
Ø20x14022 HANDLE PITCH GAUGE (1)
S45C
Cut to the length
140mm
Circular Saw
O-60
OPERATION PROCESS CHART
PITCH GAUGE HOLE M10x1
O-30
O-40
O-50
O-201'
1%
12'
0,25
1'
2%
0,25'
1'
1%
0,5'
S Stroage1,5'
30x70x20
21 BASE PLATE (1)
SKS3
0.25'
1%
12'
0,25'
1'
2'
O-30
O-40
O-50
Sandblasting
Sandblast
make te fix size
Surface
Plating Black
Plating
O-40
O-30
Cairan plating
Pasir sandblast
0,25'
2'
Make the fix size
Bubut
Cut to the length
40mm
Circular Saw
Make the fix size
Bubut
Sandblasting
Sandblast
Grinding Cylinder
Cylindrical
0,25'
A-10Assembly all parts
P-30
InspectionI-20
Packaging
1,5'
1'
0,5'
Pasir sandblast
Kawat heatretment
Kawat heatretment
Pasir sandblast
Hardening
Heattreatment
Make flat and fix
size
Universal
O-602'
2%Make hole finish
Wirecut
Plastik buble, uardo pak
Sandblasting
Sandblast
Plating Black
Plating
Cairan plating Compound steel
Compound steel
29
Gambar 4.7 Operation Process Chart (OPC) Snap Gauge
Summary
Jumlah
16
1
Total
Kegiatan
14
1
Waktu (Jam)
40,5
1
1,5
43
O-10
15x90x1532 UPPER GAUGE
SKS3
O-10
O-20
60x90x1531 BOTTOM GAUGE
SKS3
Make the raw size
Milling manual
OPERATION PROCESS CHART
SNAP GAUGE
O-30
O-40
O-50
O-20
2'
1%
12'
S
Stroage1,5'
O-40
O-30
O-50
0,25'
2'
1'
1%
Hardening
Heatreatment
Sandblasting
Sandblast
Plating Black
Plating
Make the fix size
Surface
A-10 Assembly all parts
2'
2%
2'
2%
1'
Pasir sandblast
Kawat heatretment Kawat heatretment
Pasir sandblast
Cairan plating Cairan plating
2'
1%
12'
0,25'
2'
1'
1%
Make the raw size
Milling manual
Hardening
Heatreatment
Sandblasting
Sandblast
Plating Black
Plating
Make the fix size
Surface
O-20Cutting GO/NOGO
Wirecut
O-30Finish GO/NOGO
Universal
InspectionI-40
P-50 Packaging
1,5'
0,5'
Plastik buble, uardo pak
Bolt L M5x1
Compound steel
30
Gambar 4.5-4.7 merupakan serangkaian proses yang harus dilewati dalam
membuat alat ukur massal berupa gauge yang terdiri dari plug gauge hole M10x1,
pitch gauge hole M10x1 dan snap gauge.
4.5. Multi Produk Process Chart
Stelah dibuat operation process chart yang menjelaskan secara detail semua
process secara detail. Selanjutnya dibuatkan multi produk pocess chart untuk
melihat secara singkat process produksi untuk setiap proses produksi untuk setiap
produk. Multi produk proses chart dapat dilihat pada Gambar 4.8.
Gambar 4. 8 Multi Produk Process chart
4.6. Spesifikasi dan Dimensi Mesin
Untuk menentukan penempatan mesin yang baik, maka perlu diketahui jumlah
dan dimensi mesin yang akan digunakan. Adapun untuk jumlah mesin sudah
ditentukan oleh PT XYZ.Untuk luas area produksi pun sudah diketahui karena PT
XYZ sudah menentukan lokasi dan bangunan pabrik dengan sistem sewa untuk 3
Circular Saw
Bubut
Milling manual
Heat treatment
Sandblast
Plating
Cylindrical
Surface
Universal
Wirecut
Bench 1
Bench 2
Multi Product Process Chart (MPPC) of Gauge
DepartmentHandle Plug
GaugeGO Gauge
NOGO
GaugeBase Plate
Handle
Pitch GaugePin Gauge
Bottom
Gauge
Upper
Gauge
1
2
3
4
5
3
4
5
6
1
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4 5
1
2 3
1
2 3
1
2 2
31
tahun pertama terhitung dari bulan November 2016 sampai dengan bulan Mei
2019. Data spesifikasi dan dimensi mesin dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.6 Data dan Spesifikasi Mesin
No Department Nama alat/mesin Dimensi (Panjang x
Lebar) (m) Qty
1 Premachining Circular saw 1x1 1
2 Roughing
Bubut/Turning 3x2 2
Milling manual 3x3 2
Heatreatment 4x4 1
Sandblasting 2x1 1
3 Finishing
Plating 2x1 2
Cylindrical 4x3 2
Surface 4x2 1
Universal 3x3 1
Wirecut 4x3 1
Jumlah mesin sudah diketahui sehingga tidak diperlukan perhitungan route sheet
untuk menentukan jumlah mesin yang dibutuhkan. Dalam penentuan berat
perpindahan dari departemen satu ke departemen yang lain harus dilakukan
pehitungan berat setiap produk part. Perhitungan berat setiap part dapat dilihat
pada table 4.7;
Tabel 4.7 Perhitungan Berat Part
Part Name
Part Spesification (mm) Volume
(mm3)
Volume
(m3)
Density
(kg/m3)
Massa
(Kg) Width
/Ø Length Thickness
11 Handle Plug Gauge 20 130 40820.00 0.000041 7865 0.3210
12 GO Gauge 9 50 3179.25 0.000003 7695 0.0245
13 NOGO Gauge 9 40 2543.40 0.000003 7695 0.0196
21 Base Plate 30 70 20 42000.00 0.000042 8000 0.3360
22 Handle Pitch
Gauge 20 140 43960.00 0.000044 7865 0.3457
23 Pin Gauge 9 40 2543.40 0.000003 7695 0.0196
31 Bottom Gauge 60 90 15 81000.00 0.000081 8000 0.6480
31 Upper Gauge 15 90 15 20250.00 0.000020 8000 0.1620
32
Perhitungan berat part:
Part dengan diameter
Handle Plug Gauge = 𝜋𝑟2x l x ρ
= (3.14 𝑥 (10 𝑚𝑚)2x 130 mm) x 7865 kg/m3)
= (40820 mm3/(1000)3) x 7865 kg/m3
= 0,000041 m3 x 7865 kg/m3
= 0,3210 kg
Lakukan perhitungan yang sama untuk GO gauge, NOGO gauge, handle
pitchgauge dan pin gauge.
Part tanpa diameter
Base Plate = (w x l x t) x ρ
= (30 mm x 70 mm x 20 mm) x 8000 kg/m3
= (42000 mm3/ (1000)3)x 8000 kg/m3
= 0,000042 m3 x 8000 kg/m3
= 0,3360 kg
Lakukan perhitungan yang sama untuk bottom gauge dan upper gauge. Hasil
perhitungan berat setiap part kemudian dilakukan perhitungan perpindahan
material pada keseluruhan departemen. Selnjutnya dari perpindahan material
didapatkan analisa kuantitatif From to Chart. Perhitungan perpindahan material
dapat dilihat pada table 4.8;
33
Tabel 4.8 Berat Perpindahan Material
10 Plug Gauge Hole M10x1
11 Handle Plug Gauge Ø20x130
Process Name Machine Massa
(Kg)
Scrap
(%)
Prod. Requirement
(unit)
Material Movement
(Kg) Machine Movement
In Out In Out
Cut to the length 130mm Circular Saw
0,3210
0 120,3959 120,3959 38,6530 38,6530 Circ. Saw – Bubut
make the fix size Bubut 1 120,3959 119,1919 38,6530 38,2665 Bubut - Milling Manual
Make flat,hole, screw Milling Manual 1 119,1919 118 38,2665 37,8838 Milling Manual - Sandblast
Sandblasting Sandblast 0 118 118 37,8838 37,8838 Sandblast – Plating
Plating Black Plating 0 118 118 37,8838 37,8838 Plating - Bench 1
12 GO Gauge Ø9x50
Process Name Machine Massa
(Kg)
Scrap
(%)
Prod. Requirement Material Movement
(Kg) Machine Movement
In Out In Out
Cut to the length 50mm Circular Saw
0.0245
0 121,6244 121,6244 2,9755 2,9755 Circ. Saw – Bubut
Make the raw size Bubut 1 121,6244 120,4082 2,9755 2,9457 Bubut – Heatreatment
Hardening Heatreatment 0 120,4082 120,4082 2,9457 2,9457 Heatreatment - Sandblast
Sandblasting Sandblast 0 120,4082 120,4082 2,9457 2,9457 Sandblast – Cylindrical
Grinding Cylinder Cylindrical 2 120,4082 118 2,9457 2,8868 Cylindrical - Universal
Make flat and fix size Universal 0 118 118 2,8868 2,8868 Universal - Bench 1
34
Tabel 4.9 Berat Perpindahan Material (Lanjutan)
13 NOGO Gauge Ø9x40
Process Name Machine Massa
(Kg)
Scrap
(%)
Prod. Requirement Material Movement
(Kg) Machine Movement
In Out In Out
Cut to the length 40mm Circular Saw
0.0196
0 121,6244 121,6244 2,3804 2,3804 Circ. Saw – Bubut
Make the raw size Bubut 1 121,6244 120,4082 2,3804 2,3566 Bubut – Heat treatment
Hardening Heat treatment 0 120,4082 120,4082 2,3566 2,3566 Heat treatment – Sandblast
Sandblasting Sandblast 0 120,4082 120,4082 2,3566 2,3566 Sandblast – Cylindrical
Grinding Cylinder Cylindrical 2 120,4082 118 2,3566 2,3094 Cylindrical – Universal
Make flat and the fix size Universal 0 118 118 2,3094 2,3094 Universal - Bench 1
Assembly Plug Gauge Hole M10x1
Process Name Machine Scrab (%) Material Movement
(Kg) Machine Movement
In Out
Assembly All Parts Bench 1 0 43,0800 43,0800 Bench 1 - Bench 2
Inspection Bench 2 0 43,0800 43,0800 Bench 2 - Bench 2
Packaging Bench 2 0 43,0800 43,0800 Bench 2 – Warehouse
35
Tabel 4.10 Berat Perpindahan Material (Lanjutan)
20 Pitch Gauge Hole M10x1
21 Base Plate 30x70x20
Process Name Machine Massa
(Kg)
Scrap
(%)
Prod. Requirement Material Movement
(Kg) Machine Movement
In Out In Out
make the raw size Milling Manual
0.3360
1 83,4879 82,6531 28,0519 27,7714
Milling manual –
Heattreatment
Hardening Heat treatment 0 82,6531 82,6531 27,7714 27,7714 Heattreatment - Sandblast
