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1 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD DE INGENIERÍA PROYECTO IMPLEMENTACION DE METODOLOGIAS PARA LA IDENTIFICACION, REDUCCION Y ELIMINACION DE DESPERDICIOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA EMPRESA PROQUINAL .S.A.S AGOSTO 2018 COLOMBIA, BOGOTÁ

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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROYECTO IMPLEMENTACION DE METODOLOGIAS PARA LA

IDENTIFICACION, REDUCCION Y ELIMINACION DE DESPERDICIOS EN EL

PROCESO PRODUCTIVO DE LA EMPRESA PROQUINAL .S.A.S

AGOSTO 2018

COLOMBIA, BOGOTÁ

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PROYECTO IMPLEMENTACION DE METODOLOGIAS PARA LA

IDENTIFICACION, REDUCCION Y ELIMINACION DE DESPERDICIOS EN EL

PROCESO PRODUCTIVO DE LA EMPRESA PROQUINAL .S.A.S

TRABAJO DE GRADO: MODALIDAD PASANTÍA

PRESENTADO POR

JEIFER SANTIAGO MUÑOZ BELTRAN

CÓD 20112015136

DIRECTOR:

ING. CESAR ASDRALDO VARGAS HERNÁNDEZ

PARA OPTAR POR EL TITULO DE

INGENIERA INDUSTRIAL

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

BOGOTÁ, COLOMBIA

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TABLA DE CONTENIDO

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................................ 7

2. OBJETIVO GENERAL ....................................................................................................... 8

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS............................................................................................... 8

4. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................ 9

5. MARCO TEÓRICO........................................................................................................... 10

5.1 ANTECEDENTES .............................................................................................................. 10

5.2 DEFINICIÓN ...................................................................................................................... 11

6. ALCANCE Y LIMITACIONES ....................................................................................... 14

7. METODOLOGÍA .............................................................................................................. 14

7.1 CRONOGRAMA ................................................................................................................ 15

8. IMPLEMENTACION DE LAS METODOLOGIAS ........................................................ 15

8.1. PROMOVER LA FILOSOFÍA Y METODOLOGÍAS PROPUESTAS ....................... 15

8.2. VALUE STREAM MAPPING GENERAL ...................................................................... 16

8.3 DESCRIPCION DE LAS CAUSAS DE DESPERDICIOS ............................................... 18

9. PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO............................................................................ 20

10. MEJORA............................................................................................................................ 22

10.1 ANALISIS RAMAS ......................................................................................................... 23

10.1.1. DESPERDICIO CALCULADO POR RAMAS........................................................ 23

10.1.2. GRAFICA DESPERDICIOS DE RAMAS ............................................................... 24

10.1.3 DOFA – RAMAS ENERO ......................................................................................... 24

10.2 ANALISIS BEMA ............................................................................................................ 25

10.2.1 DESPERDICIO CALCULADO BEMA ENERO ...................................................... 25

10.2.2 GRAFICA DESPERDICIOS DE BEMA ENERO .................................................... 26

10.2.3 DOFA – BEMA ENERO ........................................................................................... 26

10.3 ANALISIS ESTAMPADORA .......................................................................................... 27

10.3.1 DESPERDICIO CALCULADO ESTAMPADORAS ENERO ................................. 27

10.3.2 GRAFICA DESPERDICIOS ESTAMPADORAS ENERO ...................................... 28

10.3.3 DOFA ESTAMPADORA ENERO ............................................................................ 28

10.4 ANALISIS CALANDRAS ............................................................................................... 29

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10.4.1 DESPERDICIO CALCULADO CALANDRAS ENERO ......................................... 29

10.4.2 GRAFICA DESPERDICIOS CALANDRAS ENERO .............................................. 30

10.4.3 DOFA CALANDRAS ENERO.................................................................................. 30

11. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 32

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TABLA DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Mapa de cadena de Valor……………………………………………….……………17

Gráfico 2. Proceso de Generación……………………………………………………………….18

Gráfico 3. Desperdicios Ramas…………………………………………………………………..24

Gráfico 4. Desperdicios Bema…………………………………………………………………...26

Gráfico 5. Desperdicio estampadoras……………………………………………………………28

Gráfico 6. Desperdicio calandras………………………………………………………………...30

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LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Cronograma actividades………………………………………………………………..15

Tabla 2. Descripción de causas…………………………………………………………………..18

Tabla 3. Propuestas de mejoras…………………………………………………………………..21

Tabla 4. Desperdicio Ramas por causa…………………………………………………………..23

Tabla 5. Dofa de Ramas………………………………………………………………………….24

Tabla 6. Desperdicio Bema por causa…………………………………………………………...25

Tabla 7. Dofa de Bema…………………………………………………………………………..26

Tabla 8. Desperdicio Estampadoras por causa……………………………………………...…..27

Tabla 9. Dofa de estampadora…………………………………………………………………...28

Tabla 10. Desperdicio Calandras por causa……………………………………………………..29

Tabla 11. Dofa de estampadora………………………………………………………………….30

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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Proquinal es una compañía de origen Colombiano líder en el mercado nacional con presencia

en más de 70 países, más de 50 años de experiencia en el desarrollo de tecnologías especializadas

para producir y comercializar textiles técnicos enriquecidos con diseños innovadores, que cumplen

con los más estrictos requisitos y especificaciones de diversos sectores industriales a nivel

mundial. Cuenta con plantas de producción en Colombia y Costa Rica. La compañía desarrolla

telas y pisos vinílicos especializados para múltiples segmentos y diversidad de usos alrededor del

mundo con los más altos estándares de calidad y avaladas por procesos amigables con el medio

ambiente. Por lo tanto La productividad es el único camino que proporciona un crecimiento y

aumento en su rentabilidad, es decir, a medida que aumenta su productividad es de esperarse que

aumenten sus utilidades, durante el proceso productivo intervienen distintos componentes como el

equipo de trabajo y la maquinaria; en los que se considera un porcentaje de desperdicio, generado

a través de las distintas fases de producción en ocasiones por las mismas condiciones de los

insumos, estos desperdicios son identificados y cuantificados debido a que se tiene la información

del material desperdiciado en kilogramos, identificando las causas y fundamentos sobre

desperdicio, encaminados a un análisis estadístico de su comportamiento.