Sandblasting Sandblast 0 82,6531 82,6531 27,7714 27,7714 Sandblast – Surface
make te fix size Surface 0 82,6531 82,6531 27,7714 27,7714 Surface – Plating
Plating Black Plating 0 82,6531 82,6531 27,7714 27,7714 Plating – Wirecut
Make hole finish Wirecut 2 82,6531 81 27,7714 27,2160 Wirecut - Bench 1
22 Handle Pitch Gauge Ø20x140
Process Name Machine Massa
(Kg)
Scrap
(%)
Prod. Requirement Material Movement
(Kg) Machine Movement
In Out In Out
Cut to the length 140mm Circular Saw
0.3457
0 81,8182 81,8182 28,2883 28,2883 Circular Saw - Bubut
make te fix size Bubut 1 81,8182 81 28,2883 28,0054 Bubut – Sandblast
Sandblasting Sandblast 0 81 81 28,0054 28,0054 Sandblast –Plating
Plating Black Plating 0 81 81 28,0054 28,0054 Plating - Bench 1
36
Tabel 4.11 Berat Perpindahan Material (Lanjutan)
23 Pin Gauge Ø9x40
Process Name Machine Massa
(Kg)
Scrap
(%)
Prod. Requirement Material Movement
(Kg) Machine Movement
In Out In Out
Cut to the length 40mm Circular Saw
0.0196
0 166,9759 166,9759 3,2680 3,2680 Circular saw - Bubut
make the raw size Bubut 1 166,9759 165,3061 3,2680 3,2353 Bubut - Heattreatment
Hardening Heatreatment 0 165,3061 165,3061 3,2353 3,2353 Heattreatent - Sandblast
Sandblasting Sandblast 0 165,3061 165,3061 3,2353 3,2353 Sandblast - Cylindrical
Grinding Cylinder Cylindrical 2 165,3061 162 3,2353 3,1706 Cylindrical - Universal
Make the fix size Universal 0 162 162 3,1706 3,1706 Universal - Bench1
Assembly Pitch Gauge Hole M10x1
Process Name Machine Scrab
Material Movement
(Kg) Machine Movement
(%) In Out
Assy the All Parts Bench 1 0 58,3920 58,3920 Bench 1 - Bench 2
Inspection Bench 2 0 58,3920 58,3920 Bench 2 - Bench 2
Packaging Bench 2 0 58,3920 58,3920 Bench 2 - Warehouse
37
Tabel 4.12 Berat Perpindahan Material (Lanjutan)
30 Snap Gauge
31 Bottom Gauge 60x90x15
Process Name Machine Massa
(Kg)
Scrap
(%)
Prod. Requirement Material Movement
(Kg) Machine Movement
In Out In Out
make the raw size Milling Manual
0.6480
1 92,4265 91,5023 59,8924 59,2935
Milling manual –
Heattreatment
Hardening Heat treatment 0 91,5023 91,5023 59,2935 59,2935 Heattreatment - Sandblast
Sandblasting Sandblast 0 91,5023 91,5023 59,2935 59,2935 Sandblast – Plating
Plating Black Plating 0 91,5023 91,5023 59,2935 59,2935 Plating – Surface
Make the fix size Surface 1 91,5023 90,5873 59,2935 58,7005 Surface - Bench 1
32 Upper Gauge 15x90x15
Process Name Machine Massa
(Kg)
Scrap
(%)
Prod. Requirement Material Movement
(Kg) Machine Movement
In Out In Out
make the raw size Milling Manual
0.1620
1 92,4265 91,5023 14,9731 14,8234
Milling manual –
Heattreatment
Hardening Heat treatment 0 91,5023 91,5023 14,8234 14,8234 Heattreatment- Sandblast
Sandblasting Sandblast 0 91,5023 91,5023 14,8234 14,8234 Sandbast – Plating
Plating Black Plating 0 91,5023 91,5023 14,8234 14,8234 Plating – Surface
Make the fix size Surface 1 91,5023 90,5873 14,8234 14,6751 Surface Bench 1
38
Tabel 4.13 Berat Perpindahan Material (Lanjutan)
Assembly Snap Gauge
Process Name Machine Scrab
Material Movement
(Kg) Machine Movement
(%) In Out
Assy the All Parts Bench 1 0 73,3757 73,3757 Bench 1 – Wirecut
Cutting GO/NOGO Wirecut 2 73,3757 71,9082 Wirecut – Universal
Finish GO/NOGO Universal 2 71,9082 70,4700 Universal - Bench 2
Inspection Bench 2 0 70,4700 70,4700 Bench 2 - Bench 2
Packaging Bench 2 0 70,4700 70,4700 Bench 2 – Wrehouse
39
Perhitungan total perpindahan part
Total produksi NOGO Gauge pada mesin grinding dengan scrab sebanyak 2 %
atau setara 0.02.
Total produksi = Total produksi / (1 – 0.02)
= 118 unit / 0.98
= 120,4082 unit
Total perpindahan = Total requirement produk perbulan x berat produk
= 120,4082 unit x 0,0196 kg
= 2,3566 kg
Perhitungan dilakukan pada semua part dengan menggunakan Microsoft excel.
4.7. Perhitungan Luas Area yang diperlukan
Luas lantai produksi dapat diketahui dengan mengalikan panjang dengan lebar
dari dimensi ruang produksi yang sudah diketahui sebelumnya. PT XYZ sudah
menentukan dimensi dari ruang produksi, karena untuk tempat atau gedungnya
sudah didapatkan dengan cara menyewa untuk jangka waktu selama 3 tahun.
Adapun untuk panjang ruang produksinya yaitu 36 m dan lebar yaitu 27 m,
sehingga untuk luasnya ruang produksi yaitu 972 m2.
Dari luas yang sudah diketahui diatas, maka dihitung untuk keperluan luas
departemen yang diperlukan dengan kelonggaran sebesar 300%. Kelonggaran
300% mencakup seluruh departemen yang ada dalam ruang produksi yaitu
termasuk storage, warehouse dan seluruh mesin yang ada dan akan ditempatkan
diruang produksi. Detail luas lantai produksi dapat dilihat pada Tabel 4.14:
40
Tabel 4.14 Detail Kebutuhan Luas Lantai Produksi
No. Machine /
Equipment
Dimension of
machine (meter) Luas
Mesin
(m2)
Jumlah
(unit)
Total
Luas
Area
(m2)
Area
Allowance
(300 %)
Total Area
+
Allowance
(m2) L
(Length)
W
(Width)
1 Storage 77 - 77
2 Circular saw 1 1 1 1 1 3 4
3 Bubut/Turning 2 3 6 2 12 36 48
4 Milling manual 3 3 9 2 18 54 72
5 Heat treatment 4 4 16 1 16 48 64
6 Sandblasting 2 1 2 1 2 6 8
7 Plating 2 1 2 2 4 12 16
8 Cylindrical 3 4 12 2 24 72 96
9 Surface 2 4 8 1 8 24 32
10 Universal 3 3 9 1 9 27 36
11 Wirecut 3 4 12 1 12 36 48
12 Bench I 1,5 1,5 2,25 1 2,25 6,75 9
13 Bench II 1,5 1,5 2,25 2 4,5 13,5 18
14 WH 21 - 21
TOTAL AREA 549
4.7.1. Luas Storage
Luas storage didasarkanpada kebutuhan raw material per bulan dengan
kelonggaran sebesar 300%. Storage terdiri dari raw material, direct material,
indirect material dan part mesin. Hasil perhitungan luas storage dapat dilihat
pada Tabel 4.14. Adapun untuk langkah-langkahnya yaitu dihitung aktual
kebutuhan raw material ditambahkan dengan lead time. Penentuan penyimpanan
dan pengiriman raw material dilihat dari kebutuhan demand untuk setiap produk.
Demand yang sudah di proyeksikan untuk 6 bulan pertama dengan mengambil
jumlah rata-rata produksi tiap bulannya dan ditambahkan lead time dari
pemesanan raw material. Lead time dari storage sendiri yaitu 2 minggu. Sehingga
stok material yang diharuskan ada di storage yaitu stok yang akan dipakai dan
ditambah setengah dari jumlah yang akan dipakai karena proyeksi dibuat
perbulan. Kalkulasi dari kebutuhan aktual kebutuhan tercantum dalam Tabel 4.15;
41
Tabel 4.15 Perhitungan Jumlah Penyimpanan Raw Material
Raw
Material
Number of
Part / Unit
Part Spesification (mm) Jumlah
(Unit)
Jumlah+
LT
Total Jumlah
Penyimpanan
(unit) Width/Ø Length Thickness
SKS 3 1 70 100 20 92.43 138.64 139
SKS 3 1 20 100 20 92.43 138.64 139
SKS 3 1 40 80 25 83.49 125.23 126
S45C 1 20 2000 13.55 20.33 21
SKD 11 1 10 2000 8.82 13.22 14
Perhitungan total penyimpanan adalah sebagai berikut:
Total jumlah penyimpanan = Total kebutuhan perbulan + lead time selama 2
Minggu (total kebutuhan perbulan / 2)
Total jumlah penyimpanan SKS3 ukuran diameter 70 mm, panjang 100 mm dan
tebal 20 mm yang akan digunakan untuk membuat part bottom gauge dalam satu
bulan di butuhkan sebanyak 92,43 unit nilai ini dapat di lihat pada Tabel 4.8 –
4.13; sehingga dapat dihitung total jumlah penyimpanan.
Total jumlah penyimpanan = 92,43 + (92,43/2)
= 138,64 unit
= 139 unit
Perhitungan dilanjutkan untuk raw material yang lain sehingga didapatkan jumlah
total penyimpanan yang dapat dilihat pada Tabel 4.15; Setelah didapatkan aktual
dari kebutuhan raw material dalam satu bulan dengan ditambahkan lead time
selama 2 minggu, selanjutnya ditentukan cara penyimpanan dari raw material.
Untuk material SKS3 dengan dimensi yang cukup kecil maka penyimpanan
dilakukan dalam pallet plastik dengan ukuran panjang 0,5m, lebar 0,3 m dan
tingginya 0.2 m. Ukuran pallet tersebut dapat menampung material SKS3 lebih
dari jumlah kebutuhan selama pemakaian satu bulan ditambahkan dengan lead
time selama 2 minggu. Detail jumlah tampungan pallet untuk setiap material
SKS3 dengan dimensi yang berbeda dapat dililihat pada Tabel 4.16.
42
Tabel 4.16 Perhitungan Aktual RequirementRaw Material SKS3
Raw
Material
Dimension of material
(meter) Volume
Material
(m3)
Dimension of Pallet (meter) Volume
Pallet
(m3)
Jumlah
(unit)
/Pallet Length Width Thickness Length Width Thickne
ss
SKS 3 0.1 0.07 0.020 0.00014
0.5 0.3 0.2 0.03
214
SKS 3 0.1 0.02 0.020 0.00004 750
SKS 3 0.08 0.04 0.025 0.00008 375
PT XYZ sudah menyiapkan pallet plastik sebanyak 10 pcs untuk penyimpanan
raw material karena untuk 2 tahun kedepan diproyeksikan akan ada peningkatan
permintaan dari konsumen dengan melakukan strategi perluasan marketing dan
mempertahankan konsumen yang sudah ada. Dengan mempersiapkan storage
yang cukup diharapkan dapat memenuhi permintaan kedepannya. Detail pallet
yang akan digunakan dapat dilihat pada Lampiran1.
Material S45C dan SKD11 memiliki dimensi dengan panjang 2 meter. Sehingga
dalam penyimpanannya dibutuhkan space yang cukup besar pula.Untuk material
tersebut di buatkan sebuah pallet dengan panjang 1.5 meter, lebar 1 meter dan
tinggi 1 meter. Agar material S45C dan SKD11 tidak tercampur sehingga untuk
penyimpanannya dipisah dan disiapkan 2 buah pallet dengan ukuran yang sama.
Detail pallet dapat dilihat pada Lampiran 2.
Selain raw material, storage juga meliputi indirect material agar dapat
mempermudah perhitungan dalam penentuan luas lantai storage. Perhitungan
kebutuhan indirect material dapat dilihat pada Tabel 4.17:
43
Tabel 4.17 Perhitungan Kebutuhan Indirect Material
No. Material Kebutuhan Ukuran (meter)
Jumlah Total
Kebutuhan Length Width Thickness
1 compound steel 10 0.4 0.4 0.2 5 unit / dus 2 dus
2 Bolt L M5x15 354 0.2 0.2 0.2 100/dus 4 dus
3 Bolt inbush M4x5 261 0.2 0.2 0.2 100/dus 3 dus
4 Quardo pack 429 Dilihat daridimensi produk 429 2 rak
5 Anti rust oil 10 L 0.1 - 0.15 2 L 5 kaleng
6 kawat
heatreatment 2 dus 0.5 0.5 0.5 2 dus 2 dus
7 Pasir Sandblast 100 kg 0.5 - 0.3 5 kaleng 5 kaleng
8 Cairan Plating 100 L 0.5 - 0.3 25 L 4 kaleng
9 Plastic Buble 100 meter 1 1 0.5
50
lembar/duas 2 dus
Dari hasil perhitungan kebutuhan aktual raw material dan indirect material
beserta rencana penyimpanan keselurhan material, maka dihitung kebutuhan luas
lantai untuk storage. Penempatan storage agar lebih rapi maka dibuatkan rak
dengan ukuran panjang 3 meter, lebar 1 meter dan tinggi 1,5 meter dibuat 3
tingkat, jadi jarak antara tingkat satu ke tingkat yang lain sebesar 0,5 meter. Detail
dari rak dapat dilihat pada Lampiran 3.
Dalam storage punperlu disiapkan 1 rak kosong yang diperuntukan sebagai
penyimpanan spare part mesin seperti cutting tools. Adapun untuk rak sparepart
mesin dengan ukuran panjang 3 meter, tinggi 1.5 meter dibuat 3 tingkat dengan
jarak dari tingkat satu ke tingkat yang lain sebesar 0,5 meter dan lebar 0,5 meter.
Detail rak dapat dilihat pada Lampiran 4.
Pada akhir proses, produk yang sudah melalui inspeksi akan di packing dengan
menggunakan quadro pack. Dalam hal ini, produk yang dibuat ada 3 variasi yaitu
plug gauge, pitch gauge dan snap gauge. Dimensi dari ketiga produk tersebut
tentu berbeda. Oleh karena itu, dimensi dari quadro pack juga akan bervariasi
yaitu berdasarkan dimensi tiap produk. Produk yang sudah di inspeksi tidak
langsung dimasukan kedalam quadro pack terlebih dahulu di packing dengan
plastic bubble agar produk tetap dalam keadaan baik karena tidak mudah terbentur
dengan benda lain dan keakuratan dari produk masih terjamin. Dalam
44
perhitungannya tentu di tambahkan ketebalan dari plastic bubble sebesar 2 cm
atau sama dengan 0,02 meter. Detail dari ukuran masing-masing produk dapat
dilihat pada Tabel 4.18;
Tabel 4.18 Dimensi Quadro Pack untuk Setiap Produk
No. Product Dimension of Product (m)
Length Widht Height
1 Plug Gauge Hole M10X1 0.19 0.02 -
2 Pitch Gauge Jole M10X1 0.17 0.07 0.02
3 Snap Gauge 0.09 0.015 0.075
Setelah didapatkan dimensi produk, akan ditentukan ukuran quadro pack yang
akan digunakan sebagai packaging dari masing-masing produk. Adapun untuk
menentukan dimensi quadro pack yaitu masing-masing dimensi produk
ditambahkan dengan ketebalan dari plastic bubble sebesar 2 cm atau 0.02m.
Sehingga didapatkan hasil akhir dimensi dari quadro pack yang dapat dilihat pada
Tabel 4.19; dan untuk detail gambar dapat dilihat pada Lampiran 5.
Tabel 4.19 Dimensi Quadro Pack untuk Setiap Produk
No. Product Dimension Quadro Pack (m)
Length Widht Height
1 Plug Gauge Hole M10X1 0.21 0.04 -
2 Pitch Gauge Jole M10X1 0.19 0.09 0.04
3 Snap Gauge 0.11 0.035 0.095
Berdasarkan dimensi quadro pack yang sudah diketahui maka dilakukan rencana
penataan produk utuh yang sudah siap dikirimkan. Produk akan disimpan pada rak
dengan ukuran panjang 3 meter, lebar 1 meter dan tinggi 1.5 meter dengan desain
rak tersebut maka didapatkan hasil penataan dapat dilihat pada Tabel 4.20;
sementara untuk detail gambar dapat dilihat pada Lampiran 6.
45
Tabel 4.20 Jumlah Tumpukan Produk dalam Rak
No. Product
Dimensi Rak (m) Banyaknya tumpukan Total
Quadro
Pack
(unit) Length Widht Height Length Widht Height
1 Plug Gauge Hole M10X1
3 1 0.5
10 8 4 359
2 Pitch Gauge Jole M10X1 3 6 4 74
3 Snap Gauge 16 9 3 392
Tabel 4.20 dapat dilihat banyaknya tumpukan quadro pack pada rak yang
diasumsikan satu tumpukan untuk satu tingkat rak. Sehingga didapatkan jumlah
quadro pack untuk produk plug gauge untuk tingkat pertama sebanyak 430 unit,
pitch gauge untuk rak tingkat kedua sebanyak 72 unit dan snap gauge pada rak
tingkat ketiga sebanyak 432 unit. Sementara kebutuhan aktual sesuai perhitungan
dengan ditambahkan lead time selama 2 minggu untuk setiap produk dapat dilihat
pada Tabel. 4.21; Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.20; terdapat 2 tingkat rak
yang dapat menampung lebih dari jumlah aktual kebutuhan sehingga rak masih
memiliki space yang besar yaitu rak pertama (plug gauge) dan rak ketiga (snap
gauge), sehingga space yang tersisa dapat digunakan untuk menyimpan produk
pitch gauge. Dari hasil perhitungan dapat dilihat kebutuhan luas storage yaitu
76.956 m2 atau 77 m2. Nilai 77 m2 adalah hasil pertambahan kebutuhan luas untuk
quadro pack yang membutuhkan 2 unit rak, raw material juga indirect
materialyang membutuhkan 1 unit rak dan kebutuhan 1 unit rak untuk sparepart
mesin. Tabel 4.21 dibawah ini memaparkan perhitungan seluruh kebutuhan luas
pada area storage.
46
Tabel 4.21 Total Luas untuk Storage
Type of Rack
Dimension of rack (meter) Luas
Area
Rak
Total
Kebutu-
Han
Total
Area
Rak
Allowa
nce
(300%)
Total Area
+
Allowance
(m2) Length Width Height
Rak 3 1 1.5 3 3 9 27 36
Rak Sparepart
mesin 3 0.5 1.5 1.5 1 1.5 4.5 6
Pallet plastik 0.5 0.3 0.2 0.15 10 1.5 4.5 6
Pallet besi 0.5 1 1.5 0.5 2 1 3 4
Dus plastik
bubble 1 1 0.5 1 2 2 6 8
Pasir Sandblast - 0.3 0.5 0.471 4 1.884 5.652 7.536
Cairan Plating - 0.3 0.5 0.471 5 2.355 7.065 9.42
Total Luas Storage 76.956
4.7.2. Luas Warehouse
Warehouse merupakan tempat penyimpanan barang jadi atau produk yang sudah
selesai yang sudah siap untuk dilakukan pengiriman kepada konsumen. Disini
penentuan kebutuhan warehouse ditentukan dari 3 produk yaitu plug gauge, pitch
gauge dan snap gauge. Produk ini di packing dengan quadro pack yang kemudian
disusun rapi di rak. Adapun untuk raknya di desain sama seperti rak di storage
untuk penyimpanan quadro pack sehingga perhitungan dalam penentuan luas
kebutuhan warehouse pun sama dengan perhitungan kebutuhan luas untuk
penyimpanan quadro pack. Perhitungan dapat dilihat pada Tabel 4.18 sampai
dengan Tabel 4.20;
PT XYZ berencana meningkatkan jumlah produksi untuk tahun selanjutnya
sehingga dibuatkan 1 rak tambahan pada departemen warehouse. Adapun untuk
patokan kebutuhan rak dapat dilihat pada Tabel.4.22; dimana jumlah
penyimpanan produk pada departemen warehouse berdasarkan jumlah perbulan
ditambah dengan lead time selama 2 minggu. Detail gambar dapat dilihat pada
Lampiran 7.
47
Tabel 4.22 Total Jumlah Produk Selama 1 Bulan + Lead Time
No. Produk Jumlah
(unit)
Jumlah unit dalam 2
minggu (LT)
Total produk+
LT
1 Plug Gauge Hole M10X1 118 59 177
2 Pitch Gauge Hole M10X1 81 40.5 122
3 Snap Gauge 87 43.5 131
Perhitungan kebutuhan luas pada area warehouse yang terdiri dari 2 rak dengan
panjang 3 meter, lebar 1 meter dan tinggi 1.5 meter terdapat pada Tabel 4.23.
Sehingga didapatkan luas keseluruhan yang dibutuhkan pada departemen
warehouse yaitu 21m2 dengankelonggaran 300%.