En el reconocimiento de estos desperdicios se puede inferir que estos representan un porcentaje

significativo del material procesado o semiprocesado, que en su mayoría no puede ser reutilizado

ni recuperado, generando pérdidas económicas y pérdidas en tiempos productivos. Es por esta

razón que para la compañía es necesario e importante abordar el problema de desperdicios

propiamente de las maquinas generadoras y su proceso de producción mediante la metodología de

LEAN MANUFACTURING”, para establecer las causales dentro del proceso que aportan al

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problema y de esta manera proponer mejoras de los procesos para disminuir este porcentaje de

desperdicios.

2. OBJETIVO GENERAL

Proponer y desarrollar, metodologías como lean manufacturing, enfocadas en la detección,

prevención y eliminación de desperdicios, basados en herramientas como mapa de cadena de

valor, y técnicas de mejora como KAIZEN, aplicadas al procesos en las maquinas generadoras en

la empresa PROQUINAL. S.A y a los procesos que intervienen en las etapas productivas.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Realizar un diagnóstico, en el cual se represente la situación actual de la empresa identificando

los problemas y las causas que afectan los procesos productivos.

• Plantear y desarrollar herramientas con un enfoque estratégico para la disminución de

desperdicios.

• Incrementar los índices de productividad, reduciendo los tiempos no productivos que se generan

por los desperdicios

• Generar una conciencia de apropiación con el proyecto dado un enfoque productivo y especifico

con los actores involucrados.

• Informar y comunicar los resultados desarrollados en el proyecto, generando entendimiento en

cada una de las metodologías propuestas.

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4. JUSTIFICACIÓN

Hoy en día las empresas buscan reducir costos y generar una mayor competitividad, a través de

las nuevas tecnologías y del cambio de la industria en los últimos años, se han enfocado en analizar

estos aspectos, desde la óptica del ingeniero industrial , se ha convertido en un desafío el

mejoramiento de los procesos en las empresas, indagando la importancia sobre la eliminación de

las actividades que no agregan valor dentro de la industria, siendo los desperdicios un factor

indispensable cuando se piensa en hablar de competitividad y productividad, ya que no solo es una

pérdida de dinero sino de tiempo, para la empresa Proquinal S.A, en particular asumen un 15% de

desperdicios, referente a los kilos de producto terminado, representados en cerca de $ 800 millones

de pesos al año, siendo una problemática de gran magnitud para la empresa, dentro de sus políticas

se busca implementar metodologías que generen un impacto en la reducción y eliminación de los

desperdicios, partiendo de un diagnostico que permita aclarar la identificación de las causas que

las provocan para realizar un estudio y definir las mejores herramientas que se adecuen al

mejoramiento continuo y a la disminución de costos operativos y tiempos no productivos.

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5. MARCO TEÓRICO

5.1 ANTECEDENTES

El Kaizen surgió en el Japón como resultado de sus imperiosas necesidades de superarse así

misma de forma tal de poder alcanzar a las potencias industriales de occidente y así ganar el

sustento para una gran población que vive en un país de escaso tamaño y recursos. Hoy el mundo

en su conjunto tiene la necesidad imperiosa de mejorar día a día. La contaminación ambiental, el

continuo incremento de la población a nivel mundial y el agotamiento de los recursos tradicionales

más fácilmente explotables, hacen necesaria la búsqueda de soluciones, las cuales sólo podrán ser

alcanzadas mediante la mejora continua en el uso de los recursos en un mundo acostumbrado al

derroche y el despilfarro.

El entorno tanto para las grandes empresas como para las medianas y pequeñas, y sea cual

sea su tipo de actividad está cambiando a un ritmo muy veloz. Dentro de este marco, empresas e

individuos deben adaptarse al nuevo cambio del mundo, adoptando las nuevas tecnologías y

visiones del comercio y del mundo.

Dentro de esa nueva visión, la necesidad de satisfacer plenamente los consumidores y usuarios

de productos y servicios, la creatividad puesta al servicio de la innovación, y el producir bienes de

óptima calidad, al costo que fija el mercado, son los objetivos a lograr. Estos objetivos no son algo

que pueda lograrse de una vez, por un lado requiere concientización y esfuerzo constante para

lograrlos, pero por otro lado, necesita de una disciplina y ética de trabajo que lleven a empresas,

líderes y trabajadores de nuevos y mejores niveles que los mantengan en capacidad de competir a

superarse día a día en la búsqueda.

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El Kaizen no sólo debe ser comprendido por los trabajadores, sino también por los gobernantes,

educadores estudiantes y formadores de opinión. El Estado no sólo debe mejorarse asimismo, sino

que además debe fomentar y capacitar a sus ciudadanos para lograr la mejora continua como única

alternativa posible en un mundo en la cual no hay alternativas empresarios y Kaizen genera el

pensamiento orientado al proceso, ya que los procesos deben ser mejorados antes de que se

obtengan resultados mejorados.

Cruelles, J. A. (2012). Despilfarro Cero: La mejora continua a partir de la medición y la reducción

del despilfarro. (Barcelona, España) Marcombo S.A.