Tabel 4.23 Total Luas untuk Warehouse
No. Material Dimensi Rak (m) Luas
Area
Rak
Kebutuhan
Rak
Allowance
(300%)
Total Area +
Allowance (m2) Length Widht Height
1 Rak 3 1 1.5 3 2 18 21
Total Luas Warehouse 21
Dari hasil perhitungan luas storage dan warehouse makan detail kebutuhan luas
keseluruhan untuk area produksi dapat dilihat pada tabel 4.14; Dengan total luas
area produksi yaitu 549 m2.
4.8. Analisa Kuantitatif Aliran Material dengan From to Chart
From to chart merupakan alat bantu yang digunakan untuk menganalisa aliran
material secara kuantitatif. Angka-angka yang terdapat pada from to
chartmenunjukkan total dari berat material yang membutuhkan perpindahan dari
posisi satu, ke posisi yang lainnya. Analisa perpindahan material secara kuantitatif
dengan menggunakan alat bantu berupa from to chart hanya dikenakan pada
aliran produksi. Langkah-langkah yang dilakukan dalam membuat from to chart
adalah sebagai berikut.
- Menghitung berat masing-masing material yaitu pada Tabel 4.7; dan
kebutuhan total material dalam satuan kg dapat dilihat pada Tabel 4.8 – 4.13,
48
dari tabel tersebut dapat diketahui berat atau massa yang mengalami
perpindahan dari departemen satu ke departemen yang lain.
- Membuat agregateof material flow. Agregate of material flow nantinya akan
digunakan untuk data from to chart. Agreggate of material flow lebih
mempermudah membuat from to chart yang dicantumkan dalam Tabel 4.24 –
4.25;
- Kemudian setelah didapatkan aggregare of material flow. Langkah
selanjutnya menempatkannya kedalam from to chart. From to chart dapat
dilihat pada Tabel 4.26;
49
Tabel 4.24Aggregate of Material Flow
AGGREGATE OF MATERIAL FLOW
MATERIAL HANDLING (WEIGHT / MONTH)
No. From To Part Name Weight
Total
Weight
(Kg)
MHE
1 Storage Circular Saw
Handle Plug Gauge 38,65
75,57 Forklift
Go Gauge 2,98
NOGO Gauge 2,38
Handle Pitch Gauge 28,29
Pin Gauge 3,27
2 Storage Milling
manual
Base Plate 28,05
102,92 Manual Bottom Gauge 59,89
Upper Gauge 14,97
3 Circular Saw Bubut
Handle Plug Gauge 38,65
75,57 Manual Go Gauge 2,98
No Gauge 2,38
Handle Pitch Gauge 28,29
Pin Gauge 3,27
4 Bubut Milling
Manual
Handle Plug Gauge 38,65
47,28 Manual Go Gauge 2,98
No Gauge 2,38
Pin Gauge 3,27
5 Milling
Manual Sandblast Handle Plug Gauge 38,27 38,27
Manual
6 Sandblast Plating
Handle Plug Gauge 37,88
140,01 Walking
Pallet
Handle Pitch Gauge 28,01
Bottom Gauge 59,29
Upper Gauge 14,82
7 Plating Bench1 Handle Plug Gauge 37,88
65,89 Walking
Pallet Handle Pitch Gauge 28,01
8 Heat
Treatment Sandblast
Go Gauge 2,95
110,43 Walking
Pallet
No Gauge 2,36
Base Plate 27,77
Pin Gauge 3,24
Bottom Gauge 59,29
Upper Gauge 14,82
50
Tabel 4.25 Aggregate of Material Flow (Lanjutan)
AGGREGATE OF MATERIAL FLOW
MATERIAL HANDLING (WEIGHT / MONTH)
No. From To Part Name Weight
Total
Weight
(Kg)
MHE
9 Sandblast Cylindrical
Go Gauge 2,95
8,54 Manual No Gauge 2,36
Pin Gauge 3,24
10 Cylindrical Universal
Go Gauge 2,95
8,54 Manual No Gauge 2,36
Pin Gauge 3,24
11 Universal Bench 1
Go Gauge 2,89
8,37 Manual No Gauge 2,31
Pin Gauge 3,17
12 Milling
Manual
Heat
Treatment
Base Plate 28,05
102,92 Walking
pallet Bottom Gauge 59,89
Upper Gauge 14,97
13 Sandblast Surface Base Plate 27,77 27,77 Manual
14 Surface Plating Base Plate 27,77 27,77 Manual
15 Plating Wirecut Base Plate 27,77 27,77 Manual
16 Wirecut Bench 1 Base Plate 27,77 27,77 Manual
17 Bubut Sandblast Handle Pitch Gauge 28,29 28,29 Manual
18 Plating Surface Bottom Gauge 59,29
74,12 Manual Upper Gauge 14,82
19 Surface Bench 1 Bottom Gauge 59,29
74,12 Manual Upper Gauge 14,82
20 Bench 1 Bench 2 Assy Plug Gauge 43,08
101,47 Manual Assy Pitch Gauge 58,39
21 Bench 2 WH
Plug Gauge 43,08
171,94 Walking
Pallet Pitch Gauge 58,39
Snap Gauge 70,47
22 Bench 1 Wirecut Assy Snap Gauge 73,38 73,38 Manual
23 Wirecut Universal Go/NoGo Snap Gauge 73,38 73,38 Manual
24 Universal Bench 2 Go/NoGo Snap Gauge 71,91 71,91 Manual
51
Tabel 4.26Matrix of From to Chart
No Flow
Matrix 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
To Stora
ge
Circ.
Saw Bubut
Milling
Manual
Sandbla
st Plating
Heat
treatm
ent
Cylind
rical
Univer
sal
Surfa
ce
Wire
cut
Bench
1
Bench
2 WH Total
From
1 Storage 75,57 102,92 178,48
2 Circ. Saw 75,57 75,57
3 Bubut 47,28 28,29 75,57
4 Milling
Manual 38,27 102,92 141,18
5 Sandblast
140,006 8,54 27,7
7 176,32
6 Plating
74,1
2
27,7
7 65,89 167,78
7 Heat
Treatment 110,43 110,43
8 Cylindrical 8,54 8,54
9 Universal 8,37 71,91 80,27
10 Surface 27,77 74,12 101,89
11 Wirecut 73,38 27,77 101,15
12 Bench 1
73,3
8
101,47
2 174,85
13 Bench 2
171,
94 171,94
14 WH 0.00
Total
0 75,57 75,57 150,19 176,98 167,78 102,92 8,54 81,91 101,
89
101,
15 176,14 173,38
171,
94 1563,95
51
4.9. Perancangan Tata Letak Area Produksi
Perancangan tata letak area produksi dilakukan dengan menggunakan software
CRAFT. Terdapat beberapa item yang diperlukan agar software tersebut bisa
digunakan. Item tersebut diantaranya:
1. Skala yang akan digunakan pada perancangan tata letak menggunakan
CRAFT yaitu1: 1, dimana tiap 1 kotak mewakili 1 m2 karena kebutuhan luas
tidak terlalu besar.
2. Luasan pada setiap departemen yang telah dijelaskan sebelumnya, kemudian
dikenakan skala 1:1, sehingga akan diperoleh jumlah cell yang digunakan
sebagai input program CRAFT. Detail jumlah departemen dapat dilihat pada
Tabel 4.14.
3. Dari data cell yang telah dijelaskan sebelumnya diperoleh jumlah total luasan
area produksi yakni 549 cell yang menunjukan bahwa keseluruhan luasan
area produksi yakni 549 m2.
4. Flow matrix yang digunakan mengacu pada data From to Chartpada Tabel
4.25.
Dengan menggunakan software CRAFT didapatkan hasil tata letak yang paling
optimal yaitu pada iterasi ke 5 karena menunjukan nilai momen yang paling kecil.
Hasil software CRAFT dengan beberapa proses iterasi dapat dilihat pada
Lampiran 8 sampai dengan Lampiran 13. Berikut data kalkulasi iterasi pada
proses pembuatan layout yang ditunjukan ada tabel 4.27;
Tabel 4.27 Hasil Kalkulasi Proses CRAFT
Item Action Momen(kg.m)
Initial - 17862
Iterasi 1 Switch dept. 8 and 4 16181
Iterasi 2 Switch dept. 9 and 8 15711
Iterasi 3 Switch dept. 10 and 9 13777
Iterasi 4 Switch dept. 5 and 10 13672
Iterasi 5 Switch dept. 6 and 10 13189
Mengacu pada data pada Tabel 4.27, maka dipilih Tata Letak Lantai Produksi
pada iterasi ke 5 dengan total momen sebesar 13189 kg.m. Berikut hasil output
dari program M-CRAFT dapat dilihat pada gambar 4.8: Hasil keluaran dari
52
program CRAFT tersebut digunakan sebagai acuan dalam penyusunan mesin
sehingga diperoleh layout akhir yang dapat dlihat pada Lampiran 14.
4.10. Material Handling Cost
Material handling cost dihitung setelah ditentukan hasil layout dari CRAFT yang
akan digunakan dan jarak dari mesin ke mesin yang lain. Jarak antar mesin yang
didapatkan dari nilai koordinatnya dapat dilihat pada Tabel 4.28;
Tabel 4. 28 Jarak Antar Departemen
No From Koordinat
To Koordinat Jarak
(m) X Y X Y
1 Storage 2,46 7,71 Circ. Saw 2,75 15,75 8,33
2 Storage 2,46 7,71 Milling
Manual 7,54 14,21
1158
3 Circ. Saw 2,75 15,75 Bubut 2,5 21 5
4 Bubut 2,5 21 Milling
Manual 7,54 14,21
1,75
5 Milling
Manual 7,54 14,21 Sandblast 7,63 32,63
18,51
6 Sandblast 7,63 32,63 Plating 7,5 23 9,76
7 Plating 7,5 23 Bench 1 12,72 29,06 0,84
8 Heat
Treatment 3,5 31,63 Sandblast 7,63 32,63
5,13
9 Sandblast 7,63 32,63 Cylindrical 10,63 5,16 24,47
10 Cylindrical 10,63 5,16 Universal 7,47 28,19 19,87
11 Universal 7,47 28,19 Bench 1 12,72 29,06 4,38
12 Milling
Manual 7,54 14,21
Heat
Treatment 3,5 31,63
21,46
13 Sandblast 7,63 32,63 Surface 12,47 15,41 22,06
14 Surface 12,47 15,41 Plating 7,5 23 2,62
15 Plating 7,5 23 Wirecut 12,52 23,4 5,42
16 Wirecut 12,52 23,4 Bench 1 12,72 29,06 5,46
17 Bubut 2,5 21 Sandblast 7,63 32,63 16,76
18 Plating 7,5 23 Surface 12,47 15,41 2,62
19 Surface 12,47 15,41 Bench 1 12,72 29,06 13,9
20 Bench I 12,72 29,06 Bench 2 12,33 31,83 2,38
21 Bench 2 12,33 31,83 WH 14,69 34,88 0,69
22 Bench I 12,72 29,06 Wirecut 12,52 23,4 5,46
23 Wirecut 12,52 23,4 Universal 7,47 28,19 9,84
24 Universal 7,47 28,19 Bench 2 12,33 31,83 8,5
Total jarak perpindahan 226,79
53
Dari tabel diatas maka dilakukan perhitungan total cost material handling
digunakan berdasarkan jarak material yang mengalami perpindahan. Adapun
dalam menentukan material handling cost nya yaitu menggunakan biaya
persatuan jarak untuk masing-masing pengangkutan. Berikut adalah asumsi yang
digunakan dalam menghitung cost setiap equipment per meter.
a. Manual
- Diasumsikan biaya operator/m = Rp. 3,500/m
b. Walking Pallet
- Total jarak pengangkutan perbulan = 226,79 m/bulan
- Harga walking pallet = Rp. 1,000,000
- Biaya perbaikan/tahun = (10% x harga forklift) = Rp. 100,000
Biaya perbaikan/bulan = Biaya perbaikan pertahun/12
= Rp. 100,000/12 = Rp. 8,333/bulan
Biaya perbaikan/m = Biaya perbaikan perbulan/(226,79m/bulan)
= (Rp. 8,333/bulan)/(226,79 m/bulan)
= Rp. 31/m
- Total Biaya/m = Biaya operator + biaya perbaikan
= Rp. 3,531/m
c. Forklift
- Total jarak pengangkutan perbulan = 226,79 m/bulan
- Harga forklift = Rp. 150,000,000
Depresiasi forklift/bulan = (Rp. 150,000,000 x 1 tahun)/(5 tahunx12 bulan)
= Rp. 2,500,000
Depresiasi forklift/m = (Rp. 2,500,000/bulan)/(226,79 m/bulan)
= Rp. 11,023/m
- Biaya perbaikan/tahun = (10% x harga forklift) = Rp. 150,000,000
Biaya perbaikan/bulan = Biaya perbaikan pertahun/12
= Rp. 15,000,000/12 = Rp. 1,250,000/bulan
Biaya perbaikan/m = Biaya perbaikan perbulan/(226,79m/bulan)
= (Rp. 1,250,000/bulan)/(226,79 m/bulan)
= Rp. 5,511/m
- Biaya bahan bakar = Rp. 1,500/m
54
- Total Biaya/m = Biaya depresiasi + Biaya perbaikan + biaya bahan bakar
+ biaya oprator
= Rp. 11,023 + Rp. 5,511 + Rp. 1,500 + Rp. 3,500
= Rp. 21,534/m
Selanjutnya dilakukan perhitungan total cost. Perhitungan dapat dilihat pada
Tabel 4.29.
Tabel 4. 29 Perhitungan Total Cost
No. From To MHE Cost
(Rp)
Jarak
(m) Tracking
Total
Cost/bulan
1 Storage Circular Saw Forklift 21534 8,33 8 1,435,025.76
2 Storage Milling manual Manual 3500 11,58 6 243,180
3 Circular Saw Bubut Manual 3500 5 12 210,000
4 Bubut Milling Manual Manual 3500 1,75 16 98,000
5 Milling Manual Sandblast Manual 3500 18,51 8 518,280
6 Sandblast Plating Walking
Pallet 3531 9,76 2 689,25.12
7 Plating Bench1 Walking
Pallet 3531 0,84 2 5,932.08
8 Heat Treatment Sandblast Walking
Pallet 3531 5,13 4 72,456.12
9 Sandblast Cylindrical Manual 3500 24,47 6 51,3870
10 Cylindrical Universal Manual 3500 19,87 4 278,180
11 Universal Bench 1 Manual 3500 4,38 8 122,640
12 Milling Manual Heat Treatment Walking
pallet 3531 21,46 5 378,876.3
13 Sandblast Surface Manual 3500 22,06 4 308,840
14 Surface Plating Manual 3500 2,62 4 36,680
15 Plating Wirecut Manual 3500 5,42 4 75,880
16 Wirecut Bench 1 Manual 3500 5,46 4 76,440
17 Bubut Sandblast Manual 3500 16,76 8 469,280
18 Plating Surface Manual 3500 2,62 2 18,340
19 Surface Bench 1 Manual 3500 13,9 8 389,200
20 Bench 1 Bench 2 Manual 3500 2,38 16 133,280
21 Bench 2 WH Walking
Pallet 3531 0,69 8 19,491,12
22 Bench 1 Wirecut Manual 3500 5,46 4 76,440
23 Wirecut Universal Manual 3500 9,84 4 137,760
24 Universal Bench 2 Manual 3500 8,5 4 119,000
Total Cost 5,805,996
Selanjutnya dibuat generate layout yang mengacu pada hasil layout dengan
menggunakan software CRAFT dengan momen yang paling kecil. Generate
55
layout harus dilakukan modifying consideration karena ada beberapa mesin yang
memiliki aturan dalam menentukan posisinya. Mesin tersebut diantaranya yaitu
circular saw dan milling manual harus didekatkan karena kedua mesin tersebut
dapat menghasilkan scrab yang tajam. Sehingga penampungan dari scrab tersebut
bisa lebih dekat atau disatukan sehingga tidak berceceran ke tempat lain yang
dapat membahayakan operator. Selanjutnya mesin heat treatment harus di jauhkan
dengan mesin miiling manual dan circular saw, karena heat treatment
menggunakan panas yang sangat tinggi untuk lebih menguatkan produk. Selain itu
ada mesin plating yang menggunakan bahan kimia yang memiliki bau yang cukup
menyengat sehingga penempatan harus didekat ventilasi atau tempat yang
langsung berhubungan dengan udara luar salah satunya didekatkan dengan pintu
keluar. Mesin cylindrical yang memiliki getaran yang cukup tinggi sehingga
penempatan harus dijauhkan dengan mesin milling dan circular saw. Generate
Layout dapat dilihat pada Lampiran 14. Berdasarkan generate layout didapatkan
koordinat pada setiap departemen yang dapat dilihat pada Tabel 4.30:
Tabel 4. 30 Koordinat Departemen pada Generate Layout
No Departemen Koordinat
x Y
1 Storage 5 3.85
2 Cic. Saw 12 1.5
3 Milling Manual 18 3
4 Surface 26 3
5 Bubut 33 3.75
6 Cylindrical 32.5 14.5
7 Universal 22.5 14.5
8 Heat Treatment 18.6 14.5
9 Wirecut 13.5 25
10 Sandblast 17.75 25
11 Plating 21.4 25
12 Bench 1&2 26.75 18.75
13 WH 33 19.25
Dari koordinat pada tabel 4.30, kemudian dihitung jarak antar depatemen dengan
menggunakan jarak rectilinear. Perhitungannya dapat dilihat pada Tabel. 4.31;
Tabel 4. 31 Jarak Antar Departemen pada Generate Layout
56
No From
Koordinat
To
Koordinat Jarak
(m) X Y X Y
1 Storage 5 3,85 Circ. Saw 12 1,5 4,65
2 Storage 5 3,85 Milling
Manual 18 3 12,15
3 Circ. Saw 12 1,5 Bubut 33 3,75 23,25
4 Bubut 33 3,75
Milling
Manual 18 3 15,75
5 Milling
Manual 18 3 Sandblast
17,75 25 21,75
6 Sandblast 17,75 25 Plating 21,4 25 3,65
7 Plating 21,4 25 Bench 1 26,75 18,75 11,6
8 Heat
Treatment 18,6 14,5 Sandblast
17,75 25 9,65
9 Sandblast 17,75 25 Cylindrical 32,5 14,5 4,25
10 Cylindrical 32,5 14,5 Universal 22,5 14,5 10
11 Universal 22,5 14,5 Bench 1 26,75 18,75 0
12 Milling
Manual 18 3
Heat
Treatment 18,6 14,5 10,9
13 Sandblast 17,75 25 Surface 26 3 30,25
14 Surface 26 3 Plating 21,4 25 17,4
15 Plating 21,4 25 Wirecut 13,5 25 7,9
16 Wirecut 13,5 25 Bench 1 26,75 18,75 19,5
17 Bubut 33 3,75 Sandblast 17,75 25 6
18 Plating 21,4 25 Surface 26 3 17,4
19 Surface 26 3 Bench 1 26,75 18,75 16,5
20 Bench I 26,75 18,75 Bench 2 26,75 18,75 0
21 Bench 2 26,75 18,75 WH 33 19,25 5,75
22 Bench I 26,75 18,75 Wirecut 13,5 25 19,5
23 Wirecut 13,5 25 Universal 22,5 14,5 19,5
24 Universal 22,5 14,5 Bench 2 26,75 18,75 8,5
Total jarak perpindahan 295,8
Dari tabel diatas maka dilakukan perhitungan total cost material handling seperti
pada hasil layout dengan menggunakan CRAFT. Karena perbedaan total jarak
antara layout hasil CRAFT dengan Generate Layout, maka dilakukan kembali
perhitungan cost untuk walking pallet dan forklift. Berikut adalah asumsi yang
digunakan.