5.2 DEFINICIÓN

La fundamentación teórica de este proyecto, se basa y se desarrolla a partir de la metodología

Lean manufacturing la cual se define como una filosofía que busca la mejora continua y la

eliminación de actividades que no aportan valor a la empresa. Se compone de una serie de

principios, conceptos y técnicas diseñadas para identificar reducir y eliminar los desperdicios en

un sistema productivo, estructurados en el aporte tecnológico, el mejoramiento continuo, la

innovación, el diseño y el alto desempeño, Para mantener estos estándares de es importante tener

en cuenta las diferentes causas que tienen impacto sobre el sistema, basándose en cinco principios

fundamentales:

1) Takt: producción ajustada a la demanda del cliente

2) Flow: flujo continuo entre las distintas fases del proyecto, tendencia a eliminar toda clase de

esperas.

3) Pull: dentro del proceso productivo, la fase posterior “tira” de la producción del anterior

evitando sobreproducción y generación de inventario.

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4) Zero variation: tendencia a un nivel de repetitividad total del proceso y, en consecuencia, del

producto.

5) Responsabilidad de todos: implicación de todos los participantes en el proceso.

Para empezar a implementar esta metodología se debe partir de un diagnóstico del sistema

productivo, con el fin de analizar, identificar y establecer los aspectos de mejora, algunas

herramientas como mapa de cadena de valor, facilitan determinar el flujo de material y el flujo de

información que existe dentro de las organizaciones, categorizando las actividades de los procesos

en dos áreas: los procesos que adicionan valor y las actividades que no adicionan valor a tal punto

de influir en el panorama competitivo, analizando el comportamiento de los costos, y de los

recursos, generando el mayor valor posible en cada una de las actividades examinadas, y al mismo

tiempo minimizar los desperdicios que se obtienen. Según sus características estos se pueden

agrupar en siete (7) diferentes tipos, los cuales son:

1. Sobreproducción,

2. Transporte,

3. Tiempo de espera,

4. Sobre-procesamiento o procesos inapropiados,

5. Exceso de inventario,

6. Defectos,

7. Movimientos innecesarios.

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Una de las técnicas más acertadas en este proceso, siendo la base de lean manufacturing es la

técnica KAIZEN , definiéndose como el mejoramiento progresivo que se enfoca en la gente y en

la estandarización de los procesos, para lo cual requiere establecer equipos de trabajo

interdisciplinarios, con el objetivo de incrementar la productividad, controlando los procesos de

manufactura a través de la reducción de tiempos, estandarización de criterios de calidad y los

métodos de trabajo por operación [Atehortúa et al. 2012], reconociendo en su filosofía que

cualquier empresa tiene problemas, y éstos deben ser detectados, eliminados y prevenidos.

Para organizar de manera eficiente las actividades, se debe apoyar en el ciclo PHVA el cual

proporciona una guía básica para la gestión de las actividades y los procesos, la estructura básica

de un sistema, y es aplicable a cualquier organización. A través del ciclo PHVA la empresa planea,

estableciendo objetivos, definiendo los métodos para alcanzar los objetivos y definiendo los

indicadores para verificar que en efecto, éstos fueron logrados. Luego, la empresa implementa y

realiza todas sus actividades según los procedimientos y conforme a los requisitos de los clientes

y a las normas técnicas establecidas, comprobando, monitoreando y controlando la calidad de los

productos y el desempeño de todos los procesos clave. Luego, se mantiene esta estrategia de

acuerdo a los resultados obtenidos, haciendo girar de nuevo el ciclo PHVA mediante la realización

de una nueva planificación que permita adecuar la Política y los objetivos de la Calidad, así como

ajustar los procesos a las nuevas circunstancias del mercado.

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6. ALCANCE Y LIMITACIONES

Este proyecto se llevará a cabo en Proquinal S.A, en la principal planta de producción ubicada

en Bogotá D.C, que posee un equipo interdisciplinario de expertos en el desarrollo de tecnologías

especializadas, con más de 960 trabajadores produciendo telas, revestimientos y pisos de alta

calidad, estarán involucrados, los supervisores de cada una de las máquinas , los superintendentes,

los analistas de planeación y control de la producción, conformando un comité, el cual estará

enfocado en el desarrollo del proyecto.

7. METODOLOGÍA

Para iniciar el proyecto, se debe contemplar un diagnostico actual de la situación de la empresa,

en donde se encuentre un análisis de los diferentes aspectos que afectan el tema que se desea tratar,

contemplando los diferentes tipos de desperdicios que se manejan, en la planta de PROQUINAL

S.A, mediante la herramienta mapa de cadena de valor (VSM), con el fin de conocer el estado

actual de nuestra empresa y el estado al que se desea llegar posteriormente, aportando un mejor

control y monitoreo a las etapas del producto durante el proceso de manufactura, de igual manera

se realizara una breve descripción, de los procesos productivos en las maquinas generadoras, y

de estampado detallando los diferentes actores involucrados en cada una de las partes, cabe resaltar

que se desea definir y comunicar el alcance del proyecto, concientizando a cada uno de los actores,

comunicando los objetivos y metas propuestos, a partir de este diagnóstico se empieza con análisis

de datos y con la aplicación de la metodologías de lean manufacturing, con ayuda de técnicas como

KAIZEN, que contribuyen en la detección, prevención y eliminación de desperdicios,

clasificándolas a partir de las siete categorías que describen la metodología, siendo esto un pilar

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en el desarrollo del proyecto, para empezar a desarrollar estrategias que contribuyan en este

objetivo, basándonos en referencias y teorías propuestas anteriormente desarrolladas en industrias

manufactureras, todo este proceso será evidenciado en un informe especificando paso a paso, con

cada uno de los ítems expresados.

7.1 CRONOGRAMA

Tabla 1. Muñoz S. 2018. Cronograma actividades. Elaboración Propia.

8. IMPLEMENTACION DE LAS METODOLOGIAS

8.1. PROMOVER LA FILOSOFÍA Y METODOLOGÍAS PROPUESTAS

Teniendo en cuenta el objeto de aplicación se debe generar un cambio de pensamiento enfocado

en la cultura organizacional y mejora de cada uno de los procesos que intervienen, para ello se

estableció un cronograma coordinado con las directivas de la compañía para que por medio de

canales de comunicación, y canales informativos se dé lugar a promover e informar:

ACTIVIDAD SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

Diagnostico y reconocimiento de la empresa PROQUINAL S.A,

induccion y capacitacion.

Planteamiento de la problemática, definicion de objetivos,

metodologias y estrategias a desarrollar.

Desarrollo de las metodologias propuestas, analisis de factores

influyentes en el proceso.

Evaluacion mensual de las metodologias, junto con los superv isores

y equipo interdisciplinario de la empresa PROQUINAL S.A.

Aspectos de mejora, y retroalimentacion de cada una de las

activ idades estipuladas en el proyecto.

Segunda evaluacion mensual de las metodologias, junto con los

superv isores y equipo interdisciplinario de la empresa PROQUINAL

S.A.

Analisis y entrega del informe general del proyecto.

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Conceptos básicos de la filosofía del sistema kaizen, detallando los objetivos principales,

las áreas de aplicación.

Describir los parámetros y las normativas que se desean desarrollar.

Procedimientos a seguir, pensamiento de cultura organizacional.

Definir los roles de cada actor involucrado en la implementación de la metodología.

Generar compromisos y responsabilidades por cada miembro del equipo Proquinal,

involucrado en su aplicación.

Dentro de la organización del mismo se procede a planear (P), se indica cómo se va a hacer (H)

o realizar, se establece el sistema de verificación (V) , y por último se procederá a actuar (A).

Kaizen valora tanto el proceso como el resultado. Con el fin de que las personas se involucren en

la continuación de su esfuerzo, la gerencia debe planear, organizar y ejecutar la implementación

de las metodologías propuestas.

8.2. VALUE STREAM MAPPING GENERAL

Se realizó un diagnostico por medio de la herramienta mapa de cadena de valor, para evaluar

todos los aspectos y los entes involucrados, para identificar los puntos de mayor impacto, de esta

manera es posibles analizar y describir gráficamente el proceso.

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Gráfico 1. Muñoz S. 2018. Mapa de cadena de Valor. Elaboración Propia.

Al graficar e identificar cada uno de los procesos dentro del sistema de manufactura, se puede

describir las diferentes etapas a las que se somete el producto, en ellas encontramos las maquinas

generadoras las cuales están conformadas por las Ramas ( tres máquinas) y la Bema, en ellas como

su nombre lo dice se genera el producto para luego de este realizar un proceso de estampado o

laqueado por alguna de las maquinas dependiendo la ruta del producto, entre ellas están las

maquinas estampadoras ( tres Maquinas) y las calandras ( dos máquinas), luego de definir las

máquinas que están implicadas encontramos que el enfoque principal será para el proceso de

Value Stream Mapping Process : Ring Eye Seal Date : Current Future Ideal

Timeline Operator

Ded. Proc. Shared Proc.Proc. Time

Verbal Info Proc. Cell Prod. Lead

Time

See Sched. Tel. Info Tel. Info

Elec. Info Man. Info

Supplier/ OR Manual pull/

Customer Withdraw l

Production MRP/ Order

Control ERP Input

Other Info

Kanban Signal Production

Post Kanban Kanban

Withdraw l Kaizan Queue

Kanban Burst

Load Store / WIP Safety

Leveling Stock

Inventory First in, First out

Push: Push Sequenced

Matl. Move Pull :

OR

Shipment

External Warehouse

PLT Movement

Production Lead time Oven / Quality Problem Area

Production Cycle Efficiency Heat /Prep.

Metric / Data Box Definitions : Considerations : 22 Work day / month ; 1 shift => 7 hour (after PFD) = 7.5 Hour - 2 x 10 Min - 10 Min

T/T = Travel time L/T = Lead time C/O = Change over time T/Ce = Cycle time (Oven, Equipment) Takt = Available w ork time per shift Define effective Work hour/day

Q/T = Queue time L/T = P/T + T/T P/T = Process time P/T = Q/T + T/C + C/O Perf = Performance Time customer demand qty. per shift x working day & calculate Takt time.

T/C = Cycle time PFD = Personal Fatigue & Delay Time T/Ct = Cycle time (Touch) FPY = First Pass Yield Av=Availability OEE = FPY * Av * Perf Record all your assumptions.

0 X 0 X

FIFO

T : 60 min

OEE/Util : Not Calc.

Prov. MPComercializadora

Control de Produccion

Almacenam. Preparacion

de Masas

MaquinaGeneradora(Rama-Bema)

Estampado-Laqueado

Ordenes

Revision de

PlasticosAlma. PT

Check Check Check

PreparacioHilazas (Tela)

Kg Des: 1 KgT : 25 mtr/ min

OEE/Util : 58,36%

Kg Des: 52,805 Kg

T : 20 metr/min

OEE/Util : 72,81%

Kg Des: 5,502 Kg

T : 10 Met/min

OEE/Util : 74,40%

Kg Des: 255 Kg

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generación, en el cual, se produce el mayor porcentaje de desperdicios, y es el que genera un mayor

impacto en la producción, a continuación se describe cada una de las etapas de este proceso para

poder analizar y entender a profundidad e identificar los desperdicios que genera.

Gráfico 2. Muñoz S. 2018. Proceso de Generación. Elaborada por Ingeniería Proquinal S.A

8.3 DESCRIPCION DE LAS CAUSAS DE DESPERDICIOS

Para poder establecer las mejoras debemos cuantificar y clasificar las causas, que se ven

involucradas en el proceso de producción, en la siguiente tabla se describe cada una de ellas,

teniendo en cuenta las máquinas en las que se puede presentar, con su respectiva definición.

DESCRIPCION MAQUINA DEFINICION

Punta inicial Todas

Inicio de turno, inicio pedido. Los inicios causados por

interrupciones de pedido, originados por algún tipo de

problema, se clasifican a la respectiva causa.