a. Manual
- Diasumsikan biaya operator/m = Rp. 3,500/m
57
b. Walking Pallet
- Total jarak pengangkutan perbulan = 295,8 m/bulan
- Harga walking pallet = Rp. 1,000,000
- Biaya perbaikan/tahun = (10% x harga forklift) = Rp. 100,000
Biaya perbaikan/bulan = Biaya perbaikan pertahun/12
= Rp. 100,000/12 = Rp. 8,333/bulan
Biaya perbaikan/m = Biaya perbaikan perbulan/(295,8m/bulan)
= (Rp. 8,333/bulan)/(295,8m/bulan)
= Rp. 28/m
- Total Biaya/m = Biaya operator + biaya perbaikan = Rp. 3,528/m
c. Forklift
- Total jarak pengangkutan perbulan = 295,8 m/bulan
- Harga forklift = Rp. 150,000,000
Depresiasi forklift/bulan = (Rp. 150,000,000 x 1 tahun)/(5 tahunx12 bulan)
= Rp. 2,500,000
Depresiasi forklift/m = (Rp. 2,500,000/bulan)/(295,8 m/bulan)
= Rp. 8,452/m
- Biaya perbaikan/tahun = (10% x harga forklift) = Rp. 150,000,000
Biaya perbaikan/bulan = Biaya perbaikan pertahun/12
= Rp. 15,000,000/12 = Rp. 1,250,000/bulan
Biaya perbaikan/m = Biaya perbaikan perbulan/(295,8m/bulan)
= (Rp. 1,250,000/bulan)/(295,8m/bulan)
= Rp.4226 /m
- Biaya bahan bakar = Rp. 1,500/m
- Total Biaya/m = Biaya depresiasi + Biaya perbaikan + biaya bahan bakar
+ biaya oprator
= Rp. 8,452 + Rp. 4,226 + Rp. 1,500 + Rp. 3,500
= Rp. 17,678/m
Selanjutnya dilakukan perhitungan total cost pada generate layout. Perhitungan
total cost dapat dilihat pada Tabel 4.32;
58
Tabel 4. 32 Perhitungan Total Cost pada Generate Layout
No. From To MHE Cost
(Rp)
Jarak
(m) Tracking
Total
Cost/bulan
1 Storage Circular Saw Forklift 17678 4,65 8 657,621,6
2 Storage Milling manual Manual 3500 12,15 6 255,150
3 Circular Saw Bubut Manual 3500 23,25 12 976,500
4 Bubut Milling Manual Manual 3500 15,75 16 882,000
5 Milling Manual Sandblast Manual 3500 21,75 8 609,000
6 Sandblast Plating Walking
Pallet 3528 3,65 2 25,754.4
7 Plating Bench1 Walking
Pallet 3528 11,6 2 81,849.6
8 Heat Treatment Sandblast Walking
Pallet 3528 9,65 4 136,180.8
9 Sandblast Cylindrical Manual 3500 4,25 6 89,250
10 Cylindrical Universal Manual 3500 10 4 140,000
11 Universal Bench 1 Manual 3500 0 8 0
12 Milling Manual Heat Treatment Walking
pallet 3528 10,9 5 192,276
13 Sandblast Surface Manual 3500 30,25 4 423,500
14 Surface Plating Manual 3500 17,4 4 243,600
15 Plating Wirecut Manual 3500 7,9 4 110.600
16 Wirecut Bench 1 Manual 3500 19,5 4 273,000
17 Bubut Sandblast Manual 3500 6 8 168,000
18 Plating Surface Manual 3500 17,4 2 121,800
19 Surface Bench 1 Manual 3500 16,5 8 462,000
20 Bench 1 Bench 2 Manual 3500 0 16 0
21 Bench 2 WH Walking
Pallet 3528 5,75 8 162,288
22 Bench 1 Wirecut Manual 3500 19,5 4 273,000
23 Wirecut Universal Manual 3500 19,5 4 273,000
24 Universal Bench 2 Manual 3500 8,5 4 119,000
Total Cost 6,675,370
Selain itu dilakukan perhitungan momen dengan menggunakan jarak rectilinier
dengan total momen sesungguhnya yaitu sebesar 21183,95 kg.m dan total cost
dalam 1 bulan yaitu sebesar Rp. 6,675,370. Perhitungan momen dapat dilihat pada
lampiran 15.
59
Gambar 4.9 Tata Letak Lantai Produksi dengan Software CRAFT
Facility Layout
Problem Name: Production Method: Sequence
Number Depts.: 14 Layout: Aisle Opt. Form Optimize
Length(cells): 36 Fill Departments: No
Width(cells): 27 Measure: Rectilinear Random Layout Evaluate Show Flows
Area (cells): 972 Number Aisles: 6
Cost: 13189 Dept. Width: 5 Solve Switch Change Facility Init. Cost 17862
13189 No improving switches available. Iterations: 5
Department Color Area-requiredArea-definedx-centroid y-centroid Sequence 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Index Init. Seq. Iter. Type Action Cost
Storage 1 77 77 2,46103907 7,70779228 1 1 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 Switch:8 and 4 16181
Cir. Saw 2 4 4 2,75 15,75 2 2 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 Switch:9 and 8 15711
Bubut 3 48 48 2,5 21,0000019 3 3 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 Switch:10 and 9 13777
Milling manual 4 72 72 7,54166651 14,208333 4 4 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 Switch:5 and 10 13672
Heat treatment 5 64 64 3,5 31,65625 5 5 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 Switch:6 and 10 13189
Sandblasting 6 8 8 7,625 32,625 6 6 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Plating 7 16 16 7,5 23 7 7 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Cylindrical 8 96 96 10,656251 5,15625048 8 8 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Surface 9 32 32 12,46875 15,40625 9 9 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
Universal 10 36 36 7,47222233 28,1944447 10 10 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
Wirecut 11 48 48 12,520833 23,395834 11 11 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
Bench 1 12 9 9 12,7222223 29,0555553 12 12 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
Bench II 13 18 18 12,333333 31,833334 13 13 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 8 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
WH 14 21 21 14,6904764 34,8809509 14 14 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
15 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 1 1 2 2 2 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 9 9 9 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 3 3 3 3 3 7 7 7 4 4 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 3 3 3 3 3 7 7 7 7 7 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 3 3 3 3 3 7 7 7 7 7 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 3 3 3 3 3 10 10 7 7 7 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 3 3 3 3 5 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 11 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 5 5 5 5 5 6 10 10 10 10 13 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 13 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 13 13 13 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0
36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0
60
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan adalah perancangan tata letak
ruang produksi pabrik gauge baru PT. XYZ di Karawang menggunakan modifying
consideration dengan total momen sebesar 21183,95 kg.m dan total cost sebesar
Rp. 6,675,370/bulan yang mengacu pada hasil CRAFT iterasi ke 5 dengan total
momen yaitu sebesar 13189 kg.m dan total cost sebesar Rp. 5,805,996/bulan.
5.2. Saran
Berikut adalah saran dari penelitian ini, untuk penelitian lebih lanjut yang belum
dilakukan penelitian sebelumnya, sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut
tentang perancangan tata letak dengan menggunakan model matematis dan
optimasi.
61
DAFTAR PUSTAKA
Apple, James M. Tata Letak Pabrik dan Pemindahan Bahan. Edisi Ketiga.
Bandung:ITB. 1990
Heragu, Sunderesh, S. Facilities Design, USA : CRC Press. 2008
Meyers, Fred, E. Plant Layout and Material Handling.Prentice Hall. 1999
Muther Richard & Associates.Overview of Systematic Layout Planning. Marietta:
Division of High Performance Concept, Inc. 2005
Tompkins, J.A., et al. Facilities Planning, 3rd ed. John Wiley & Sons. 2003
Wignjosoebroto, Sritomo. Tata Letak Pabrik dan Pemindahan Bahan. Surabaya:
Guna Widya. 2003
62
LAMPIRAN
63
Lampiran 1. Pallet Plastik
Lampiran 2. Pallet Besi
64
Lampiran 3. Rak Storage untuk Indirect Material
Lampiran 4. Rak Storage untuk Spare Part
65
Lampiran 5. Quadro Pack
5. Plug Gauge Hole M10x1
6. Pitch Gauge Hole M10x1
66
7. Snap Gauge
Lampiran 6. Rak Storage Quadro Pack
67
Lampiran 7. Rak Finish Good
68
Lampiran 8. Initial Layout dengan Menggunakan CRAFT
Facility Layout
Problem Name: Production Method: Sequence
Number Depts.: 14 Layout: Aisle Opt. Form Optimize
Length(cells): 36 Fill Departments: No
Width(cells): 27 Measure: Rectilinear Random Layout Evaluate Show Flows
Area (cells): 972 Number Aisles: 6
Cost: 17862 Dept. Width: 5 Solve Switch Change Facility
17862 Initial layout
Department Color Area-requiredArea-definedx-centroid y-centroid Sequence 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Storage 1 77 77 2,46103907 7,70779228 1 1 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cir. Saw 2 4 4 2,75 15,75 2 2 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bubut 3 48 48 2,5 21,0000019 3 3 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Milling manual 4 72 72 3,95833325 31,7638893 4 4 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heat treatment 5 64 64 7,53125 25,40625 5 5 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandblasting 6 8 8 7,125 18,125 6 6 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plating 7 16 16 7,5625 15,8125 7 7 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cylindrical 8 96 96 8,82291698 5,90625 8 8 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surface 9 32 32 12,40625 8,21875 9 9 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Universal 10 36 36 12,5 15 10 10 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wirecut 11 48 48 12,520833 23,395834 11 11 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench 1 12 9 9 12,7222223 29,0555553 12 12 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench II 13 18 18 12,333333 31,833334 13 13 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WH 14 21 21 14,6904764 34,8809509 14 14 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 1 1 1 1 1 7 7 7 7 8 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 1 1 2 2 2 7 7 7 7 7 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2 3 3 3 3 7 7 7 7 7 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 3 3 3 3 3 6 6 6 7 7 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 10 10 10 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 11 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 12 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 13 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 13 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 13 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 13 13 13 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0
69
Lampiran 9. Iterasi 1 (switch dept. 8 and4)
Lampiran 10. Iterasi 2 (switch dept. 9 and8)