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Punta final Todas

Finales de turno y finales de pedido. Los finales causados

por interrupciones de pedido, se clasifican a la respectiva

causa que lo origine.

Punta de tela Ramas y Bema

Final o interrupción del rollo de tela. Las puntas

originadas por defecto de tela, se clasifican en el

correspondiente código D08 (defecto de la tela).

Fallas

mecánicas Ramas y Bema

Todo metraje generado por este problema, incluyendo

puntas.

Fallas eléctricas Ramas y Bema Todo metraje generado por este problema, incluyendo

puntas.

Variación

temperatura Ramas y Bema

Cambios de temperatura ocasionados por problemas en la

caldera.

Defecto del

papel Ramas y Bema

Todo metraje generado por problemas del papel, a

excepción de divisiones de papel, incluye puntas.

Defecto de la

tela Ramas y Bema

Todo metraje generado por problemas en la tela,

incluyendo puntas.

Fallas de

materia prima Ramas y Bema

Todo metraje generado por problemas de materia prima,

incluyendo puntas.

Mala

programación Ramas y Bema Suspensiones o cambios administrativos sobre la marcha.

Falla humana Ramas y Bema Error o descuido operativo.

Tono diferente Ramas y Bema Todo el desperdicio generado por tono diferente,

incluyendo puntas.

Ripio (Desp.

molino) Bema

Material de Bd's en la bema que va para el molino,

incluyendo puntas y orillos, los dos se especifican por

aparte, aunque pertenezcan al mismo código.

Divisiones de

papel Ramas y Bema

Todo el desperdicio que genera una división de papel,

incluyendo puntas.

Otros

Estampadoras,

Calandras,

Laminadora y

Micro

perforadora

Problemas en baterías y centramiento en rodillos.

Aprobación

previa Ramas y Bema

Puntas (inicial y final) generadas por aprobación de tono,

ya sea por metraje mayor a 10.000 metros o por ser

referencias Pareto.

Orillos Ramas, Bema y

Calandra 4 Desperdicio generado por el corte de orillos.

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Orillos-ripio

(bema) Bema Desperdicio por orillos cortados en los plásticos sin base.

Costuras

Estampadoras,

Calandras,

Laminadora y

Micro

perforadora

Desperdicio por costura de rollos.

Rotos

Estampadoras,

Calandras,

Laminadora y

Micro

perforadora

Desperdicio causado por cuadre de tono y brillo.

Masa quemada

extruder Bema Desperdicio generado por masa quemada en el extruder.

Masa pegada

rodillos Bema

Desperdicio generado cuando se pega la masa a los

rodillos de fusión.

Aseo rodillos Bema Desperdicio generado cuando se tienen que limpiar los

rodillos de fusión.

Cuadre

máquina-brillo Bema

Desperdicio generado mientras se obtiene el brillo

requerido por el material.

Orden

administrativa Bema Desperdicio por cambio de programa.

Espera masa Bema Desperdicio por segundas mezclas y mezcla especial.

Costura

material doble

faz

Bema Desperdicio por elaboración de costuras entre rollos de

material doble faz.

Tabla 2. Muñoz S. 2018. Descripción de causas. Elaboración Propia.

9. PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO

Entre la aplicación de las metodologías se programaron reuniones enfocadas, para comunicar

las actividades a realizar durante su implementación, por lo tanto se realizó una primera reunión

para informar, y definir las mejores desde el punto de vista operativo de cada uno de los

supervisores de las Maquinas.

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21

Se dio Inicio a la reunión expresando los índices sobre los desperdicios generados por las ramas,

estampadoras, y calandras, haciendo énfasis en las causas de mejora, y en las cuales no se ha

generado impacto con respecto a los años anteriores, en consecuencia a lo anterior los supervisores

se enfocaron en expresar ideas para la mejora de dichas causas:

Causas Causales Propuestas de mejoramiento

DIV.PAPEL POR

COSTURAS

Pueden ser por:

-Falla de la cinta se despega

- Se revienta por tensión

Los supervisores se comprometieron

a escribir en las observaciones,

específicamente el causal de la

división de papel por costuras para

generar un control más detallado a

esta causa, detallando si es operativo

o por error humano.

La nueva cinta ha tenido

fallas para el proceso de

costuras

Identificar el tipo de papel

conveniente para la referencia a

trabajar.

TONO DIFERENTE Problemas de laboratorio, y

masas

Se inició un estudio en masas, el cual

tiene como objetivo conocer,

diferenciar y analizar las diferentes

causas que afectan este proceso, se

dejó claro que es un proceso

demorado, pero se encuentra la

iniciativa de la propuesta.

DEFECTOS DE TELA

Las telas necesaria para la

referencia SILVERTEX, en

algunas ocasiones no

cumplen con las

características necesarias

para un buen desempeño en

el proceso Reclasificar las causas por

referencias Telas espinas de pescado

Referencias que no laminan

Las referencias que tienen

menos estabilidad son las

referencias de tela que están

a la derecha

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22

Tabla 3. Muñoz S. 2018. Propuestas de mejoras. Elaboración Propia.

Las causas anteriores fueron las que provocaron mayor impacto en lo que concierna a

desperdicios, en el periodo a evaluar.

10. MEJORA

Para poder analizar, comparar y verificar las mejoras establecidas en el proceso de

implementación, nos enfocamos en examinar cada grupo de máquinas, confrontando los datos

obtenidos con los años anteriores, en cada causa que afecta el proceso.

ORILLOS

Problemas de

desplazamiento

Ajustes en compañía de

mantenimiento para estabilizar los

rodillos

Problemas de Jaloneo

Implementar el sistema que se

maneja en Costa Rica, en la cual se

trabajan con cuchillas inteligentes.

Movimiento de los rodillos.

Tener una ayudante de planta que

tenga como tarea específica cortar y

revisar los orillos

Comportamiento del

ambiente afecta tela para los

rodillos

Trabajar por tandas de telar.

Mejorar la logística sobre la

organización de los rollos del telar, se

recomienda utilizar el rollo

específico para la referencia.

Resistencia de la tela,

Tiempo de apertura de las

telas

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23

10.1 ANALISIS RAMAS

10.1.1. DESPERDICIO CALCULADO POR RAMAS

Tabla 4. Muñoz S. 2018. Desperdicio Ramas por causa. Elaborada por Ingeniería Proquinal S.A

Kilos IndiceMejora

kgKilos Indice

Mejora

kg

KGS ROLLOS 814.598 814.598

TOTAL DESPERDICIO RAMAS 43.801 5,10% 43.631 5,08%

Orillos 32.152 3,75% 32.152 3,75% -1.814

Orillos Planta 28.145 3,28% 28.145 3,28%

Orillos Revision 4.007 0,47% 4.007 0,47%

Otras causas 11.649 1,36% 11.480 1,34% -920

ENE ACUM

CAUSA Kilos Indice Frec/cia kg Prom Mej kg Kilos Indice Frec/cia kg PromMejora

kg

DEFECTO DE LA TELA 1.050 0,14% 79 14,93 39 1.050 0,12% 79 13,29 169

PUNTA DE TELA 742 0,08% 439 1,63 123 742 0,09% 439 1,69 97

FALLAS DE MATERIA PRIMA 812 0,10% 74 11,30 16 812 0,09% 74 10,97 40

DEFECTO DEL PAPEL 723 0,09% 32 23,52 194 723 0,08% 32 22,59 223

PUNTA INICIAL 654 0,08% 419 1,65 92 654 0,08% 419 1,56 127

PUNTA FINAL 809 0,09% 414 1,81 40 809 0,09% 414 1,95 -18

DIVISIONES DE PAPEL 1.004 0,12% 27 38,43 -262 1.004 0,12% 27 37,19 -229

FALLA HUMANA 246 0,03% 6 41,00 253 246 0,03% 6 41,00 253

DIV,PAPEL EN CALANDRA EN 576 0,07% 7 82,29 -116 576 0,07% 7 82,29 -116

FALLAS MECANICAS 1.505 0,18% 38 39,61 -1.035 1.505 0,18% 38 39,61 -1.035

APROBACION PREVIA 458 0,05% 212 2,16 55 458 0,05% 212 2,16 55

TIRAS DE PESO 419 0,05% 884 0,47 -16 419 0,05% 884 0,47 -16

TONO DIFERENTE 673 0,08% 45 14,95 -397 673 0,08% 45 14,95 -397

ENSAYO 346 0,04% 20 17,32 84 346 0,04% 20 17,32 84

FALLAS ELECTRICAS 348 0,04% 6 58,00 1 348 0,04% 6 58,00 1

DIV PAPEL CAL. ENCOGI. TE 388 0,05% 4 97,00 -180 388 0,05% 4 97,00 -180

DIV.PAPEL EN CUCHILLA 124 0,01% 3 41,33 68 124 0,01% 3 41,33 68

DESP. POR PRUEBAS FISICAS 144 0,02% 158 0,91 20 144 0,02% 158 0,91 20

DIV.PAPEL POR COSTURAS 148 0,02% 7 21,14 -35 148 0,02% 7 21,14 -35

APROBACION TONO Y BRILLO 104 0,01% 130 0,80 38 104 0,01% 130 0,80 38

DIVIS. X PUNTAS DE TELA 8 0,00% 1 8,00 54 8 0,00% 1 8,00 54

OTRAS DIVISIONES DE PAPEL 70 0,01% 1 70,00 -34 70 0,01% 1 70,00 -34

MALA PROGRAMACION 61 0,01% 20 3,05 -57 61 0,01% 20 3,05 -57

DIV.PAPEL POR MASASY/O GO 68 0,01% 1 68,00 -60 68 0,01% 1 68,00 -60

DESPERDICIO RAMAS

x CAUSA AÑO 2018

ENERO ACUMULADO 2018

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24

10.1.2. GRAFICA DESPERDICIOS DE RAMAS

Gráfico 3. Muñoz S. 2018. Desperdicios Ramas. Elaboración Propia

10.1.3 DOFA – RAMAS ENERO

FORTALEZA

DEBILIDAD

OPORTUNIDAD

AMENAZA

R

AM

AS

A partir de las

metodologías

Lean

manufacturing se

disminuye los

desperdicios de las

maquinas.

El resultado

general de las

ramas es igual

similar al resultado

más alto

presentado en el

2017 en el mes de

Octubre y la

Los desperdicios

por puntas

iniciales, puntas

finales y puntas de

tela mejoraron este

mes con respecto

al año anterior con

Este mes la causa

de Fallas

Mecánicas fue la

que mayor

desmejora con

1.505 Kg este mes

equivalente al

0.18% este 2018

4,83%4,55%

3,54%

3,14%

1,29%

1,36%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

5,5%

AC

UM

/ 1

6

AC

UM

/ 1

7

AC

UM

/ 1

8

ene-

17

feb

-17

mar

-17

abr-

17

may

-17

jun

-17

jul-

17

ago

-17

sep

-17

oct

-17

no

v-1

7

dic

-17

ENE

% Desperdicio Ramas

% Total % Orillos % Otros

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25

Las divisiones de

Papel por Costuras

no se presentaron

este mes en la

Rama I así como

en la Rama II no se

presentó las

divisiones de

papel en cuchilla.

tendencia a la baja

cambia para este

mes. En las 3

ramas los defectos

de papel y de tela

no se cumplieron

siendo la me

mayor diferencia

en la Rama II para

los defectos de tela

y en la Rama III

para los defectos

de Papel.

una mejora general

en Kg de 255.

contra el 0.05%

obtenido en el

2017 y el 0.06% en

el 2016.