Facility Layout
Problem Name: Production Method: Sequence
Number Depts.: 14 Layout: Aisle Opt. Form Optimize
Length(cells): 36 Fill Departments: No
Width(cells): 27 Measure: Rectilinear Random Layout Evaluate Show Flows
Area (cells): 972 Number Aisles: 6
Cost: 16181 Dept. Width: 5 Solve Switch Change Facility
16181 Switched departments 8 and 4.
Department Color Area-requiredArea-definedx-centroid y-centroid Sequence 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Storage 1 77 77 2,46103907 7,70779228 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cir. Saw 2 4 4 2,75 15,75 2 2 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bubut 3 48 48 2,5 21,0000019 3 3 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Milling manual 4 72 72 9,27777767 3,94444442 4 4 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heat treatment 5 64 64 7,46875 20,59375 5 5 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandblasting 6 8 8 7,375 13,375 6 6 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plating 7 16 16 7,5 11 7 7 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cylindrical 8 96 96 4,86458349 31,177084 8 8 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surface 9 32 32 12,40625 8,21875 9 9 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Universal 10 36 36 12,5 15 10 10 1 1 1 1 1 7 7 7 4 4 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wirecut 11 48 48 12,520833 23,395834 11 11 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench 1 12 9 9 12,7222223 29,0555553 12 12 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 9 9 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench II 13 18 18 12,333333 31,833334 13 13 1 1 1 1 1 6 6 7 7 7 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WH 14 21 21 14,6904764 34,8809509 14 14 1 1 1 1 1 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 1 1 1 1 1 5 5 5 5 6 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 1 1 2 2 2 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2 3 3 3 3 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 10 10 10 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 3 3 3 3 8 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 8 8 8 8 8 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 11 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 13 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 13 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 13 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 13 13 13 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 14 14 14 14 14 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0
36 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0
70
Lampiran 11. Iterasi 3 (switch dept. 10 and9)
Facility Layout
Problem Name: Production Method: Sequence
Number Depts.: 14 Layout: Aisle Opt. Form Optimize
Length(cells): 36 Fill Departments: No
Width(cells): 27 Measure: Rectilinear Random Layout Evaluate Show Flows
Area (cells): 972 Number Aisles: 6
Cost: 15711 Dept. Width: 5 Solve Switch Change Facility
15711 Switched departments 8 and 9
Department Color Area-requiredArea-definedx-centroid y-centroid Sequence 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Storage 1 77 77 2,46103907 7,70779228 1 1 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cir. Saw 2 4 4 2,75 15,75 2 2 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bubut 3 48 48 2,5 21,0000019 3 3 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Milling manual 4 72 72 7,5 15 4 4 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heat treatment 5 64 64 6,046875 32,265625 5 5 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandblasting 6 8 8 7,125 26,125 6 6 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plating 7 16 16 7,5625 23,8125 7 7 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cylindrical 8 96 96 10,458333 4,97916651 8 8 1 1 1 1 1 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surface 9 32 32 2,5 29 9 9 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Universal 10 36 36 12,5 15 10 10 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wirecut 11 48 48 12,520833 23,395834 11 11 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench 1 12 9 9 12,7222223 29,0555553 12 12 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 8 8 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench II 13 18 18 12,333333 31,833334 13 13 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WH 14 21 21 14,6904764 34,8809509 14 14 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 1 1 2 2 2 4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 10 10 10 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 3 3 3 3 3 7 7 7 7 4 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 3 3 3 3 3 7 7 7 7 7 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 3 3 3 3 3 7 7 7 7 7 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 3 3 3 3 9 6 6 6 7 7 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 9 9 9 9 9 6 6 6 6 6 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 9 9 9 9 9 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 9 9 9 9 9 5 5 5 5 5 11 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 9 9 9 9 9 5 5 5 5 5 12 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 9 9 9 9 9 5 5 5 5 5 13 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 9 9 9 9 9 5 5 5 5 5 13 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 13 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 13 13 13 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0
36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0
71
Lampiran 12. Iterasi 4 (switch dept. 10 and5)
Facility Layout
Problem Name: Production Method: Sequence
Number Depts.: 14 Layout: Aisle Opt. Form Optimize
Length(cells): 36 Fill Departments: No
Width(cells): 27 Measure: Rectilinear Random Layout Evaluate Show Flows
Area (cells): 972 Number Aisles: 6
Cost: 13777 Dept. Width: 5 Solve Switch Change Facility Init. Cost 17862
13777 Switched departments 9 and 10 Iterations: 3
Department Color Area-requiredArea-definedx-centroid y-centroid Sequence 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Index Init. Seq. Iter. Type Action Cost
Storage 1 77 77 2,46103907 7,70779228 1 1 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 Switch:8 and 4 16181
Cir. Saw 2 4 4 2,75 15,75 2 2 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 Switch:9 and 8 15711
Bubut 3 48 48 2,5 21,0000019 3 3 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 Switch:10 and 9 13777
Milling manual 4 72 72 7,54166651 14,208333 4 4 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Heat treatment 5 64 64 6,296875 31,890625 5 5 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Sandblasting 6 8 8 7,375 25,375 6 6 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Plating 7 16 16 7,5 23 7 7 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Cylindrical 8 96 96 10,656251 5,15625048 8 8 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Surface 9 32 32 12,46875 15,40625 9 9 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
Universal 10 36 36 2,55555558 29,3888893 10 10 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
Wirecut 11 48 48 12,520833 23,395834 11 11 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
Bench 1 12 9 9 12,7222223 29,0555553 12 12 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
Bench II 13 18 18 12,333333 31,833334 13 13 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 8 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
WH 14 21 21 14,6904764 34,8809509 14 14 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
15 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 1 1 2 2 2 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 9 9 9 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 3 3 3 3 3 7 7 7 4 4 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 3 3 3 3 3 7 7 7 7 7 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 3 3 3 3 3 7 7 7 7 7 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 3 3 3 3 3 6 6 7 7 7 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 3 3 3 3 10 6 6 6 6 6 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 10 10 10 10 10 5 5 5 5 6 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 11 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 12 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 13 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 13 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 13 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 13 13 13 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0
36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0
72
Lampiran 13. Iterasi 4 (switch dept. 10 and6)
Facility Layout
Problem Name: Production Method: Sequence
Number Depts.: 14 Layout: Aisle Opt. Form Optimize
Length(cells): 36 Fill Departments: No
Width(cells): 27 Measure: Rectilinear Random Layout Evaluate Show Flows
Area (cells): 972 Number Aisles: 6
Cost: 13672 Dept. Width: 5 Solve Switch Change Facility Init. Cost 17862
13672 Switched departments 10 and 5 Iterations: 4
Department Color Area-requiredArea-definedx-centroid y-centroid Sequence 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Index Init. Seq. Iter. Type Action Cost
Storage 1 77 77 2,46103907 7,70779228 1 1 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 Switch:8 and 4 16181
Cir. Saw 2 4 4 2,75 15,75 2 2 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 Switch:9 and 8 15711
Bubut 3 48 48 2,5 21,0000019 3 3 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 Switch:10 and 9 13777
Milling manual 4 72 72 7,54166651 14,208333 4 4 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 Switch:5 and 10 13672
Heat treatment 5 64 64 3,5 31,65625 5 5 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Sandblasting 6 8 8 7,375 25,375 6 6 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Plating 7 16 16 7,5 23 7 7 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Cylindrical 8 96 96 10,656251 5,15625048 8 8 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Surface 9 32 32 12,46875 15,40625 9 9 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
Universal 10 36 36 7,52777767 29,8055553 10 10 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
Wirecut 11 48 48 12,520833 23,395834 11 11 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
Bench 1 12 9 9 12,7222223 29,0555553 12 12 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
Bench II 13 18 18 12,333333 31,833334 13 13 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 8 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
WH 14 21 21 14,6904764 34,8809509 14 14 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
15 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 1 1 2 2 2 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 9 9 9 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 3 3 3 3 3 7 7 7 4 4 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 3 3 3 3 3 7 7 7 7 7 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 3 3 3 3 3 7 7 7 7 7 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 3 3 3 3 3 6 6 7 7 7 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 3 3 3 3 5 6 6 6 6 6 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 5 5 5 5 5 10 10 10 10 6 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 11 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 13 13 13 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0
36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0
73
Facility Layout
Problem Name: Production Method: Sequence
Number Depts.: 14 Layout: Aisle Opt. Form Optimize
Length(cells): 36 Fill Departments: No
Width(cells): 27 Measure: Rectilinear Random Layout Evaluate Show Flows
Area (cells): 972 Number Aisles: 6
Cost: 13189 Dept. Width: 5 Solve Switch Change Facility Init. Cost 17862
13189 No improving switches available. Iterations: 5
Department Color Area-requiredArea-definedx-centroid y-centroid Sequence 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Index Init. Seq. Iter. Type Action Cost
Storage 1 77 77 2,46103907 7,70779228 1 1 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 Switch:8 and 4 16181
Cir. Saw 2 4 4 2,75 15,75 2 2 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 Switch:9 and 8 15711
Bubut 3 48 48 2,5 21,0000019 3 3 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 Switch:10 and 9 13777
Milling manual 4 72 72 7,54166651 14,208333 4 4 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 Switch:5 and 10 13672
Heat treatment 5 64 64 3,5 31,65625 5 5 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 Switch:6 and 10 13189
Sandblasting 6 8 8 7,625 32,625 6 6 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Plating 7 16 16 7,5 23 7 7 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Cylindrical 8 96 96 10,656251 5,15625048 8 8 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Surface 9 32 32 12,46875 15,40625 9 9 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
Universal 10 36 36 7,47222233 28,1944447 10 10 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
Wirecut 11 48 48 12,520833 23,395834 11 11 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
Bench 1 12 9 9 12,7222223 29,0555553 12 12 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
Bench II 13 18 18 12,333333 31,833334 13 13 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 8 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
WH 14 21 21 14,6904764 34,8809509 14 14 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
15 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 1 1 2 2 2 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 9 9 9 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 3 3 3 3 3 7 7 7 4 4 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 3 3 3 3 3 7 7 7 7 7 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 3 3 3 3 3 7 7 7 7 7 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 3 3 3 3 3 10 10 7 7 7 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 3 3 3 3 5 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 11 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 5 5 5 5 5 6 10 10 10 10 13 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 13 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 13 13 13 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0
36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0
68
Lampiran 14. Generate Layout
69
Lampiran 15. Perhitungan Total Momen pada Generate Layout
1. Momen dari storage ke circ. saw
Diket: Titik center storage (i) (5 ; 3,85) m
Titik center Circ. Saw (j) (12;1,5) m
Total berat perpindahan dari storage ke circ. Saw = 75,57 kg
Ditanya: Momen dari storage ke circ. saw
Jawab:
Mo= dij x total berat perpindahan material dari storage ke circ.saw
= ([xi-xj]+[yi-yj]) x total berat perpindahan material dari storage ke circ.