De igual forma, los

desperdicios por

Tono Diferente

también presento

desmejora con un

0.08% obtenido

este mes contra el

0.03% de los años

2016 y 2017.

Tabla 5. Muñoz S. 2018.Dofa de Ramas. Elaboración Propia.

10.2 ANALISIS BEMA

10.2.1 DESPERDICIO CALCULADO BEMA ENERO

Tabla 6. Muñoz S. 2018. Desperdicio Bema por causa. Elaborada por Ingeniería Proquinal S.A

Kilos Indice Mejora kg Kilos Indice Mejora kg

KGS ROLLOS 358.310 358.310

TOTAL DESPERDICIO BEMA 16.237 4,34% 16.237 4,34%

Orillos 15.148 4,04% 15.148 4,04% 938

Orillos Planta 6.713 1,79% 6.713 1,79%

ORILLO-RIPIO (BEMA) 8.372 2,24% 8.372 2,24%

Orillos Revision 63 0,02% 63 0,02%

Otras causas 1.089 0,29% 1.089 0,29% 472

ENE ACUM

CAUSA Kilos Indice Frec/cia kg Prom Mej kg Kilos Indice Frec/cia kg Prom Mej kg

PUNTA INICIAL 239 0,06% 103 2,32 110 239 0,06% 103 2,32 110

RIPIO (DESP. MOLINO) 148 0,04% 29 5,10 124 148 0,04% 29 5,10 124

PUNTA FINAL 124 0,03% 98 1,26 68 124 0,03% 98 1,26 68

TIRAS DE PESO 271 0,07% 143 1,89 -11 271 0,07% 143 1,89 -11

CUADRE MAQUINA-BRILLO 91 0,02% 13 7,00 -3 91 0,02% 13 7,00 -3

FALLAS DE MATERIA PRIMA 85 0,02% 2 42,50 -49 85 0,02% 2 42,50 -49

DEFECTO DE LA TELA 10 0,00% 1 10,00 5 10 0,00% 1 10,00 5

MASA PEGADA RODILLOS 73 0,02% 3 24,33 -15 73 0,02% 3 24,33 -15

MASA QUEMADA EXTRUDER 30 0,01% 2 15,00 8 30 0,01% 2 15,00 8

PUNTA DE TELA 19 0,01% 1 19,00 -14 19 0,01% 1 19,00 -14

DESPERDICIO BEMA

x CAUSA AÑO 2018

ENERO ACUMULADO 2018

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26

10.2.2 GRAFICA DESPERDICIOS DE BEMA ENERO

Gráfico 4. Muñoz S. 2018. Desperdicios Bema. Elaboración Propia

10.2.3 DOFA – BEMA ENERO

5,26%

4,34%

4,75%

4,04%

0,51%

0,29%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

5,5%

6,0%

AC

UM

/ 1

6

AC

UM

/ 1

7

AC

UM

/ 1

8

ene-

17

feb

-17

mar

-17

abr-

17

may

-17

jun

-17

jul-

17

ago

-17

sep

-17

oct

-17

no

v-1

7

dic

-17

ENE

% Desperdicio Bema

% Total % Orillos % Otros

FORTALEZA

DEBILIDAD

OPORTUNIDAD

AMENAZA

BE

MA

Este mes la Bema

cumplió con la

meta propuesta

para el 2018 con

un % de

desperdicio de

4.34%, 0,28% por

Las Tiras de

Peso y los

desperdicios por

Masa Pegada a

Rodillos no

pudieron

cumplir la meta

Este mes los

desperdicios

generados por

Puntas de Tela,

Punta Inicial y

Punta Final

generaron una

La causa que

este mes tuvo un

comportamiento

negativo mayor

al 2017 fue las

Fallas de

Materia Prima

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27

Tabla 7. Muñoz S. 2018.Dofa de Bema. Elaboración Propia.

10.3 ANALISIS ESTAMPADORA

10.3.1 DESPERDICIO CALCULADO ESTAMPADORAS ENERO

Tabla 8. Muñoz S. 2018. Desperdicio Estampadoras por causa. Elaborada por Ingeniería Proquinal S.A

Kilos Indice Kilos Indice

KGS ROLLOS 658.496 658.496

TOTAL DESPERDICIO BEMA 3.516 0,53% 3.516 0,53%

Orillos - 0,00% - 0,00%

Orillos Planta - 0,00% - 0,00%

Orillos Revision 0,00% 0,00%

Otras causas 3.516 0,53% 3.516 0,53%

ENE ACUM

CAUSA Kilos Indice Frec/cia kg Prom Mej kg Kilos Indice Frec/cia kg Prom Mej kg

PUNTA INICIAL 1.763 0,27% 2.316 0,76 -65 1.763 0,27% 2.316 0,76 -65

RIPIO (DESP. MOLINO) 840 0,13% 2.922 0,29 16 840 0,13% 2.922 0,29 16

PUNTA FINAL 444 0,07% 1.393 0,32 17 444 0,07% 1.393 0,32 17

TIRAS DE PESO 232 0,04% 545 0,43 -27 232 0,04% 545 0,43 -27

CUADRE MAQUINA-BRILLO 175 0,03% 63 2,77 -64 175 0,03% 63 2,77 -64

FALLAS DE MATERIA PRIMA 62 0,01% 52 1,19 -30 62 0,01% 52 1,19 -30

DESPERDICIO

ESTAMPADORA x

ENERO ACUMULADO 2018

debajo de la meta

establecida. De las

causas de

desperdicio

planteadas, se

logró cumplir el

Ripio de Molinos

con una diferencia

positiva de 0,02%

equivalente a 124

Kgs de Mejora con

respecto al 2017.

propuesta,

aunque

mantienen el

comportamiento

del año anterior.

mejora con

respecto al año

anterior con un

0.10% contra un

0,14% del 2017

equivalente a una

mejora de 180

Kgs.

con 0.02% frente

al 0.01% del

2017.

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28

10.3.2 GRAFICA DESPERDICIOS ESTAMPADORAS ENERO

Gráfico 5. Muñoz S. 2018. Desperdicio estampadoras. Elaboración Propia

10.3.3 DOFA ESTAMPADORA ENERO

0,57% 0,53%

0,29%0,27%

0,14%

0,13%0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

0,8%

0,9%A

cum

/16

Acu

m/1

7

Acu

m/1

8

ene-

17

feb

-17

mar

-17

abr-

17

may

-17

jun

-17

jul-

17

ago

-17

sep

-17

oct

-17

no

v-1

7

dic

-17

ene-

18

% DESP. ESTAMPADORAS

% Desperdicio % Rotos % Costuras

FORTALEZA

DEBILIDAD

OPORTUNIDAD

AMENAZA

ES

TA

MP

AD

OR

AS

Este mes solo la

Estampadora II

cumplió la meta

de desperdicios

con una

diferencia

positiva de

0.03% gracias al

buen desempeño

La Estampadora I

en su meta con

una diferencia

negativa de 0,11%

gracias el aumento

de los Rotos con

una diferencia de

0.07% con

respecto a lo

Para las

Estampadoras de

manera general

tuvieron mejoras

en las Costuras y

en la Punta Final

que logran estar un

poco mejor a lo

registrado al 2017.

Las causas que

para las 3

Estampadoras

que desmejora

presentaron

fueron las Puntas

Iniciales, los

desperdicios por

Cuadres de Tono

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29

Tabla 9. Muñoz S. 2018.Dofa de estampadora.. Elaboración Propia.

10.4 ANALISIS CALANDRAS

10.4.1 DESPERDICIO CALCULADO CALANDRAS ENERO

Tabla 10. Muñoz S. 2018. Desperdicio Calandras por causa. Elaborada por Ingeniería Proquinal S.A

Kilos Indice Kilos Indice

KGS ROLLOS 516.848 516.848

TOTAL DESPERDICIO BEMA 1.786 0,34% 1.786 0,34%

Orillos - 0,00% - 0,00%

Orillos Planta - 0,00% - 0,00%

Orillos Revision 0,00% 0,00%

Otras causas 1.786 0,34% 1.786 0,34%

ENE ENE

CAUSA Kilos Indice Frec/cia kg Prom Mej kg Kilos Indice Frec/cia kg Prom Mej kg

COSTURAS 1.154 0,22% 1.739 0,66 -17 1.154 0,22% 1.739 0,66 -17

PUNTA INICIAL 333 0,06% 619 0,54 -181 333 0,06% 619 0,54 -181

OTROS 177 0,03% 69 2,56 182 177 0,03% 69 2,56 182

PUNTA FINAL 122 0,02% 390 0,31 16 122 0,02% 390 0,31 16

DESPERDICIO

CALANDRA x CAUSA

AÑO 2018

ENERO ACUMULADO 2018

de los

desperdicio de

los Rotos con una

disminución del

0,04% con

respecto a lo

planeado para

este año.

esperado para este

año.

Por otro lado, la

Estampadora III

tuvo su índice de

desperdicio 0.06%

por encima de lo

esperado en la

meta con

desmejoras tanto

en las Costuras

como en los Rotos

con diferencias

negativas de

0,02% y 0,04%

respectivamente.

o Brillo y Otras

causas en

general.

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30

10.4.2 GRAFICA DESPERDICIOS CALANDRAS ENERO

Gráfico 6. Muñoz S. 2018. Desperdicio calandras. Elaboración Propia

10.4.3 DOFA CALANDRAS ENERO

0,39%

0,34%

0,23% 0,22%

0,16%0,12%

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

0,8%

0,9%

Acu

m/1

6

Acu

m/1

7

Acu

m/1

7

ene-

17

feb

-17

mar

-17

abr-

17

may

-17

jun

-17

jul-

17

ago

-17

sep

-17

oct

-17

no

v-1

7

dic

-17

ene-

18

% DESP. CALANDRAS

% Desperdicio % Costuras % Otros

FORTALEZA

DEBILIDAD

OPORTUNIDAD

AMENAZA

CA

LA

ND

RA

S

La Calandra III fue

la única máquina

que cumplió con

las metas

propuestas con

una diferencia

positiva de 0,34%,

en el que las

causas de

Costuras, Otros y

Orillos se

Este mes las

Calandras IV y V

no cumplieron con

la meta establecida

en desperdicio con

diferencias

negativas de 0,07%

en las dos

Calandras. La

causa que en las 2

calandras no

Gracias a la

implementación

de las

metodologías, se

genera un cambio

de pensamiento en

la compañía para

continuar con las

mejoras.

De manera

general, la

causa que

genero mayor

desmejora con

respecto al 2017

fueron las

Puntas Iniciales

con una

diferencia de

181 Kgs.

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31

Tabla 11. Muñoz S. 2018.Dofa de estampadora. Elaboración Propia.

Los resultados obtenidos se comunicaron en la última reunión realizada con los supervisores,

para realizar una realimentación del trabajo propuesto analizando la implementación de las

metodologías en el mes de prueba, mostrando y comparando las causas que generan impacto en la

compañía, se logró promover la filosofía y generar un cambio en el equipo Proquinal, para

continuar con la implementación de las metodologías en diferentes áreas de la empresa.

cumplieron con

una mejora

general de 140Kgs

con respecto a lo

registrado al 2017.

cumplió la meta

fueron las Costuras

con desmejoras de

0,05% para la

Calandra IV y

0,07% para la

Calandra V.

Page 32: FACULTAD DE INGENIERÍA PROYECTO IMPLEMENTACION DE ...repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/13914... · pérdida de dinero sino de tiempo, para la empresa Proquinal S.A, en

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11. BIBLIOGRAFÍA

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