saw
= ([5-12] + [3,85-1,5]) m x 75,57 kg = 884,1 kg.m
2. Momen dari circ. Saw ke bubut
Diket: Titik center circ. Saw (i) (12;1,5) m
Titik center bubut (j) (33;3,75) m
Total berat perpindahan dari circ. Saw ke bubut = 75,57 kg
Ditanya: Momen dari circ. Saw ke bubut
Jawab:
Mo= dij x total berat perpindahan material dari circ.saw ke bubut
= ([xi-xj]+[yi-yj]) x total berat perpindahan material dari circ.saw ke bubut
= ([12-33] + [1,5-3,75]) m x 75,57 kg = 1757 kg.m
3. Momen dari storage ke milling manual
Diket: Titik center storage (i) (5 ; 3,85) m
Titik center milling manual (j) (18, 3) m
Total berat perpindahan dari storage ke milling manual
= 102,92 kg
Ditanya: Momen dari storage ke milling manual
Jawab:
Mo= dij x total berat perpindahan material dari storage ke milling manual
= ([xi-xj]+[yi-yj]) x total berat perpindahan material dari storage ke milling
manual
= ([5-18] + [3,85-3]) m x 102,92 kg = 1425,44 kg.m
70
4. Momen dari bubut ke milling manual
Diket: Titik center bubut (i) (33; 3,75) m
Titik center milling manual (j) (18, 3) m
Total berat perpindahan dari bubut ke milling manual
= 47,28 kg
Ditanya: Momen dari bubut ke milling manual
Jawab:
Mo = dij x total berat perpindahan material dari bubut ke milling manual
= ([xi-xj]+[yi-yj]) x total berat perpindahan material dari bubut ke milling
manual
= ([33-18] + [3,75-3]) m x 47,28 kg = 744,66 kg.m
5. Momen dari bubut ke sandblast
Diket: Titik center bubut (i) (33; 3,75) m
Titik center sandblast (j) (17,75;25) m
Total berat perpindahan dari bubut ke sandblast
= 28,29 kg
Ditanya: Momen dari bubut ke sandblast
Jawab:
Mo = dij x total berat perpindahan material dari bubut ke sandblast
= ([xi-xj]+[yi-yj]) x total berat perpindahan material dari bubut ke
sandblast
= ([33-17,75] + [3,75-25]) m x 28,29 kg = 1464 kg.m
6. Momen dari milling manual ke sandblast
Diket: Titik center milling manual (i) (18; 3) m
Titik center sandblast (j) (17,75;25) m
Total berat perpindahan dari milling manual ke sandblast
= 38,27 kg
Ditanya: Momen dari milling manual ke sandblast
Jawab:
Mo= dij x total berat perpindahan material dari milling ke sandblast
= ([xi-xj]+[yi-yj]) x total berat perpindahan material dari milling ke
sandblast
71
= ([18-17,75] + [3-25]) m x 38,27 kg = 851,51 kg.m
7. Momen dari heat treatment ke sandblast
Diket: Titik center heat treatment (i) (18,6 ; 14,5) m
Titik center sandblast (j) (17,75;25) m
Total berat perpindahan dari heat treatment ke sandblast
= 110,43 kg
Ditanya: Momen dari heat treatment ke sandblast
Jawab:
Mo= dij x total berat perpindahan material dari heat treatment ke sandblast
= ([xi-xj]+[yi-yj]) x total berat perpindahan material dari heat treatment ke
sandblast
= ([18,6-17,75] + [14,5-25]) m x 110,43 kg = 1253,38 kg.m
8. Momen dari sandblast ke plating
Diket: Titik center sandblast (i) (17,75; 25) m
Titik center plating (j) (21,4, 25) m
Total berat perpindahan dari sandblast ke plating
= 140,006 kg
Ditanya: Momen dari sandblast ke plating
Jawab:
Mo= dij x total berat perpindahan material dari sandblast ke plating
= ([xi-xj]+[yi-yj]) x total berat perpindahan material dari sandblast ke
plating
= ([17,75-21,4] + [25-25]) m x 140,006 kg = 511,02 kg.m
9. Momen dari surface ke plating
Diket: Titik center suface (i) (26 ; 3) m
Titik center plating (j) (21,4, 25) m
Total berat perpindahan dari surface ke plating
= 27,77 kg
Ditanya: Momen dari surface ke plating
Jawab:
Mo= dij x total berat perpindahan material dari surface ke plating
72
= ([xi-xj]+[yi-yj]) x total berat perpindahan material dari surface ke plating
= ([26-21,4] + [3-25]) m x 27,77 kg
= 738,68 kg.m
10. Momen dari milling manual ke heat treatment
Diket: Titik center milling manual (i) (180; 3) m
Titik center heat treatment (j) (18,6, 14,5) m
Total berat perpindahan dari milling manual ke heat treatment
= 102,92 kg
Ditanya: Momen dari milling manual ke heat treatment
Jawab:
Mo= dij x total berat perpindahan material dari milling manual ke heat
treatment
= ([xi-xj]+[yi-yj]) x total berat perpindahan material dari milling manual ke
heat treatment
= ([18-18,6] + [3-14,5]) m x 102,92 kg = 1245,33 kg.m
11. Momen dari sandblast ke cylindrical
Diket: Titik center sandblast (i) (17,75 ; 25) m
Titik center cylindrical (j) (32,5, 14,5) m
Total berat perpindahan dari sandblast ke cylindrical = 8,54 kg
Ditanya: Momen dari sandblast ke cylindrical
Jawab:
Mo= dij x total berat perpindahan material dari sandblast ke cylindrical
= ([xi-xj]+[yi-yj]) x total berat perpindahan material dari sandblast ke
cylindrical
= ([17,75-32,5] + [25-14,5]) m x 8,54 kg = 215,64 kg.m
12. Momen dari cylindrical ke universal
Diket: Titik center cylindrical (i) (32,5 ; 14,5) m
Titik center universal (j) (22,5, 14,5) m
Total berat perpindahan dari cylindrical ke universal = 8,54 kg
Ditanya: Momen dari cylindrical ke universal
Jawab:
Mo= dij x total berat perpindahan material dari cylindrical ke universal
73
= ([xi-xj]+[yi-yj]) x total berat perpindahan material dari cylindrical ke
universal
= ([32,5-22,5] + [14,5-14,5]) m x 8,54 kg = 85,4 kg.m
13. Momen dari wirecut ke universal
Diket: Titik center wirecut (i) (13,5 ; 25) m
Titik center universal (j) (22,5, 14,5) m
Total berat perpindahan dari wirecut ke universal = 73,38 kg
Ditanya: Momen dari wirecut ke universal
Jawab:
Mo= dij x total berat perpindahan material dari wirecut ke universal
= ([xi-xj]+[yi-yj]) x total berat perpindahan material dari wirecut ke
universal
= ([13,5-22,5] + [25-14,5]) m x 73,38 kg = 1430,91 kg.m
14. Momen dari sandblast ke surface
Diket: Titik center sandblast (i) (17,75; 25) m
Titik center surface (j) (26, 3) m
Total berat perpindahan dari sandblast ke surface = 27,77 kg
Ditanya: Momen dari sandblast ke surface
Jawab:
Mo= dij x total berat perpindahan material dari sandblast ke surface
= ([xi-xj]+[yi-yj]) x total berat perpindahan material dari sandblast ke
surface
= ([17,75-26] + [25-3]) m x 27,77 kg = 840,04 kg.m
15. Momen dari plating ke surface
Diket: Titik center plating (i) (21,4 ; 25) m
Titik center surface (j) (26, 3) m
Total berat perpindahan dari plating ke surface = 74,12 kg
Ditanya: Momen dari plating ke surface
Jawab:
Mo= dij x total berat perpindahan material dari plating ke surface
= ([xi-xj]+[yi-yj]) x total berat perpindahan material dari plating ke
surface
74
= ([21,4-26] + [25-3]) m x 74,12 kg = 1971,59 kg.m
16. Momen dari plating ke wirecut
Diket: Titik center plating (i) (21,4 ; 25) m
Titik center wirecut (j) (13,5, 25) m
Total berat perpindahan dari splating ke wirecut = 27,77 kg
Ditanya: Momen dari plating ke wirecut
Jawab:
Mo= dij x total berat perpindahan material dari plating ke wirecut
= ([xi-xj]+[yi-yj]) x total berat perpindahan material dari plating ke wirecut
= ([21,4-13,5] + [25-25]) m x 27,77 kg = 219.38 kg.m
17. Momen dari bench 1 ke wirecut
Diket: Titik center bench 1 (i) (26,75 ; 18,75) m
Titik center wirecut (j) (13,5, 25) m
Total berat perpindahan dari splating ke wirecut = 73,38 kg
Ditanya: Momen dari plating ke wirecut
Jawab:
Mo= dij x total berat perpindahan material dari plating ke wirecut
= ([xi-xj]+[yi-yj]) x total berat perpindahan material dari plating ke wirecut
= ([26,75-13,5] + [18,75-25]) m x 73,38 kg = 1433,11 kg.m
18. Momen dari plating ke bench 1
Diket: Titik center plating (i) (21,4 ; 25) m
Titik center bench 1 (j) (26,75; 18,75) m
Total berat perpindahan dari plating ke bench 1= 65,89 kg
Ditanya: Momen dari plating ke bench 1
Jawab:
Mo= dij x total berat perpindahan material dari plating ke bench1
= ([xi-xj]+[yi-yj]) x total berat perpindahan material dari plating ke bench1
= ([21,4-26,75] + [25-18,75]) m x 65,89 kg = 764,32 kg.m
19. Momen dari universal ke bench 1
Diket: Titik center universal (i) (22,5 ; 14,5) m
Titik center bench 1 (j) (26,75; 18,75) m
Total berat perpindahan dari universal ke bench 1= 8,37 kg
75
Ditanya: Momen dari universal ke bench 1
Jawab:
Mo= dij x total berat perpindahan material dari universal ke bench 1
= ([xi-xj]+[yi-yj]) x total berat perpindahan material dari universal ke
bench 1
= ([22,5-26,75] + [14,5-18,75]) m x 8,37 kg = 71,145 kg.m
20. Momen dari surface ke bench 1
Diket: Titik center surface (i) (26 ; 3) m
Titik center bench 1 (j) (26,75; 18,75) m
Total berat perpindahan dari surface ke bench 1= 74,12 kg
Ditanya: Momen dari surface ke bench 1
Jawab:
Mo= dij x total berat perpindahan material dari surface ke bench 1
= ([xi-xj]+[yi-yj]) x total berat perpindahan material dari surface ke
bench 1
= ([26-26,75] + [3-18,75]) m x 74,12 kg = 1222,98 kg.m
21. Momen dari wirecut ke bench 1
Diket: Titik center wirecut (i) (13,5 ; 25) m
Titik center bench 1 (j) (26,75; 18,75) m
Total berat perpindahan dari wirecut ke bench 1= 27,77 kg
Ditanya: Momen dari wirecut ke bench 1
Jawab:
Mo= dij x total berat perpindahan material dari wirecut ke bench 1
= ([xi-xj]+[yi-yj]) x total berat perpindahan material dari wirecut ke
bench 1
= ([13,5-26,75] + [25-18,75]) m x 27,77 kg = 541,52 kg.m
22. Momen dari universal ke bench 2
Diket: Titik center universal (i) (22,5 ;14,5) m
Titik center bench 2 (j) (26,75; 18,75) m
Total berat perpindahan dari universal ke bench 2= 71,91 kg
Ditanya: Momen dari universal ke bench 2
Jawab:
76
Mo= dij x total berat perpindahan material dari universal ke bench 2
= ([xi-xj]+[yi-yj]) x total berat perpindahan material dari universal ke
bench 2
= ([22,5-26,75] + [14,5-18,75]) m x 71,91 kg = 11,24 kg.m
23. Momen dari bench 1 ke bench 2
Diket: Titik center bench1 (i) (26,75; 18,75) m
Titik center bench 2 (j) (26,75; 18,75) m
Total berat perpindahan dari universal ke bench 2= 101,472kg
Ditanya: Momen dari universal ke bench 2
Jawab:
Mo= dij x total berat perpindahan material dari universal ke bench 2
= ([xi-xj]+[yi-yj]) x total berat perpindahan material dari universal ke
bench 2
= ([26,75-26,75] + [18,75-18,75]) m x 101,472 kg = 0 kg.m
24. Momen dari bench 2 ke WH
Diket: Titik center bench2 (i) (330; 192,5) m
Titik center WH (j) (267,5; 187,5) m
Total berat perpindahan dari bench 2 ke WH = 171,94kg
Ditanya: Momen dari bench 2 ke WH
Jawab:
Mo= dij x total berat perpindahan material dari bench 2 ke WH
= ([xi-xj]+[yi-yj]) x total berat perpindahan material dari bench 2 ke WH
= ([33-26,75] + [19,25-18,75]) m x 171,94 kg = 1289,55 kg.m
Total momen pada generate layout yaitu sebesar 21183,95 kg.m